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用扫描电镜观察与能谱分析方法研究了X70管线钢板超声波探伤不合格的原因。试验分析表明:超声波探伤缺陷是由数量较多、尺寸为100μm以上的气孔与缩松经轧制变形压合而形成的;气孔是由原X70管线钢坯连铸时下水口保护浇铸的氩气所引起,缩松是由连铸拉速过大所致。关闭下水口保护浇铸的氩气,并降低拉速可使X70管线钢板超声波探伤合格率达到100%。 相似文献
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研究了某钢开发的X65管线钢的力学性能和显微组织。对炉卷轧机生产的X65管线钢钢板进行了拉伸试验、冲击试验、落槌试验(DWTT)、显微组织观察、晶粒大小的测定以及夹杂物与带状组织检验。试验结果表明,炉卷轧机生产的X65钢的力学性能全部达到国家标准,显微组织正常。证实采用的TMCP轧制工艺合理。 相似文献
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运用金相显微镜、布维氏硬度仪等分析手段,对GCrl5轴承钢盘条经拉拔成钢丝后成品表面产生间断裂纹进行分析,结果表明盘条表面无裂纹,成品钢丝的裂纹主要产生于拉拔工艺过程。 相似文献
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取南钢转炉厂当前使用的Ca-Si线制成2个样品,采用X射线光电子能谱(XPS)仪检测分析这2个样品中主要元素及其化合态的结合能。通过检测得出该样品的主要元素为Si,Ca,O,C,H;样品1中元素的主要化合态为Si,SiO2,CaO,CaSi2,CaSiO3,Ca2SiO4,CaCO3,Ca(OH)2,C;样品2中元素的主要化合态为Si,SiO2,CaO,CaSiO3,Ca2SiO4,CaCO3,Ca(OH)2,C。研究发现该Ca-Si线存在成份分布不均、部分被氧化等问题,影响喂线的实际效率。 相似文献
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采用阶梯试样,研究0.09%NbHTP(High Temperalure Processing)钢形变奥氏体再结晶规律,分析变形温度、变形量等工艺参数对变形奥氏体再结晶百分数的影响,绘制实验铜变形奥氏体再结晶图。结果表明,变形量为60%时,实验铜的完全再结晶临界温度为1050℃,未再结晶临界温度为900℃,分别比含Nb0.03%的普通HSLA钢相应温度提高了100℃,热机械加工性能得到大幅度提高,证明高含量Nb对奥氏体再结晶的强烈阻滞作用。 相似文献
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针对南钢中厚板卷厂生产的S355J2钢板表面出现裂纹缺陷,采用光学显微镜、扫描电镜和能谱仪进行了分析。结果表明,裂纹具有沿钢板纵向延伸且深度很小的规律性,裂纹产生的原因主要是Nb元素的碳氮化物表面偏聚所致,通过进行微钛处理成分设计并结合优化连铸工艺,可有效改善S355J2钢板表面裂纹问题。 相似文献
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通过对高温状态下连铸坯表面缺陷探伤的两种常见方法的对比,并从其检测原理、检测装置、价格等方面进行探讨,提出适合于国内钢铁企业高温连铸坯表面缺陷的有效检测方法。 相似文献