首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   207篇
  免费   6篇
  国内免费   1篇
工业技术   214篇
  2023年   2篇
  2022年   1篇
  2021年   2篇
  2020年   6篇
  2019年   2篇
  2018年   4篇
  2017年   3篇
  2016年   2篇
  2015年   6篇
  2014年   8篇
  2013年   9篇
  2012年   8篇
  2011年   8篇
  2010年   16篇
  2009年   15篇
  2008年   16篇
  2007年   17篇
  2006年   32篇
  2005年   18篇
  2004年   10篇
  2003年   2篇
  2002年   2篇
  2001年   4篇
  2000年   4篇
  1998年   2篇
  1996年   5篇
  1995年   2篇
  1994年   1篇
  1993年   1篇
  1992年   1篇
  1989年   1篇
  1988年   1篇
  1987年   1篇
  1984年   1篇
  1981年   1篇
排序方式: 共有214条查询结果,搜索用时 15 毫秒
91.
稳态ClO2和酸液协同处理注聚井堵塞的室内研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据渤海油田SZ36-1区块注聚井现状和注聚井的堵塞机理,使用4种酸液体系对取得的岩粉和垢样进行实验,优选出了适合该储层的酸液类型和酸液浓度。通过降解聚合物实验,优选出氧化剂。将酸液和氧化剂结合得到深部解堵剂配方,岩心流动实验表明该复合解堵剂对注聚井的堵塞具有较强的解堵作用,丰富了海上油田注聚井解堵增注措施类型。  相似文献   
92.
采用氧化还原体系,以十六烷基二甲基烯丙基氯化铵(C16DMAAC)、丙烯酸钠(NaAA)、丙烯酰胺(AM)为原料,合成了AM/NaAA/C16DMAAC共聚物。考察了合成条件对共聚物特性粘数和单体转化率的影响,确定了最佳合成条件:引发剂加量0.3%-0.5%,其中n(亚硫酸氢钠):n(过硫酸铵)=1:2;单体加量10%,其中n(AM):,n(NaAA):n(C16DMAAC)=84.7:15.0:0.3;反应温度45—50℃;反应时间4h;疏水单体摩尔分数0.3%。用红外光谱对产物进行表征,表明其符合理论上的结构,为目标产物。  相似文献   
93.
常规加砂压裂过程中往往会给储层和支撑裂缝带来损害,导致压裂效果有限甚至压裂无效。为了改善压裂增产效果,提出和发展了前置酸液加砂压裂工艺技术,压裂效果显著改善。系统分析了压裂过程中的压裂液残渣损害、压裂液滤失损害和机械杂质引起的损害。还分析了前置酸改善水力压裂效果的机理,即溶解敏感性粘土矿物,减少粘土膨胀和微粒运移、加速压裂液破胶、溶解压裂液滤饼、清洗支撑裂缝杂质损害和促进破乳等。现场应用表明采用该技术可降低压裂过程中的损害,从而提高压裂成功率和有效率,大大改善压裂效果。  相似文献   
94.
水平井酸化伤害特征研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
水平井酸化伤害机理与垂直井有显著差异。从水平井中的流动机理出发,分析了水平井的伤害特征,伤害程度的大小采用表皮系数来表征。对两种不同的水平井表皮系数计算模型进行了描述,并采用实例计算对比分析两种模型的差异性。对比结果显示,Furui-Zhu-Hill模型预测的表皮系数较Frick-Economides模型更符合实际情况。文章还对水平井段长度及各向异性系数对水平井表皮系数的影响进行了计算分析。  相似文献   
95.
油气藏压裂酸化效果评价技术研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
压裂酸化作业成本较高、风险性大,对于探井,施工效果的好坏还直接影响到油气田勘探开发决策的制定。从室内试验、施工曲线分析、增产倍比计算、生产测井评价、压力不稳定试井、压后压力诊断分析以及压后动态评估等七方面对各种油气藏压裂酸化效果评价技术进行了分析,并对国内外各种评价技术的研究进展进行了综述。  相似文献   
96.
南堡A凝析气井具有埋藏深、温度高、井段长,渗透率低、岩性复杂等特点。针对该井的缓速、缓蚀,凝析气藏防止水锁和反凝析、长井段布酸等关键技术难点,从酸液体系和工艺技术上给出了相应对策;利用多氢酸反应速度慢、溶解能力强,具有良好的防垢性能和分散性能,可以有效控制二次沉淀等优点,采用凝析气藏多氢酸酸化技术,对南堡A凝析气井进行酸化,取得较好效果,对南堡油田其他低效凝析气井增产改造工作的实施提供了借鉴。  相似文献   
97.
传统的砂岩HCl:HF基质酸化总是先用含有HCl的前置液溶解碳酸盐,这种方法并不总是成功的,而且操作复杂。在这种情况下,很难确保酸液进入到合适的地区和合适的矿物反应,结果导致不良的区域覆盖率,较差的伤害去除效果,而酸液/岩石的不配伍致使增产效果较差。本文描述了一种新型高PH值酸液体系,它无需前置液。该体系在溶蚀和总的反应性方面具有明显的优势,能使活性酸渗透到基质深处,降低对溶蚀抑制剂的要求;最重要的是,该体系与碳酸钙作用缓慢,由此可遏制钙离子的释放和氟化钙的沉淀;该体系改善了后勤工作,降低了成本,提高了增产效果,使油田更容易实施和控制处理过程的酸化措施。  相似文献   
98.
基质酸化运用于砂岩地层处理已经有很长的历史。液体通常是按照前置液、主液、后置液和转向剂重复多步泵入。然而HF酸会与地层发生不期望的反应,引起次级及三级沉淀,伤害储层。近年来国外油田和服务公司提出了一种新型单步法酸化技术,采用一种新型的膦酸络合物与螯合剂相复配的主酸,单步一次泵入,不加前置液和后置液。这种技术能有效地改善地层渗透率,减少产生次级及三次沉淀的危险性。  相似文献   
99.
不动管柱酸化工艺在旅大5-2油田的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
考虑到渤海旅大5-2油田伤害特点及增产机理,选用溶解能力相对较弱、能实现深穿透且不损害电潜泵系统的酸液体系,最终优化出具有配伍性好、低伤害、弱溶蚀、深穿透、不破坏骨架和砾石充填层等优点的多氢酸体系作为主体酸,并与不动管柱酸化工艺相配套,通过间隔注酸和电缆腐蚀实验,证明不动管柱酸化工艺能够达到海上油气田酸化作业和不影响后续生产的要求。现场应用表明,不动管柱酸化工艺完全能满足类似海上油气田的酸化作业需要,从而大大简化了施工程序,缩短了作业周期,降低了作业成本,在渤海油气田得到广泛应用。  相似文献   
100.
聚合物驱已成为渤海SZ36-1油田高效开采主要的稳产、增产支柱技术。在聚合物驱开发过程中,随着聚合物累计注入量的增加,总体注入状况变差,有相当一部分井的注入压力已经接近或达到油层的破裂压力,达不到配注,间歇注入等技术要求,严重影响了聚驱效果,进而影响正常生产。因此对渤海SZ36-1区块砂岩储层注聚井进行堵塞机理分析和降压增注迫在眉睫。从储层地质潜在伤害分析、聚合物吸附滞留岩心流动伤害、垢样成分分析和高价离子伤害分析等方面进行探讨,分析渤海SZ36-1油田聚合物驱时注聚井堵塞的原因以及堵塞范围,并提出相应的解堵建议,对今后注入困难井措施改造有指导意义。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号