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本文在热态条件下,研究了鼓泡浆液反应器的气含率、反应器直径为0.098m,物系组成为氮气-液体石腊-石英砂。考察了气速、压力、温度、静床高及固体引入等因素对气含率的影响。对于53μm粒子的三相浆态体系,气含率与表观气速关系式为εG=0.053uG^1.2。 相似文献
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在空气-水系统中,应用双头电导探针法,测量了采用新型锐孔分布器时浆态鼓泡床中气含率的轴向分布和径向分布规律,考察了表观气速、分隔板和液体循环等因索对床层气舍率分布的影响.结果表明,在实验范围内,气含率随轴向高度的增加而增加,表观气速较大时,主体区径向气含率分布比较均匀;气含率随表观气速的增加几乎成直线上升;加入分隔板,局部气含率增大且分布均匀.在主体区,对多组实验数据进行回归分析,得出了不同表观气速下气含率分布的关联式,关联式计算值与实验值吻合良好. 相似文献
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研究了系统压力、表观气速和固体颗粒体积分数对浆态床反应器气含率、气泡直径及气液接触面积的影响 ,通过试验得出了气含率和操作变量之间的统计关联式 ,给出了在湍流条件下浆态床反应器中气含率和气体动量之间的关系 相似文献
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实验研究了浆态床内固体的轴向悬浮特征。为了实现气体均布和优化固体悬浮效果,在浆态床内设置辐射式锐孔气体分布器和内部构件。实验以空气-水-玻璃微珠系统为研究对象,考察了初始固体质量含率(固含率)为0~30%,表观气速1~25 cm/s,液体循环量0~230 L/h对固体浓度均布的影响。从固体轴向分布的均匀性分别比较辐射式锐孔气体分布器和1 mm多孔板气体分布器的性能以及有/无内部构件的性能。结果表明,高表观气速下,辐射式锐孔气体分布器明显优于1 mm多孔板,内部构件明显优于无内部构件。由实验结果得知,该反应器适用于操作气速大于等于10 cm/s,最佳循环量为80~150 L/h,临界悬浮气速为10~12 cm/s,催化剂装填量的增加对临界悬浮气速影响不大。 相似文献
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以水和空气分别模拟工业上的重质原油和氢气迚行冷模试验,考察鼓泡床反应器新型气液分配器对气含率的影响,迚而优化幵确定气液分配器的结构形式和结构参数。试验结果表明,气液分配器对总体平均气含率的影响,随表观气速的增大基本呈线性增长,与其他鼓泡床迚料内构件结构的影响基本一致,幵且稍高一些(3%~5%)。对局部气含率的影响:轴向上,在测试范围内,轴向位置越高,气含率越高,主要和泡罩式气液分配器结构有关;径向上,气体在床层中分布不均匀,中间多,近壁少,同一高度时,中心处气含率一般为近壁气含率的1.5~2倍。 相似文献
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在φ200 mm×2500 mm连续内环流三相反应器内,考察了空气 水 玻璃珠体系反应器内局部流动参数随操作条件的变化规律。结果表明,导流筒内截面平均气含率随表观气速的增大而增大,较之气液两相流,在低固含率时,加入固体对气含率影响不明显,而在较高固含率下,气含率有明显降低,但固体再增加时对气含率变化影响不大。在较低表观气速下,进料浆速对导流筒内气含率轴向分布趋势有一定的影响,但在较高表观气速下影响不大,导流筒内的气含率大于环隙内的气含率且随气速增大差别更加明显,浆相连续有利于气相分散并增大环隙内的气含率。导流筒内循环浆速径向分布呈抛物状,中心高、近壁处低,受进料浆速和入口固含率影响都不大。浆相循环强度最低为20,高可达180。固含率轴、径向分布受表观气速和进料浆速的影响,固含率轴、径向分布基本均匀,随进料浆速增加,反应器内固含率降低。 相似文献
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新开发的有机玻璃制成的旋流气升式环流反应器高为2m、内径75mm,内部的导流筒(材料为PVC)高1.5m、内径30mm、壁厚1mm且装有10组扇形翅片。以空气-水为两相物系、空气-水-K树脂为三相物系,常温常压下,利用直接取样法和压差法测量了上升区局部的气含率、固含率,研究了不同底部间隙、不同固体装填体积分数下表观气速和轴向高度对上升区气含率、固含率的影响规律。结果表明:在均匀鼓泡流时上升区气含率随着表观气速的增大而增大,随着固体装载量的增加而下降;在非均匀鼓泡流时,三相物系的气含率高于两相物系的气含率。随着上升区轴向高度的增大,上升区局部气含率变化不大;底部间隙越大,气含率越小。在轴向高度较低时上升区固含率随着轴向高度的增大而减小,轴向高度较高时上升区固含率基本保持不变。 相似文献
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Gas holdup and bubble dynamics in a three-phase internal loop reactor with external slurry circulation 总被引:1,自引:0,他引:1
As modified three-phase fluidized reactors, loop reactors have been widely used in the area of chemical and energy processes. An external slurry circulation is introduced into a traditional internal loop reactor to improve the transfer between gas and slurry phases. Gas holdup and bubble dynamics are investigated by using the double-sensor conductivity probe technique in the present work. The results show that gas holdup inside the draft tube is greatly affected by the geometrical configuration and is much higher than that in the corresponding section of the annular region. Local, section-averaged, and overall gas holdups increase with increasing superficial gas velocity, while the effects of solid loading and external slurry circulation velocity are less significant than that of superficial gas velocity. Both local bubble size and bubble rise velocity vary significantly in different regions. 相似文献
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The bubble properties in the column flotation system are deeply affected by the bubble-generator type, frother dosage, and
superficial gas velocity. This study is to determine the bubble-generator type, which effectively produces micro-bubbles to
affect the flotation efficiency. Characteristics for two types of bubble generators like the in-line mixer and sparger are
examined by bubble properties such as bubble diameter, holdup and bubble velocity. Micro bubbles generated from an in-line
mixer result in the increase of the bubble rising velocity and gas holdup. Bubbles produced at the in-line mixer were more
effective for operating the flotation system than that of the sparger. It means that the in-line mixer bubble generator is
more effective than a sparger in designing or operating the column flotation system. 相似文献