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在毫米波段,构成紧缩场关键部件抛物面的表面加工精度要求较高,造成抛物面加工成本昂贵,使得传统的抛物面型天线紧缩测试场实现起来非常困难。而微波全息紧缩场技术使用一种平面全息结构体,可以解决这一问题。文章设计了16GHz和97GHz下的微波全息光栅,并对其进行了仿真。产生的静区场幅度波动小于1dB,相位波动小于10°,能够达到紧缩场测试的要求。 相似文献
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空调系统在夏季运行过程中,恒温恒湿车间存在加热盘管再热问题,造成了能源浪费。对卷烟厂卷接包车间的其中1台机组加装了新风除湿表冷盘管,并完善控制逻辑。通过改造前、后的对比测试,得出改造后的系统具有明显的节能效果。 相似文献
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针对众和公司60kA侧插自焙槽改造为75kA预焙槽设汁创新的9个特点,较好地解决了自焙槽改造为小型顶焙槽的技术优化问题和降低改造成本的问题。通过近半年的生产实践证明:众和公司75kA预焙槽在与60kA自焙槽阴极组数相同的情况下,电流强度提高了25%,电流效率达到94%。在同类型顶焙槽中技术经济指标达到了较高水平,实现了以最小的投入达到最大产出的效果。 相似文献
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研究工件非泊松到达情况下, 传送带给料加工站(CSPS)系统无法建立成半马尔可夫决策过程(SMDP)模型
时, Q学习算法的适用性问题. 首先, 以马尔可夫调制泊松过程(MMPP)和半马尔可夫调制泊松过程(SMMPP)来模拟
非泊松工件流, 并在相同的平均到达率下, 仿真评估其Q学习算法性能, 并分别与泊松工件流情况下的Q学习算法性
能进行比较: 其次, 在非泊松工件流情况下, 观测以实时统计平均到达率作为工件标准泊松到达率的理论优化情况:
最后讨论在MMPP和SMMPP叠加混合非泊松工件流情况下CSPS 系统的Q学习算法性能. 实验表明, 在工件非泊松
到达情况下Q学习算法依然能学到较好的控制策略, 从而说明了CSPS系统中Q学习算法的适用性. 相似文献
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为提高藜麦机械化收获水平,解决普通谷物联合收割机收获时损失大、含杂高、喂入不畅等问题,针对收获期藜麦植株特性设计了一种大型自走式藜麦联合收割机。该机采用扩口式小行距链齿喂入割台、组合式纵轴流脱粒滚筒、专用编织筛凹板、双层往复式异向振动筛等装置,配合宽体过桥、脱粒滚筒无级变速和大脱分空间等设计实现了藜麦的顺畅喂入和高效脱粒分离,对关键部件进行了设计分析,并进行了田间试验。田间试验结果表明:当藜麦籽粒含水率为14.42%时,脱净率为96.83%、含杂率为4.41%、破损率为0.2%、割台损失率为1.14%、夹带损失率为1.73%,清选损失率为1.09%、飞溅损失率为0.16%、总损失率为4.13%;作业期间机具运行平稳,满足藜麦机械化收获要求。本文研究成果可为藜麦联合收割机设计及试验提供一定参考。 相似文献
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目前,A356.2铝合金主流的生产工艺有人工搅拌+链式铸造和电磁搅拌+热顶铸造两种方式,通过对上述产品的取样,对比分析了化学成分、组织结构和物理性能等,得出电磁搅拌+热顶铸造工艺生产的产品质量在各个方面均优于人工搅拌+链式铸造生产工艺产品质量,是生产高质量A356.2铝合金产品的发展方向。 相似文献
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设计一种双孢菇培养料托盘收布装置。应用Solidworks软件进行三维建模,用Adams软件对系统进行运动仿真模拟,得到托盘的位置和空间轨迹仿真曲线,验证了系统的性能。并进行定位误差性能测试试验,试验结果表明:该系统可以顺利完成托盘的转运,满载时其行走速度均值达到23.7m/min,提升速度均值达到9.1m/min,转运速度均值达到8.9m/min,每次转运周期控制在60s内完成,满足工厂化生产中高效生产要求。行走定位误差均值控制在25~30mm范围内,提升定位误差均值控制在40~50mm范围内,转运定位误差均值控制在20~25mm范围内,满足工厂化生产中准确度要求。研究结果可为托盘收布装置的设计和后续优化提供参考。 相似文献