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影响丁二烯装置长周期运行的最大隐患就是丁二烯聚合物,因此分析了丁二烯的化学性质及自聚的危险性,并针对丁二烯生产工艺特点,提出了防止丁二烯自聚的几点工艺优化措施,保障了丁二烯装置长周期安全平稳运行。 相似文献
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2007年3月20日,扬子石化公司新建10万t/a丁二烯装置开工建设。2002年,扬子石化公司在5.3万t/a丁二烯生产装置的基础上,扩建了一套同等规模的丁二烯生产线,使丁二烯产能达到10.6万t/a,挤身国内最大丁二烯生产商行列。新建10万t/a丁二烯总产能突破20万t/a,成为国内最大的丁二烯生产商和供应商。 相似文献
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2013年7月18日,武汉800 kt/a乙烯工程中130 kt/a丁二烯装置一次开车成功,生产出合格产品,填补了华中地区的市场空白。该丁二烯装置是我国应用中石化自有技术的第三套全国产化装置,产品主要用于生产合成橡胶、合成树脂和其它有机化工产品,项目投产后,将有效减少我国丁二烯的进口量。 相似文献
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对GPB工艺聚合级1,3-丁二烯中易产生且易导致设备、管线、阀门阻塞的聚合物进行了分析探讨,并结合某公司丁二烯抽提装置的实际生产情况,对阻聚剂的使用进行了介绍.为丁二烯抽提装置的改进改造以及保证装置安全、稳定、高效运行提供参考。 相似文献
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大连天晟通用机械有限公司开发出一种低顺式丁二烯橡胶膨胀干燥机。这种低顺式丁二烯橡胶膨胀干燥机包括挤压膨胀干燥装置和驱动装置,挤压膨胀干燥装置采用锥筒体、一段直筒体、二段直筒体和模板依次连接在一起, 相似文献
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<正>由茂名石化与中国船舶重工集团公司第七一一研究所共同承担科研开发,茂名石化2号丁二烯装置丁二烯螺杆压缩机的国产化技术顺利通过中石化组织的技术鉴定。丁二烯螺杆压缩机组是丁二烯装置的核心设备,由于国内没有丁二烯螺杆压缩机组的生产企业,此前,国内所有丁二烯装置中的螺杆压缩机都一直从国外进口。进口机组价格高,而且交货周期 相似文献
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中国石化扬子石化公司新建100kt/a丁二烯装置于2008年3月20日进行了施工方与业主的中间交接仪式,标志着该装置基本建成。装置将于近期投料试车。该装置的建成投产,使扬子石化公司的丁二烯年生产能力由106kt增加到206kt,成为国内最大的丁二烯生产商。 相似文献
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丁二烯聚合是影响装置运行质量的关键因素。分析了影响丁二烯聚合的因素,提出了通过控制系统中的氧及铁锈、减少设备管线死角、按量按点注入阻聚剂、采用新型阻聚剂和严格控制工艺操作条件等方法预防丁二烯聚合,保证装置的长周期运行,保证产品质量,杜绝安全事故的发生。 相似文献
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论述了茂名100kt/aDMF法丁二烯生产装置的概况、装置运行状况以及装置综合性评价。从装置运行工艺指标执行情况、装置用能情况分析、装置动静设备运行评价等3方面对装置的运行状态进行全面分析,获得了100kt/a丁二烯装置运行过程中主要物单耗、能单耗、公用工程操作费、各设备运行数据,实现了对装置的综合性评价。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2019,(1):17-23
介绍了丁二烯装置溶剂精制工艺流程,分析了溶剂精制系统中产生的焦油、丁二烯二聚物及废水三大污染源及其危害。制定并实施了工艺改进措施,经过改进排焦工艺、丁二烯二聚物脱除工艺、溶剂精制系统脱水工艺,实现了排焦作业密闭操作、减少了作业过程带来的现场异味污染、消除了焦油池内人工开挖焦油带来的高风险作业、减少了装置废渣生成量、COD排放总量得到了控制,达到了净化溶剂品质、规避环保风险、节约资源、环境友好的生产目标,提高了装置运行质量,同时丁二烯二聚物污染源转化为副产品销售,增加了装置的经济效益。 相似文献