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黄卫冲 《理化检验(物理分册)》2013,(9):622-624
采用化学成分分析、宏观和微观检验等方法,对锅炉热水器管内壁凹坑缺陷形成的原因进行了分析。结果表明:铁的氧化物在制管过程中被嵌入钢管内壁,并在热处理后剥落,最终造成钢管内壁凹坑缺陷。 相似文献
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采用体视显微镜、金相显微镜、电子探针等分析测试方法对腐蚀穿孔失效的BFe10-1.6-1铜镍合金管进行失效分析。结果表明:失效管的内壁存在不同程度的划痕,且腐蚀坑内壁显微组织呈现“波纹”状,符合海水冲刷腐蚀的特征;腐蚀区的显微组织呈现“冰糖块”状,符合晶间腐蚀的特征;腐蚀坑内的泥沙沉积致使管道发生点蚀。结合船用铜镍合金管的使用工况,确认该失效管腐蚀穿孔失效的主要原因是海水冲刷腐蚀、晶间腐蚀及点蚀。 相似文献
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文章介绍某合成氨生产企业一台饱和热水塔内壁腐蚀状况,分析腐蚀产生的原因,指出塔内壁是在酸性电解质溶液中产生的电化学腐蚀,壳体拉应力和介质中有害杂质的存在加速腐蚀的发生,提出正确处理腐蚀缺陷的措施。 相似文献
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通过宏观和微观检验对型号为BP-1025的锅炉一级再热器内壁腐蚀原因进行了分析。结果表明:一级再热器管内壁腐蚀类型属于停用期问的氧腐蚀,是机组投运以来多次腐蚀累积的结果;泄漏管样的穿孔是以往形成的腐蚀坑,在此次停炉后再次腐蚀以致蚀穿管壁而造成的。 相似文献
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通过现场调研及采用宏观分析、能谱和X射线衍射等方法分别对经过湿气输送后管道的腐蚀损伤形式扣腐蚀机理进行了分析研究。结果表明,管道内壁发生了较严重的均匀腐蚀;管道内壁环焊缝处无内涂层保护部位也发生了局部腐蚀。腐蚀机理属于CO2腐蚀,腐蚀产物主要是FeCO3,FeO(OH)和Fe3O4。 相似文献
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内燃发动机气缸是组成燃烧室的重要零件,其工作环境恶劣,是柴油机上较易损伤的零件之一。气缸套内壁不但与高温高压燃气接触(一般最高过到1500℃左右);还与进气过程的冷空气接触(仅几十摄氏度),工作过程温度变化剧烈;润滑条件很差,内壁受高温燃气化学腐蚀作用,外壁受冷却水的腐蚀作用;活塞的往复运动又造成缸壁的磨损。气缸套在使用过程中经常产生内壁磨损、外壁穴蚀、工作面拉伤等损伤。气缸套的损伤既影响了柴油机工作质量和效率,也决定着柴油机的使用周期。 相似文献
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大庆某炼油厂的换热器管束发生泄漏,利用进口扫描电镜和能谱仪对换热器管体内外壁和内壁涂层进行检测分析,发现泄漏原因是管体内壁的涂层存在质量问题,改进措施是采用钛纳米涂层换热管束,很好地解决了管束腐蚀泄漏问题。 相似文献
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某型号为KCTK35/40-100锅炉省煤器,在运行两年多时间内发生多次爆管事故。采用化学分析、金相检验及扫描电镜等分析方法对锅炉省煤器穿孔漏水原因进行了分析。结果表明,省煤器管内外壁共同腐蚀是引起其快速穿孔的原因,内壁产生了溶解氧腐蚀,外壁产生了氧化腐蚀及硫腐蚀。 相似文献
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在油井套管阴极保护系统中,外加阴极电流可以有效地抑制油井套管外壁的腐蚀,但是模拟实验表明,外加阴极电流同时也可以加速套管内壁的腐蚀。本文采用等效电路对这一结果进行分析,提出了几种消除不利因素的方法。 相似文献
