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1.
目的:利用斑马鱼模型研究不同来源和不同类型的磷脂对血管生成的促进作用及其活性差异。方法:将受精后发育24 h和72 h的斑马鱼胚胎脱膜,分别用于评估各磷脂样品(分别以大豆、蛋黄和南美白对虾虾头制备)对斑马鱼体节间血管(intersegmental vessel,ISV)和肠下静脉(subintestinal vein vessel,SIV)生长情况的影响,设置空白对照组、模型组(0.25 μg/mL PTK787)、阳性对照组和磷脂样品组(20、40、80 mg/mL),给药24 h后用荧光显微镜观察并记录各实验组转基因斑马鱼ISV和SIV的生长情况。结果:对于ISV受损斑马鱼而言,3 种磷脂提取物以及2 种磷脂市售产品(药品和保健品)均表现出明显的血管生成促进作用,对于SIV而言,3 种磷脂提取物以及4 种磷脂市售产品(药品和保健品)均表现出明显的血管生成促进作用,相对而言,南美白对虾虾头磷脂促进血管生成活性更强,效果更加明显;5 种磷脂标准品表现出不同程度的血管生成促进作用,对于ISV受损斑马鱼而言,磷脂酰乙醇胺、磷脂酰胆碱、磷脂酰丝氨酸以及高质量浓度(80 mg/mL)的鞘磷脂表现出明显的促血管生成作用,对于SIV受损斑马鱼而言,所有的磷脂标准品均表现出较明显的血管生成促进作用。结论:不同质量浓度的磷脂提取物、市售产品以及磷脂标准品对斑马鱼均具有一定的促血管生成活性。  相似文献   
2.
抗高温低密度水包油钻井液在文古2井的应用   总被引:10,自引:4,他引:6  
文吉2井是位于中原油田文留地区古潜山的造的一口重点探井,是实现东濮潜山突破的首选目标。文古2井井深为4750.18m,地层孔隙压力系数为0.98-1.0,井底温度为166℃,该井在五开井底欠平衡钻井施工中首次使用了抗高温低密水包白油井液,该体系乳化剂为新研制出的抗高温水包油乳化剂A-1(抗温可达180℃);油为5#白油,体系荧光级别在6级以下,对探井地质录井无影响;油水比为6:4;该钻井液密度在60℃下为0.89g/cm^3,在40MPa,150℃下为0.93g/cm^3,基本满足欠平衡钻井要求,在现场应用过程中,占井液遇到了H2S气体侵以及严重的石膏侵和HCO3^-,CO3^2-问题,经处理后,保证了钻进液PH值在12-13之间,钻井液整体性能良好,证明该钻井液抗污染能力强。现场用水包白油钻井液在高温高压下有良好的流变性;静、动态涌透率恢复值分别为91.4%和83.1%,保护油气层效果好;具有良好的抑制性和润滑性,携砂效果良好,起下钻畅通无阻;钻井液密度一直稳定在0.88-0.89g/cm^3之间,实现了真正的欠平衡钻井;电测一次成功率为100%。  相似文献   
3.
中原油田特殊工艺井钻井液的研究与应用   总被引:3,自引:3,他引:0  
针对中原油田地层高温(140~180 ℃)、高压(1.5~1.9 g/cm3)、高矿化度(14×104~25×104 mg/L)和低渗透率的实际特点,开展了特殊工艺井水基钻井液在流变性、润滑防卡、井壁防塌、储层保护以及现场工艺等方面的技术研究.通过钻井液弱凝胶聚合物流型调节剂、纳米润滑乳化剂、油膜形成剂以及油气层保护暂堵方法的优选,研制开发出了一套性能优良的特殊工艺井钻井液体系.该钻井液在复杂地质条件下具有较强的携岩、润滑和防塌性能及好的储层保护效果,是一种综合性能优良的特殊工艺井钻井液.中原油田10多口井的应用表明,平均钻井周期为50 d,比对比井降低了10%,日进尺为84.6 m/d,比对比井提高了12.6%,钻井综合成本明显降低.其中桥69-平1井是中原油田第一口以开发天然气为目的的三靶水平井,该井水平段岩心渗透率恢复值均大于85%,全井施工顺利,井径规则,生产时效达97.28%,纯钻时效为38.32%,电测均1次成功,产量是对比井的8倍.  相似文献   
4.
