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气动干扰下的Hex-Rotor无人飞行器控制器及其飞行实验 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了气流扰动、翼间干扰等因素对飞行中的无人飞行器的控制精度和效果产生的影响,并给出了相应的解决方法。建立了Hex-Rotor飞行器的动力学模型,分析了升力因子不确定性导致飞行器控制效果下降的影响因素。设计了反演滑模控制器来控制飞行器的空间六自由度运动,同时考虑升力因子的不确定性采用超螺旋非线性观测器观测各个旋翼的升力因子来克服气动干扰的影响。通过原型机验证了提出的方法,结果显示:Hex-Rotor飞行器在气动干扰较大的外部环境中飞行时,水平位移跟踪误差不超过±4.5m,高度误差不超过±2.5m,姿态角度误差保持在±2°内,较大地增强了飞行器的抗扰能力。结果表明:采用本文的方法可以有效地估计各个旋翼的升力因子,从而提高Hex-Rotor飞行器的控制精度和效果。 相似文献
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本文介绍了无人值守远程计量电子轨道衡网络系统的研制过程及实际应用。该系统利用视频监控和网络传输技术,结合轨道衡计量管理,成功地将轨道衡自动称重、车号自动识别、视频监控、网络通信等先进技术应用于计量系统中,解决了远程计量问题,实现了多个现场无人值守的计量方式和计量数据网络实时管理。它综合了本地计量、远程监控、车号识别、数据传输、网络管理等的应用,具有明显的实用性、安全性、可靠性和先进性。 相似文献
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为了满足田兴铁矿阶段空场嗣后充填采矿法出矿工艺需要,采用遥控铲运机进入大空区出矿,有效地解决了工作人员的人身安全问题,提高了矿山的采矿效率,降低了矿山生产运营成本。国外先进矿山已经成功实现了井下无轨设备自动化,无人采矿、自动化矿山设备在国内矿山的应用是发展趋势,同时也是势在必行的。 相似文献
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无人直升机进行电力线路巡检过程中,常遇到飞机摆尾的问题,影响无人机飞行的稳定性,造成安全隐患。从直升机旋翼构造入手,分析无人机飞行控制系统关于尾旋翼航向的控制原理,找出无人直升机摆尾的问题根源,提出解决办法,提高了无人直升机电力线路巡检的安全性和可靠性。 相似文献
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针对架空输电线路直升机巡检作业过程中航检员出现的塔号记录错误、影像资料不全、防鸟设施未作统计和缺陷遗漏等问题,采用了航检视频信息分析技术,对航检员所录制的高清航检视频进行分析整理,按照固定模式、顺序对线路通道、导线、杆塔连接金具挂点等重点部位进行截图编号分析,对输电线路存在的安全隐患问题进行检查,并建立输电线路航检视频分析数据库。该项技术的应用解决了航检员航检过程中塔号记录错误和一般缺陷遗漏的问题,提高了直升机巡检效率、质量和准确性,实现了对输电线路通道内情况、铁塔防鸟设施、防雷设施等数据统计,为输电线路运行、维护和管理提供依据。 相似文献
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