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通过宏观和微观分析等手段,对某QT400-18球墨铸铁煤气管道泄漏原因进行了分析。由宏观分析可知管道腐蚀泄漏是由局部腐蚀穿孔所致,腐蚀从内壁开始,由内向外直至穿孔泄漏;微观分析没有观察到微裂纹等缺陷,成分分析可知管道内壁腐蚀产物中含有大量硫元素,说明管道腐蚀泄漏的产生与管内介质中含有硫元素有关。综合分析结果表明:由于所输送煤气中含硫杂质超标,与管内壁冷凝水共同作用产生局部电化学腐蚀,从而导致了煤气管道的局部穿孔泄漏。建议在生产中将煤气中的有害杂质和水分含量控制在工艺要求范围内。 相似文献
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某井油管腐蚀原因分析 总被引:3,自引:0,他引:3
对某井油管检查发现,管体内外壁均有不同程度的腐蚀,但是在某些井段腐蚀最严重。对油管管体的化学成分分析、金相显微组织检测和SEM,EDS及XRD的分析结果表明:管体具有正常的化学成分和金相组织,腐蚀坑底部有大量的腐蚀产物堆积,Cl-在腐蚀产物层下富集。油管内壁产物为FeCO3,MgFe(CO3)2,FeO(OH),Mg3Ca(CO3)4和Fe3O4,外壁产物主要有FeCO3,MgFe(CO3)2,CaCO3和FeO(OH)。表明该井油管内壁腐蚀原因为CO2腐蚀,内壁腐蚀穿孔后,腐蚀性的介质和气体由此进入套管和油管的环空造成油管外壁CO2腐蚀。井深3279m处油管处于CO2腐蚀速率最大的温度区间,腐蚀最严重。Cl-的富集是诱发局部腐蚀的主要原因。 相似文献
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多管贯流式蒸汽锅炉集箱泄漏原因分析 总被引:3,自引:0,他引:3
采用化学成分分析、金相检验、扫描电镜及能谱分析等方法,对多管贯流式蒸汽锅炉下集箱塔接处的泄漏进行了分析。结果表明,集箱搭接处存在的焊接应力,使该处内壁的垢下腐蚀速度加快。垢下腐蚀是以电化学腐蚀形式进行,氧化铁及氧化铜垢与集箱组成微电池,集箱为阳极失去电子,从而使集箱不断遭到腐蚀,最终导致集箱泄漏。 相似文献
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杨平 《理化检验(物理分册)》2020,56(2):67-70
某超超临界火电机组热交换器BFe10-1-1白铜管运行4a(年)后发生泄漏失效。通过宏观观察、化学成分分析、金相检验、断口分析、管子内壁沉积物检验等方法对白铜管的失效原因进行了分析。结果表明:白铜管内壁存在明显的沉积物,沉积物下形成氧浓差腐蚀,导致管子内壁产生点腐蚀;点腐蚀坑区域Cl~-存在对于晶界部位的铁元素产生进一步腐蚀使得富集于晶界处的铁元素不断流失而形成空位,空位的不断形成及合并导致晶间裂纹的萌生,最终导致管子发生晶间腐蚀开裂。 相似文献
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某燃气机组2台余热锅炉的部分受热面管在试运行过程中发生泄漏,通过宏观观察、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、扫描电镜及能谱分析、X射线衍射等方法对管子泄漏原因进行了分析。结果表明:发生泄漏管子的内壁具有较多的腐蚀产物,经分析为铁的氧化物,腐蚀产物的组成以及腐蚀坑的形貌均说明管子内壁发生了局部氧腐蚀,腐蚀部位变薄形成凹坑,严重处发生了穿孔泄漏。 相似文献
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问 :对定期检验后的气瓶为什么必须进行干燥 ?答 :对定期检验后的气瓶进行内部干燥处理 ,其目的是防止气瓶投入使用后不致于因水分导致内壁腐蚀、瓶体产生应力腐蚀、瓶内产生沾染物、气体纯度下降、气体发生聚合或分解。这些危害因瓶内介质不同 ,其表现形式也不同 ,例如 :氧气瓶内残留水分 ,在高压氧的作用下 ,会加速内壁的腐蚀。一氧化碳气瓶残留水分 ,会促使一氧化碳及其所含微量二氧化碳 ,对瓶体产生应力腐蚀。氯气瓶内残留水分 ,溶于其中的氯气会生成盐酸和次氯酸。次氯酸又分解为盐酸和新生态氧 ,而加速内壁的腐蚀。光气瓶残留水分 ,溶… 相似文献