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<正>我公司三期10000t/d生产线于2004年投产运行,2013年12月25日检查发现窑三档轮带有裂纹,且呈不断扩张之势。为及时消除设备运行隐患,防止裂纹进一步恶化,在积极做好运行监控的同时,我们认真研讨轮带修复方案,并于2014年4月17日计划检修时对其采取了现场焊接修复方案。1裂纹原因分析轮带直径Φ7368/Φ6288,径向厚度540 mm,宽 相似文献
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按照回转窑的设计原则,窑在冷态时,任一轮带在托轮上接触宽度不少于75%,热态下,轮带的中心线应与托轮中心线重合.我厂φ3m×48m回转窑I档(窑头档)轮带与托轮长期接触不良,冷态下,当Ⅱ档(传动装置及挡轮组在Ⅱ档)轮带已与下挡轮接触(即窑下窜到位)时,I档轮带与托轮的接触宽度仅为67.5%(270mm);热态时,接触宽度为78.8%(315mm).由于接触宽度不足致使托轮上的接触应力较大,再加上窑头密封效果较差扬尘大,I档托轮磨损及压溃、剥落严重,造成了窑运转中的振动.对此,我厂于1999年4月份更换了I档的两组托轮,并将轮带位置向窑头方向移动了100mm,现将轮带位置的调整情况作一介绍,供参考. 相似文献
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按照回转窑的设计原则,窑在冷态时,任一轮带在托轮上接触宽度不少于 75% ,热态下,轮带的中心线应与托轮中心线重合。我厂 3m× 48m回转窑Ⅰ档 (窑头档 )轮带与托轮长期接触不良,冷态下,当Ⅱ档 (传动装置及挡轮组在Ⅱ档 )轮带已与下挡轮接触 (即窑下窜到位 )时,Ⅰ档轮带与托轮的接触宽度仅为 67.5% (270mm);热态时,接触宽度为 78.8% (315mm)。由于接触宽度不足致使托轮上的接触应力较大,再加上窑头密封效果较差扬尘大,Ⅰ档托轮磨损及压溃、剥落严重,造成了窑运转中的振动。对此,我厂于 1999年 4月份更换了Ⅰ档的两组托轮… 相似文献
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我公司1号水泥磨于2010年3月投产,在2010年5月发现磨头端板与筒体焊接处的腹板开裂,裂纹弧长约1m,由于市场原因不能立即停磨处理,当即对其裂纹两头终点做止裂孔以及简单加焊加强筋板处理。 相似文献
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我公司Φ4.8m×72m回转窑于2005年3月份投产.2011年9月22日,Ⅱ档轮带靠窑头方向自轮带表面端角起有250mm×250mm可见裂纹.该轮带为矩形实心断面,材质为ZG35SiMn,规格为950mm×450mm.我们对轮带裂纹进行了焊接修复.
1 问题分析
经分析,认为轮带产生裂纹的主要原因为轮带铸造存在缺陷,使轮带局部组织存在沙眼、夹渣等孔隙,相对疏松,硬度分布不均,在高温、重载循环环境下易出现微裂纹.
前些年该轮带曾长期用水浸冷却,在轮带与托轮的线性重碾下,水会传导瞬时的封闭超高压,也加速了微裂纹的扩展. 相似文献
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<正>1情况介绍我公司一台三档支承的Φ3×48m回转窑,投产于1988年,1998年发现二档轮带靠近上档轮一侧有一处小裂纹,裂纹从与挡圈接触的厚60 mm处开始,沿轴向向下(窑头方向)裂开,至轮带Φ60 mm孔处,未延至轮带接触带。因当时焊修技术不成熟,担心焊修会造成较大应力,把整个轮带拉裂,故未焊修。经运行中观察,此裂纹 相似文献
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笔者曾参与了两起窑、磨裂纹的修复工作,现将具体的修复情况介绍如下,供参考。
1大型球磨机裂纹的修复
1.1开裂情况
某水泥厂水泥粉磨工序有两台球磨机,规格为φ4.5×15.11m。磨机在长期运转中发出异常声音,停机检查发现中空轴出现裂纹,经检测外部裂纹长3380mm,内部裂纹长3180mm。贯穿裂纹最大宽度260mm,最小厚度140mm。 相似文献
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有些厂回转窑轮带,未到服务年限和规定的磨损量,就出现了早期局部穿透裂纹。对于这样的轮带,可采用焊接方法进行修复。现作简要介绍。一、轮带断裂原因浅析如江油水泥厂2号窑7挡轮带为例。该窑投产运转8年后发现轮带靠窑尾端侧面的辐板有90毫米裂纹。6年后检查,该裂纹已扩展到300多毫米长。为什么会有这种现象呢?除脆性断裂外,从以下两点作了分析认识: 1.我们对该轮带的接触应力进行了核算,其最大接触应力为P_0=0.418(PE(R+r)/(Rr))~(1/2)=3173公斤/厘米~2。又对轮带材质取样化验,其结果是相当于 相似文献
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M38130型球磨机经长时间运转后,磨门与筒体焊缝处出现两道环向裂纹。超声波探伤表明裂纹均已裂透至筒体内表面。为此采用“单面焊双面成型”工艺,成功完成裂纹的在线焊补修复,大幅度缩短修补工期、降低维修费用。到目前为止,该球磨机已连续运行一年半,运转良好,超声波探伤表明,焊接连接可靠。 相似文献
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我公司现有2台Ф4m×60m回转窑,三档支撑,窑尾档采用液压挡轮控制回转窑上下行.其中一台窑于2003年4月10日开始运行后,由于液压挡轮不能正常使用以及各档托轮调整不当等原因,造成轮带和托轮接触面产生凹凸现象,最严重的中档处,轮带中间高出边缘5mm,托轮两侧高出中间7mm,使窑不能正常运转.为此,我公司于2007年8月对中档支撑装置进行现场车削. 相似文献
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2011年6月,我公司一条2 500t/d生产线在技改施工中,通往窑、煤磨和水泥磨的铸铁循环水主管道被破碎锤破开约300mm长的洞口,管道上产生近 1 000mm长的裂纹,造成窑、煤磨和水泥磨循环水停止。我们研究后,决定不停窑,暂时用冷却风机对这些设备的循环水冷却点降温,同时对破裂的循环水主管道进行抢修。 相似文献
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我公司φ4/φ3.5/φ4m×150m回转窑有6个轮带,在2004年3月的一次冷态翻窑过程中,6号轮带(最热端)突然发生断裂,出现3条裂纹,轮带裂为基本相等的3块.回转窑不能运转. 相似文献
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<正>山西某水泥厂一台Φ3m×60m回转窑于1999年投产,窑是三档支撑,轮带为箱型结构,轮带下的筒体厚50mm、长2000mm。从2008年开始,中档轮带连续 相似文献
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冀东水泥股份公司二线回转窑规格为Φ4.7m×75m,三档轮带支撑。自1996年10月达产以后,一直稳定运行,由于生料磨、预热器、窑尾提升机等设备的能力均有很大富余,因此公司决定进一步挖掘设备潜力,对篦冷机进行改造,以提高烧成系统热效率。本改造项目于1999年6月底实施,共20多天,改造后烧成系统工艺参数更加合理,能耗进一步降低,回转窑稳定运转,日产熟料达4700t,最高能达到4800t,超过设计能力20%。但到2000年10月,停窑检修期间发现I档轮带表面有4处微小裂纹(图1)。图1 I档轮带表面裂缝位置 轮带材质为铸钢35SiMn,工作温度… 相似文献
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