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武钢4号高炉炉底炉缸破损调查分析 总被引:3,自引:0,他引:3
武钢4号高炉(2516m^3)第二代炉役采用了全炭砖水冷薄炉底结构,一代炉役寿命达11年6个月,停炉大修时的破损调查表明,炉底炉缸的破损严重,究其原因主要是采用的普通炭砖质量差。因炭砖质量差,开炉仅1年半,炉基温度就升高到560℃,此后便开始了长达10年的钒钛矿护炉,确保了炉底炉缸的生产安全,炉底炉缸的破损调查结果也表明钒钛矿护炉是富有成效的。 相似文献
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自焙碳块陶瓷砌体复合炉缸在鞍钢7号高炉的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
评这了鞍钢7号高炉应用自焙碳块陶瓷体复合炉缸的发展过程,生产实践表明,这种复合炉缸具有良好的保温性能,可使铁水温度提高8~18℃,生铁硅含量降低约0.1%,开炉半年后完成自焙过程,一年半年后炉缸形成稳定温度场,1150℃等温红均匀分布在陶瓷砌体内或内侧,陶瓷砌体和碳砖接触处,温度均匀且小于800℃,此炉缸设计合理,成本低,砌筑方便,预计寿命可达8~10年。 相似文献
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在1991年2月24日鞍钢炼铁厂3号高炉拆护检修的过程中,进行了炉体及炉缸破损的调查,通过调查,摸清了炉缸炉底的破损情况,及炉墙结垢情况,分析出了破损原理。提出了一些延长炉缸寿命的建议. 相似文献
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本文介绍了莱钢620m^3高炉配加高钛冷固球团护炉工业试验,试验期高炉炉况顺行,效果良好,与基准期相比,焦比下降8-17kg/t铁,增铁1%-3%,高炉炉缸表面危险点温度下降12-35℃。 相似文献
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武钢1号高炉炉底与炉缸长寿新技术 总被引:4,自引:0,他引:4
武钢1号高炉改造性大修,炉底与炉缸采用长寿新技术:增大炉缸容积,加深死铁层;选用半石墨炭砖和德国的高密质炭砖;炉底冷却采用软水密闭循环,以及设置完善的检测设施。总结运用钒钛矿护护经验,以减缓或消除炉底与炉缸“环缝”、“熔洞”、“蒜头状”侵蚀,达到炉底、炉缸高校长寿的目的。 相似文献
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1997年3月6日,鞍钢10号高炉热风炉围管爆裂鼓开将高压水总管(Φ400mm)折断,大量的水从围管开口处(1200mm×6000mm)灌入炉缸,造成高炉炉缸冻结。在处理过程中,坚持铁口出铁,并成功地使用铁口吹氧法,使高炉迅速恢复正常生产。在处理炉缸冻结事故中,不但没有给高炉长寿和强化留下隐患,而且提高了修复速度,降低了费用。 相似文献
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通过对鞍钢炼铁厂7号高炉1992年4月1日停炉后的炉缸炉底损伤调查,阐述了这次炉炉底破损的主要特点,针对这一情况,提出了延长炉缸炉底寿命的几点措施。 相似文献
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2号高炉投产6年半后炉底温度升高至762℃,经过科学、正确诊断、明确炉底温升的症结所在危及安全生产的严重程度,制定了应急手段,采取了强化冷却等针对性护炉措施,成功地将炉底温度控制在700℃水平;研究与利用高炉操作制度,操作参数与炉底温升关系,控制炉底温度波动,改善高炉冶炼技术经济指标,实现计划安全停炉大修。 相似文献
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杭钢3号高炉在1992年5、6月间发生炉缸堆积现象,本文分析了产生炉缸堆积的征兆和原因,认为长期鼓风动能偏低、风量不足是造成炉缸堆积的重要原因之一;小焦的使用量较多,在炉缸工作不十分均匀活跃的情况下也是促使炉缸堆积的重要原因。提出了预防炉缸堆积的措施。 相似文献
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首钢股份3号高炉中修开炉后,炉缸侧壁局部温度持续上升,TE31349点热电偶温度最高升至439℃。认为炉缸中心不活跃、炉温维持较低水平、风口损坏漏水对炉缸侧壁和炉底砖衬薄弱部位的侵蚀加剧是炉缸侧壁温度升高的主要原因。通过采取加钛矿护炉、调整高炉操作制度、加大冷却强度、优化炉前操作等措施,炉缸侧壁温度普遍下降,TE31349点热电偶温度得以控制,稳定在120℃左右;2020年6—10月,高炉主要技术经济指标明显改善,特别是燃料比由545.68kg/t下降至513.12kg/t。 相似文献
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1 概况 韶钢老系统高炉均采用高铝砖炉衬,一代炉役中不时出现炉缸水温差超标、炉底温度超过700℃警界线的情况,虽采用了外部强化冷却、钒钛矿护炉等措施,但炉缸烧穿的危险却时时存在。从韶钢1、2、3号高炉停炉来看,炉缸侵蚀已经相当严重,尤其是3号高 相似文献
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本文介绍了铜鼓风炉由无炉缸生产改为有炉缸生产的实践,利用炉缸出铜,炉渣进入电热前床沉淀分离,可使浓缩不铜产量提高10-20%,渣含铜低于0.8%。 相似文献