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通过应用PRO/Ⅱ软件对气体分馏丙烯塔进行模拟计算发现,丙烯塔原设计采用的F-1型浮阀塔板存在着塔板效率低(只有50%),水力学负荷过大等问题,造成丙烯纯度只有90%,将原F-1型浮阀塔板改造成高效能塔板后,丙烯纯度提高到96%以上,取得了可观的经济效益。 相似文献
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丙烯精馏塔板效率分析 总被引:3,自引:0,他引:3
从气体分馏装置丙烯精馏塔模拟数据与实际数据的对比和理论探讨两方面进行了分析 ,认为丙烯精馏塔板效率高是符合实际的 ,并对丙烯精馏塔的设计提出了建议。 相似文献
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改进操作条件提高丙烯收率 总被引:2,自引:0,他引:2
<正> 辽阳石油化学纤维总公司蒸汽裂解装置的丙烯精馏塔由A、B两塔组成,每个塔有83层浮阀塔盘。其仪表控制流程和主要工艺设计参数见图1。丙烯精馏塔单元的操作自投料试车以后的八个多月时间内运转状态不好,主要表现在操作压力高、灵敏塔板温度低、塔底丙烯损失量大。装置考核期间丙烯回收率没有达到13.7%的设计保证值(仅达13.28%)。 相似文献
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利用PROCESS通用流程模拟软件计算乙烯装置的丙烯精馏塔,分析了进料的温度,压力,组成,流量的变化对丙烯精馏塔工艺操作的影响,提出了调整丙烯精馏塔的工艺操作方法。 相似文献
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气体分馏装置丙烯回收优化及双塔流程可行性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对气体分馏装置丙烯收率低于95%的现状,运用PRO/II软件对某0.2 Mt/a气体分馏装置进行全流程模拟,通过对设计进料和不同组成的进料进行模拟,验证了模拟方法的可靠性,分析了丙烯损失的原因及提高丙烯收率的措施。结果表明,丙烯损失主要来源于脱乙烷塔塔顶气相采出和丙烯精馏塔釜液夹带,其中前者占丙烯损失的65%以上。探讨了取消脱乙烷塔,实施气体分馏双塔流程的可行性,其关键在于要控制气体分馏装置原料中C2的摩尔分数不大于0.10%。模拟数据表明,通过采用气体分馏双塔流程和优化丙烯塔操作,气体分馏装置的丙烯收率可以达到99%以上。 相似文献
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通过应用ASPENPLUS软件对气体分馏装置丙烯塔进行模拟计算发现 ,原设计采用的F 1型浮阀塔板因水力学超负荷导致效率低 (只有 5 0 % ) ,造成丙烯纯度低 (只有 90 % )。将原F 1型浮阀塔板改造成格里奇高性能塔板后 ,丙烯纯度提高到 96%以上 ,取得了可观的经济效益。 相似文献
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应用PRO/Ⅱ软件提高丙烯精馏塔丙烯收率 总被引:3,自引:0,他引:3
用PRO/II软件控制丙烯精馏塔的操作条件,可使丙烯回收率提高到99%以上,塔底丙烯含量小于1%,优于报道的国内部分同类装置生产水平,多回收精丙烯12%以上.取得了良好的经济效益. 相似文献
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中间重沸器应用于丙烯精馏塔的分析与探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
简述了气分装置丙烯精馏技术的发展趋势,对丙烯精馏塔增设中间重沸器进行了理论分析。通过模拟计算,对丙烯精馏塔增设中间重沸器可以降低工程投资,减少操作费用进行了探讨。 相似文献
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丙烯精馏塔热泵流程的优化 总被引:3,自引:0,他引:3
利用Aspen Plus流程模拟软件,选用RK-SOAVE物性模型和RADFRAC精馏模型,对常规丙烯精馏塔的操作工况进行了模拟.在此基础上,对丙烯精馏塔的2种热泵流程即塔顶蒸汽直接压缩式热泵流程和塔釜液闪蒸再沸式热泵流程进行了模拟计算.结果表明,对于丙烯精馏塔而言采用塔釜液闪蒸再沸式热泵流程更有利.所选热泵精馏流程优化操作参数如下:丙烯精馏塔进料位置为第125块塔板,回流比为16.5,节流阀压力为1.0 MPa.通过对操作参数进行优化,在处理量相同的情况下,可使塔釜液闪蒸再沸式热泵精馏流程压缩机功率降低352.39 kW,辅助冷却器负荷降低31.72 kW. 相似文献
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为提高丙烯精馏塔控制水平,直接采用产品组分作为丙烯精馏塔的质量指标,代替通常的以温度控制为间接质量指标的方法,进一步讨论丙烯精馏塔的控制问题,提出了交叉控制系统。 相似文献
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该文针对气体气体气馏装置在现有生产能力下,从提高丙烯精馏塔丙烯收率着手,通过分析及优化丙烯塔主要操作参数,提高了精丙烯产量,满足了聚丙烯装置生产需求,同时能连续的生产出高纯度丙烷,控制效果豚经济效益显著。 相似文献
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乙烯装置丙烯塔运行问题分析及对策 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了兰州石化公司乙烯装置丙烯精馏塔的改造及运行情况,分析了影响丙烯精馏塔平稳运行的因素,主要有精馏塔进料量不稳定、塔釜液面测量有误、回流量较难控制及脱丙烷塔温度超标等。通过采取控制塔釜送出量为8~17t/h,塔釜液丙烯体积分数不超过15%,回流量为185t/h及在塔釜再沸器的物料入口管线最低点增设重组分外排管线等措施,使丙烯精馏塔的工况日益稳定。最终丙烯产品纯度不低于99.60%,塔釜丙烯组分体积分数平均值为8.64%,达到了设计要求。 相似文献
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丙烯精馏系统过程模拟分析 总被引:5,自引:0,他引:5
虚用AspenPlus建立的模型对丙烯分离过程中,内烷中阿烯含量高的问题进行分析,发现塔盘效率达不到设计值是问题的主要原因;对回流量变化、两塔釜抽出量调整、不凝汽量减少及降低丙烯产品规格对减少丙烯损失进行了模拟分析;提出了增加塔进料口、改变流程、更换塔盘的改造建议方案。 相似文献
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“重油催化裂化装置增加精丙烯塔工程”于1995年4月完成施工图设计,同年8月建成投产,投资680万元,该工程增加了1座100层塔盘的精丙烯塔,与原来的丙烯塔串联使用,使丙烯回收率由原来的50%提高到85%以上,丙烯吨度由原来的92%提高到98%以上,满足了聚丙烯装置的生产需要,仅丙烯回收率一项年增产值就达1600万元。 相似文献