全文获取类型
收费全文 | 21358篇 |
免费 | 1555篇 |
国内免费 | 946篇 |
学科分类
工业技术 | 23859篇 |
出版年
2024年 | 155篇 |
2023年 | 545篇 |
2022年 | 574篇 |
2021年 | 730篇 |
2020年 | 570篇 |
2019年 | 730篇 |
2018年 | 378篇 |
2017年 | 607篇 |
2016年 | 604篇 |
2015年 | 731篇 |
2014年 | 1335篇 |
2013年 | 953篇 |
2012年 | 1152篇 |
2011年 | 1120篇 |
2010年 | 1064篇 |
2009年 | 1120篇 |
2008年 | 1194篇 |
2007年 | 1142篇 |
2006年 | 961篇 |
2005年 | 1005篇 |
2004年 | 983篇 |
2003年 | 806篇 |
2002年 | 699篇 |
2001年 | 637篇 |
2000年 | 559篇 |
1999年 | 494篇 |
1998年 | 425篇 |
1997年 | 368篇 |
1996年 | 347篇 |
1995年 | 330篇 |
1994年 | 310篇 |
1993年 | 261篇 |
1992年 | 186篇 |
1991年 | 245篇 |
1990年 | 225篇 |
1989年 | 219篇 |
1988年 | 29篇 |
1987年 | 17篇 |
1986年 | 11篇 |
1985年 | 9篇 |
1984年 | 15篇 |
1983年 | 6篇 |
1982年 | 4篇 |
1981年 | 1篇 |
1965年 | 1篇 |
1959年 | 2篇 |
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 39 毫秒
1.
磁声发射(MAE)是铁磁性材料磁化过程中产生的声发射信号,在构件应力检测和微观损伤检测中有着广泛的应用。针对MAE信号非稳态、复杂性、衰减性等特点,提出海鸥算法结合变分模态分解(SOA-VMD)的去噪方法,为克服海鸥算法求解过程中易陷入局部最优解问题,利用柯西变异算子产生随机迭代过程,使改进算法即柯西变异海欧算法(CVSOA)跳出早熟收敛。采用以幅值谱熵为适应度函数,优化VMD算法中分解模态个数K和二次惩戒因子α ![]()
![]()
两个参数,将含噪声的MAE信号进行VMD分解重构。经仿真信号和实际检测信号分析表明,改进后的CVSOA-VMD算法全局寻优能力和去噪性能优于传统的SOA-VMD算法,降噪后的MAE信号特征值对于不同应力下均方根、偏斜度特征值的重复性更好,可靠性更高。 相似文献
2.
3.
4.
为了研究旋转磁场激励下激光焊接裂纹磁光成像在频域内的特征, 采用对激光焊接裂纹磁光图像进行2维离散傅里叶变换的方法, 进行了理论分析和实验验证, 取得了旋转磁场不同励磁强度下激光焊接裂纹的频谱图数据。结合裂纹磁光图的空域特征, 对所获裂纹频谱图灰度值为255的点进行统计分析。结果表明, 激光焊接裂纹磁光图像的频域特征和空域特征有一定的对应关系; 在一个变化周期内(885帧磁光图), 对应频谱图上会出现先变小再变大、再变小再变大或相反的变化过程, 最终回到初始状态。这一结果验证了旋转磁场下裂纹磁光成像规律的正确性, 对激光焊接缺陷的无损检测是有帮助的。 相似文献
5.
6.
针对内转子内置式永磁同步电机在高速运行时转子永磁体所产生温升严重的问题,以"一"型和"V"型两种不同磁极结构的35kW永磁同步电机为研究对象,在永磁体总量和磁极分块相同的情况下,利用有限元法与解析法,分析了两种磁极结构在弱磁条件下永磁体表面的磁通及其变化情况,探究了两种磁极结构的电机在相同的弱磁条件下不同转速、不同弱磁角和不同去磁电流时的转子永磁体涡流损耗大小和特点,得到在相同弱磁条件下"V"型磁极结构的永磁体涡流损耗大于"一"型磁极结构的结论。最后制造样机并进行试验,验证了有限元模型的有效性,为永磁同步电机在弱磁条件下的永磁体涡流损耗情况提供参考。 相似文献
8.
辽宁东方350 MW机组采暖集水箱液位自动控制,投产时设计是采用磁翻板就地液位显示加液位接点输出液位高低等信号,配合电气疏水控制系统实现水位自动控制回收系统。运行8年来,该系统经常发生由于液位接点动作故障致使液位自动控制不正常,只能靠人工定期就地控制。为了解决这个问题,从根源上进行了分析,温度是影响原磁翻板液位控制系统正常运行的主要原因,结合原设备的实际状况,在不投入大量改造的基础上又能够解决问题的前提下,利用压力液位的关系特性,提出了相应的改造方案,在实施中得到了非常好的效果,不但设备运行良好同时带来了不菲的经济效益。 相似文献
9.
本文对一起机组起励时灭磁电阻严重烧坏并最终导致停机的事故进行分析,查找出灭磁电阻严重烧坏的原因.通过一系列试验,模拟机组起励停机过程,证明此次故障是由于机械跨接器在实际运行中存在缺陷造成的.最后,为防止此类事故再次发生,提出相关技术改造意见,以保证励磁系统安全稳定运行. 相似文献