共查询到20条相似文献,搜索用时 781 毫秒
1.
在圆钢连轧生产中,成品头尾耳子是困扰生产的常见问题,产生的原因也较复杂,其中活套控制合理与否是一个重要的因素。通过对活套控制过程进行分析,判断成品头尾耳子产生的原因,并提出了相关对策。 相似文献
2.
3.
4.
小圆钢表面耳子缺陷有两种解决方法:φ≥16 mm时,用手提砂轮机磨去耳子;φ<16 mm时,用砂轮无芯磨床研磨去除耳子.两种方法在实施前必须对待磨修产品进行一次机械矫直,以保证待修品的平直度.该方法产量低,能耗大,且带来一系列问题.经改进,设计了"三步法"工艺即二次矫直加一次磨修工艺.该方法妥善解决了中低碳和低合金结构钢表面耳子缺陷处理时间长、合格率低的生产难题,使清除小圆钢表面耳子缺陷简便快捷,生产效率高、成本低;同时,圆钢的不圆度、平直度明显改观,产品合格率达100%. 相似文献
5.
介绍了济钢第一小型轧钢厂利用穿水冷却工艺技术,减少微合金元素的加入量,试制Ⅲ级热轧带肋钢筋的生产过程.结果表明:铌含量控制在0.005%~0.015%范围内,规格为Φ16~Φ25mm、Φ25~Φ28mm、Φ32mm以上的热轧带肋钢筋穿水后终冷温度分别控制在800~830℃、780~810℃、750℃以下,热轧态、时效及焊接性能均能满足标准要求且余量较大,钢筋低成本优势明显. 相似文献
6.
通过对Φ12-14mmGCr15盘元碳化物网状的理论探讨和研究,在生产过程中采用控制冷却的方式,达到控制碳化物的析出及网状级别的目的,最终解决长城特钢生产Φ12-14mmGCr15盘元网状的问题。 相似文献
7.
本文结合生产实际,直观地介绍了Φ670/Φ254*1700mm铝箔粗中轧机轧制过程中常见板形缺陷的识别及产生原因,并通过控制和改进设备检测等方式来提高板形质量,生产中取得了良好效果. 相似文献
8.
优化连轧工艺 提高圆钢质量 总被引:2,自引:0,他引:2
杭钢小连轧生产的圆钢曾经存在表面擦伤、头尾耳子和直径偏差大等质量问题,主要原因在于加热质量不理想、粗轧机组孔型和导卫结构不合理、精轧机组活套控制效果不佳和质量检测反馈周期长等。采取相应措施后,圆钢产品合格率从97.06%提高到99.09%。 相似文献
9.
莱钢特钢事业部采用热装铁水+废钢→100 t电炉冶炼→LF精炼→VD真空脱气→连铸(Φ500 mm)→入坑缓冷→加热→Φ1350×1+Φ950×4+Φ800×2轧制→入坑缓冷→精整的工艺流程生产Φ120 mm GCr15Si Mn轴承钢,通过优化冶炼工艺、保护浇注、弱二冷、控制加热、大压缩比轧制等措施,开发的GCr15Si Mn轴承钢成分均匀,纯净度高,氧含量控制在(9~10)×10-6,碳化物带状级别均在1.5以下,液析0.5级,各项指标完全达到技术标准要求。 相似文献
10.
11.
12.
介绍了莱钢棒材厂通过对大圆钢生产线工艺装备技术进行创新与优化,新建40 t/h空气单蓄热端进侧出推钢式连续加热炉,降低煤气消耗,提高加热效率;新建高刚度短应力线φ650 mm成品精轧机,提高尺寸控制精度,减少了耳子、划伤等外观缺陷,大圆钢成材率和实物质量得到了明显提高;增加连接导板,实现两架单机架轧机的工艺衔接;通过对生产线的工艺优化,实现了产品质量的升级,同时使设备潜力得到了充分的发挥。 相似文献
13.
14.
受制于生产过程中头尾尺寸不合、表面质量缺陷、成材率低等轧制难点,国内极限大规格H型钢一直未能实现批量化生产。本文根据BD轧延工艺思想,从原料管控入手,通过提高铸坯质量、优化粗轧后腹板厚度参数、合理分配精轧压下量等手段来解决表面质量和尺寸精度问题,最终实现了H1000×300规格H型钢的连续稳定生产,填补了极限大规格H型钢的批量生产的国内空白。其一检合格率及成材率分别达到85%及90%以上,综合效益超过其它大规格水平,同时在消除头尾尺寸超标及保障稳定轧制等方面积累了经验。 相似文献
15.
采用数值分析、有限元分析、实验室试验等方法研究了高速线材精轧变形宽展影响因素及宽展模型、模块化精轧机耦合刚度及刚度模型、高速轧制时咬钢速降控制策略。针对某不锈钢高速线材生产线精轧机组长期存在的稳定性差、收放料型不准确导致的产品尺寸精度波动大的问题进行升级改造,通过高适应性孔型系统、高刚度模块化高速轧机、高速轧制速降控制技术实现了模块化精轧技术在不锈钢高线中的应用。针对爬坡段易划伤问题,将滑动摩擦式爬坡导槽优化为滚动摩擦式三辊导槽,并将精轧前侧活套调整为立活套。改造后生产结果表明,模块精轧机运行稳定,锥箱振动值小于2.8 mm/s,精轧机组出口料型尺寸精度较改造前提高20%以上,最终产品尺寸精度及表面质量均得到了明显改善。 相似文献
16.
17.
18.
19.
对于冷轧薄板而言,厚带头轧制是一项极为重要的技术,它直接影响了带钢成品的头尾超差长度.文章对宝钢2030mm冷连轧机所采用的厚带头轧制模型进行了充分的研究,从控制过程上分析出该模型本身存在的严重缺陷.通过对现场生产数据的多次采集与分析,给出了一种完全适合生产实际的模型改进方法,有效地解决了厚带头轧制时头尾超差严重的问题,具有很大的经济效益. 相似文献