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针对钒钛磁铁矿性价比高的优势,冶金工作者通过不懈努力,使高炉冶炼钒钛磁铁矿技术得到了大规模推广。介绍了承钢2 500 m~3高炉中钛渣钒钛矿冶炼的强化措施,主要有建立完善入炉原燃料质量评价模型、制定原料供应条件变化的应急预案、优化操作制度,应用和推广干熄焦技术、高富氧大喷煤技术等。2 500 m~3高炉冶炼中钛炉渣钒钛矿达到了"上稳"和"下活",实现了"低耗"和"长寿"。 相似文献
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对承钢3~#高炉(2500m~3,钒钛矿冶炼)指标攻关强化冶炼的成功实践进行了分析总结,此次攻关通过上部装料制度调整使2500m~3钒钛矿冶炼高炉利用系数达到2.5以上,并且实现了高炉长周期稳定,对大高炉冶炼钒钛矿实现高产、低耗具有十分重要的意义。总结出针对承钢大高炉操作的经验教训,特别是对装料制度的调整,在此过程中也进一步认识到装料制度对高炉顺行和高炉技术经济指标的重要影响,初步掌握了装料制度调整的一般规律。 相似文献
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对柳钢2号高炉(2650m~3)在2014年的贫化炉料条件下低燃料比生产实践进行了总结。在经过上半年的炉况长期不顺后,通过进一步优化操作制度、稳定操作炉型等措施,达到了高产、稳定、低耗的目的。 相似文献
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对柳钢2 650 m~3高炉制约强化冶炼的因素进行分析,发现高炉原燃料质量不稳定、操作炉型不合理是其重要因素。通过加强原燃料管理、调整操作制度等一系列措施,摸索出高强度冶炼下高产操作模式,铁水产量不断刷新纪录,2018年铁水平均日产6 747 t,创造开炉以来最好水平。 相似文献
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西昌3座1750m~3高炉入炉原燃料中有害元素含量较高,导致了高炉煤气管道结瘤堵塞、风口破损、炉缸堆积等事故,破坏高炉顺行,劣化主要技术经济指标。通过采取调整炉料结构、加强原燃料质量的过程管控、调剂高炉操作制度等措施,高炉保持了稳定顺行,主要技术经济指标未出现大幅下滑。生产实践表明,维持最大风量、稳定炉温、控制压差、降低冶炼强度以及改善造渣制度,有利于有害元素的排放,减少其循环富集,保证炉缸工作的均匀稳定和活跃状态。 相似文献
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前言在现代炼铁技术中,高炉冶炼为达到优质、高产、低耗的经济效益,研究和控制影响高炉操作指标的因素是十分重要的。作为高炉主要炉料的烧结矿,其有关性能和特性,就是影响高炉操作指标的重要因素。 相似文献
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为了总结正反两方面的经验及教训,对安钢3号高炉失常及顺行两个阶段的生产特点进行了分析。生产实践表明:①在导致失常的众多相关因素中,综合入炉品位的较低和炉渣中(Al_2O_3)含量的过高是两项显著性因素,另外应对原燃料劣化的高炉操作技术还有待完善和优化;②通过提高原燃料的稳定性、加强原燃料重要指标的控制、做好高炉的精心操作和管理等,可以在"经济料"条件下实现特大型高炉的高产低耗生产。 相似文献
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苏钢4#高炉通过改善原料、燃料条件,加强技术进步和优化高炉操作,实现了长期稳产、高产、优质和低耗.高炉月平均冶炼强度达到了1.834 t/(m3·d)和利用系数达到了3.40 t/(m3·d),降低了成本,各项技术经济指标达到了国内同类型高炉先进水平. 相似文献