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齿轮钢20CrMnTiH的淬透性窄带化,是用户对20CrMnTiH钢的新要求。根据冶炼设备条件,进行了电炉→LF-VD→模注冶炼窄淬透性带齿轮钢20CrMnTiH的试验研究。结果表明,通过窄化钢的化学成分,电炉→LF→VD模注冶炼20CrMnTiH钢工艺可以实现淬透性窄化,钢的各项性能符合用户要求。 相似文献
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针对齿轮钢20CrMnTiH的性能要求以及生产控制难点,在参考国家标准的基础上重新设计化学成分,对产品性能影响较大的w(Ti)控制在0.06%~0.09%,以满足C-Ti差控制在0.12 %而实现淬透性和塑性指标最佳.湘钢生产的Φ50~150 mm各种规格的20 CrMnTiH圆钢表面质量、内部质量及外形尺寸均符合国家... 相似文献
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介绍齿轮用钢20CrMnTiH的研制和开发,重点阐述了20CrMnTiH淬透性与化学成分的关系,对南钢试制20CrMnTiH的化学成分控制,连铸工艺措施,铸坯质量,淬透性指标和淬透性带作了全面分析。 相似文献
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通过对某钢厂6#连铸机生产的20CrMnTiH大方坯与圆钢横截面碳偏析的检测分析,研究了不同结晶器电磁搅拌强度对大方坯及其轧制圆钢的碳均匀性影响.结果表明,齿轮钢大方坯与圆钢从表面到中心碳含量均呈"N"形分布,随着结晶器电磁搅拌电流减小(390A到200A),偏析幅度减小;同一圆周上,搅拌电流从390A降到200A,3/4R、1/2R处极差减小. 相似文献
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<正>1前言柳钢棒线型材厂中型线生产的圆钢规格为Φ45~116 mm,含锰圆钢钢种为40Mn2、70Mn2、65Mn、50Mn、20MnSi、20CrMnTi、20CrMnTiH1(H2、H3、H4)等,钢的强度、耐磨性都较高。由于精整线原为生产槽、角钢设计,成品表面质量控制难度较大,且无有效的控冷措施导致合金圆钢表面质量较差以及热轧态表面布氏硬度值偏高,端头部分尤为明显, 相似文献
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20CrMnTi热轧齿轮圆钢的热顶锻裂纹是八钢齿轮钢生产中的技术难点,每年产生多起用户质量异议。通过对齿轮钢热顶锻裂纹试样的形貌及金相组织特征的分析,阐述了造成热顶锻裂纹的各类冶金原因与轧制原因,并采取了改进措施,取得了明显效果。 相似文献
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介绍了宝钢条钢产品的质量及品种开发。重点介绍了金属制品行业用的各类硬线钢、冷顶锻用碳素结构钢和合金结构钢、气保焊及埋弧焊用各类焊丝钢,采用转炉加RH真空脱气工艺生产的车轴坯,氧气瓶钢坯和齿轮,火箭弹用大规模圆钢等。 相似文献
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通过金相显微镜、扫描电镜和能谱仪分析了20CrMnTiH齿轮钢Φ120 mm棒材锯切下料过程硬点缺陷成因。结果表明,齿轮钢棒材试样内部存在30~80μm大颗粒夹杂物聚集是造成齿轮钢锯切过程硬点缺陷的主要原因。这些大颗粒夹杂物主要为Al2O3夹杂物和TiN夹杂物的聚集。通过控制120 t转炉出钢钢水溶解氧含量小于200×10-6、调整精炼终点钙铝参数(0.015%~0.025%Al,0.0015%~0.0020%Ca)、连铸保护浇铸减少过程吸氮、浇铸钢水温度由1530℃降至1525℃、优化二冷配水加速钢的凝固等措施,消除了转炉生产20CrMnTiH齿轮钢硬点缺陷。 相似文献
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通过优化和控制电炉冶炼、精炼与连铸工艺,采取提高电炉兑铁水量、预脱氧和保护浇注等一系列措施,减少了齿轮钢中氧含量,提高了钢的纯净度。结果表明,20CrMnTiH及子钢号的氧含量从优化前的25ppm以上减小到优化后的20ppm以下,最低达到13ppm。 相似文献
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主要从齿轮加工时必须满足的使用性要求和加工性要求两个方面着手,结合莱钢20CrMnTiH齿轮钢的质量现状,介绍了该钢种生产时的质量控制要点,并提出改进建议. 相似文献
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本钢特殊钢厂20CrMnTiH齿轮钢采用EAF(出钢量45t)-LF-CC工艺流程生产。通过控制电弧炉脱碳量≥0.25%C,保证脱碳速度0.02%C/min,出钢前加0.2%锰铁,使终点碳≥0.10%;电弧炉出钢加铝铁或硅钡钙铝3.0 kg/t钢进行沉淀脱氧,LF加入3~5 kg/t钢脱氧剂扩散脱氧,使(FeO)≤0.5%,钢包钢水浇铸前在0.1~0.3 MPa氩气压力镇静吹氩≥15min,使20CrMnTiH钢的夹杂物一次合格率从88.35%提高到92.49%。 相似文献
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开发的窄淬透性带20CrMnTiH齿轮钢的生产工艺流程为铁水预脱硫-130t BOF-LF-RH-280mm×280mm坯连铸-轧制至Φ60mm圆钢。通过设计的内控成分(/%:0.18~0.20C,0.20~0.30Si,0.90~0.98Mn,≤0.025P,≤0.010S,0.05~0.07Ti,≤0.0015O),设立结晶器电磁搅拌参数200A,2.5Hz,控制拉速0.62m/min,过热度15~30℃。检验结果表明,化学成分稳定,钢中氧含量≤11.3×10-6,非金属夹杂级别≤1.0,带状组织级别≤2.0,淬透性带宽HRC值≤3.5,满足产品协议要求。 相似文献