5.
高含水油井堵水用复合颗粒堵剂   总被引:5,自引:1,他引:4  
YH98-07是针对东濮凹陷各油藏复杂的地层条件,为高含水油井堵水研制的水硬性可凝固颗粒堵剂。以浆液90℃凝结时间和凝结体强度(以针入度值表示)为指标,确定了3种组分用量的可调节范围:2%-8%氧化钙(50-100目),8%-30%油井水泥(D级),5%-25%增强剂(200目),其他组分的用量为:3%膨润土(粒径5μm),0.2%缓凝剂,其余为水。适当配方堵剂浆液随温度的升高(70-120℃),凝结时间逐渐缩短(5-1h),针入度逐渐减小(22-14);随浆液pH含量增加(0%-35%),这两项测定值变化很小;在90℃放置6个月后针入度值保留率大于90%;在不同渗透率(33-136μm^2)人造岩心上(直径2.5cm,长约6cm),在90℃凝结后堵水率大于90%,突破压力不小于0.5MPa。在中原胡状、马寨、文留等油田用YH98-07实施油井堵水15井次,工艺成功率100%,有效率93%,平均有效期183天。简介了选井原则、施工工艺及一口井堵水施工效果。  相似文献   
6.
以鄂尔多斯盆地安塞油田王窑区长6油层为例,利用相似露头、岩心及测井资料,在评价天然裂缝发育特征的基础上,求取了不同组系裂缝开启压力及地层破裂压力,分析影响裂缝开启压力的各种因素,进而探讨如何合理确定低渗透油藏注水压力界限。安塞油田王窑区长6油层以发育高角度构造裂缝为主,其主要方位依次为NEE-SWW、近E-W、近S-N和NW-SE向,不同组系裂缝开启压力差异较大,主要受埋藏深度、裂缝产状、孔隙流体压力及现今地应力等因素影响。合理注水压力的确定要根据各井组天然裂缝发育情况。在不发育天然裂缝的井组,注水压力不应大于地层破裂压力,避免地层发生大规模破裂而形成裂缝型水窜通道;对于发育天然裂缝的井组,若裂缝开启压力小于地层破裂压力,合理注水压力界限不应大于裂缝开启压力,以防止裂缝大规模开启和延伸;若裂缝开启压力大于地层破裂压力,则要以地层破裂压力厘定合理注水压力,以防止地层发生新的大规模破裂。  相似文献   
7.
针对安钢高炉喷吹用煤现状,通过对煤粉添加氧化镁混合喷吹进行了试验。在试验条件下,氧化镁的添加量对混和煤的流动性影响不大;当氧化镁和煤粉混喷时,对煤粉具有助燃作用,但当氧化镁的添加量超过5%时混和煤最高燃烧温度下降。  相似文献   
8.
高温高压滤失量是钻井液性能的重要指标之一,该指标对现场井下安全、稳定至关重要。如何有效、合理地降低高温高压滤失量,通过合适的方法和途径把高温高压滤失量降到8 mL以下,值得思考和研究。在调研了近几年报道的低高温高压滤失量钻井液体系相关文献的基础上,提出降低钻井液高温高压滤失量的综合措施,分析了高温降滤失剂和封堵剂的现状,探讨了控制高温高压滤失量的方法和途径,包括研究高温高压降滤失剂和封堵剂的作用机理及其配伍性,达到处理剂种类尽量少且高效,从而降低成本和工作量的目的;合理使用酚醛树脂、褐煤类处理剂、磺化沥青、高温抗盐降滤失剂SPX树脂或含有AMPS单体的聚合物降滤失剂及含有有机、无机成分的较低成本的聚合物降滤失剂,来控制高温高压滤失量。   相似文献   
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