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91.
现代尖端技术的出现,以及工业设备的大型化,不仅对金属材料品种需要不断扩大,质量要求日益严格,同时毛坯尺寸日益增大,毛坯形状日趋复杂,在要求保证优质的前提下,提供巨型、异形、中空、复合……的优质毛坯,显然这是传统工艺所无法满足的。电渣重熔金属纯洁、组织致密、成份均匀,启示人们将这种技术进一步扩大到铸造领域里去,发展成为电渣熔铸。近年来国内外冶金工作者及机械制造工  相似文献   
92.
生产不锈钢母液的铬矿粉利用技术   总被引:7,自引:0,他引:7  
根据铬矿还原热力学,对熔融还原,烧结,球团等铬矿粉利用技术的分析,提出了固态还原磁选和铬矿粉还原渣金分离研究两种铬矿粉利用方法。  相似文献   
93.
含碳铬矿团块高温还原过程中金属相的凝聚   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了含碳铬矿团块在高温还原过程中影响Cr2O3还原的主要因素,以及含碳铬矿团块在高温还原过程中金属相的聚集长大及其与渣相的分离状态。研究发现:当含碳铬矿团块的渣相碱度达到1.6,还原温度为1400—1500℃时,可以实现还原产物中金属相与渣相完全分离;提高含碳铬矿团块的内配碳比可提高Cr2O3还原率,但不利于还原过程中金属相的聚集长大。  相似文献   
94.
电渣重熔钢中非金属夹杂物含量及成分的控制   总被引:5,自引:1,他引:4  
在电渣重熔过程中,控制自耗电极冶炼的脱氧制度并配合电渣重熔渣系的选择,可以有目的地控制电渣重熔钢中非金属夹杂物的含量和成分。对于滚珠轴承钢ZGCr15,当自耗电极用钢采用Si-Fe、Si-Ca脱氧并用酸性渣重熔可以获得最佳精炼效果,使钢中夹杂物转变为硅酸盐类塑性夹杂物。上述结论在工业生产中已得到验证。  相似文献   
95.
成分对白钨矿渣系熔点的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据测定白钨矿渣系的半球点温度 ,得出当CaO与白钨矿重量比为 0 .1 87∶1时 ,白钨矿渣系半球点温度最低 ;随着白钨矿渣系中SiO2 和Al2 O3 含量的提高 ,白钨矿渣系的半球点温度上升 ;而增加CaF2 含量能降低白钨矿渣系的半球点温度。  相似文献   
96.
薛正良  李正邦  张家雯 《钢铁》2002,37(1):22-25
采用两种不同的生产工艺生产弹簧钢以控制氧化物夹杂的性质和尺寸分布。研究发现,钢中酸溶铝含量的高低并不影响弹簧钢的奥氏体晶粒度,但明显影响钢材中的非金属夹杂物尺寸分布,从而影响高强度弹簧钢的疲劳性能。  相似文献   
97.
长期时效对GH4199合金组织和性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
 采用金相和电镜微观组织观察、室温和高温拉伸试验、物理化学相分析等综合试验方法,对经600、700、800、900 ℃和100、200、500、1 000 h长期时效处理的GH4199合金进行测试和研究。结果表明,GH4199合金经长期时效后,其室温和高温力学性能仍保持在较高水平;合金的组织稳定性良好,析出相主要为γ′相和碳化物。据相分析结果可知,在700~900 ℃时效1 000 h左右,合金组织中存在极微量的脆性(TCP)相——μ相和σ相,它们对合金的力学性能基本无影响,组织中虽然存在微量TCP相,但合金的室温和高温塑性不发生“脆化”。  相似文献   
98.
王厚昕  李正邦 《钢铁》2007,42(1):59-62
HRB400是钢铁产业政策中重点推广的高强度热轧钢筋.通过3种试验方案,系统研究了Si3N4合金作为增氮剂用于生产V微合金化Ⅲ级钢筋的可行性.结果表明,采用0.5 kg/t Si3N4合金和0.6 kg/t FeV合金完全可以达到甚至超过采用0.5 kg/t VN时的合理V、N配比,且钢筋性能优良稳定,是生产HRB400Ⅲ级钢筋的一种新合金化工艺.  相似文献   
99.
CSP板坯(Q235B)高温力学性能试验研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
采用Gleeble1500对CSP连铸坯(Q235B)进行了热模拟研究;分析了试验温度为800、900、1100℃的横、纵向试样的组织和断口形貌及晶界的元素偏析和夹杂物.结果表明:CSP生产的Q235B连铸坯在600~1 320℃间存在2个脆性温度区,即1 320~1 200℃的第Ⅰ脆性温度区域和600~1 000℃的第Ⅲ脆性温度区域;在1 000~1 200℃温度范围内,Q235B钢具有良好的塑性.而在800℃时试样的Z值为8.46%.Q235B钢的第Ⅲ类脆性区的脆化原因:一方面是形变诱导铁素体呈网状析出,产生应力集中;另一方面是奥氏体低温区域发生的氮化物(AlN)析出产生的晶界脆化.AlN在奥氏体晶界的析出,在拉伸力的作用下易形成应力集中源,使空洞形成、长大并聚集,是铸坯裂纹源.  相似文献   
100.
熔融还原法冶炼高速钢   总被引:5,自引:1,他引:5  
对用白钨矿、氧化钼和钒渣冶炼高速钢进行了热力学和动力学的计算与分析。在熔融还原过程中,CaWO4、MoO3、V2O5将被C、CaC2、Si-Fe、SiC还原。反应过程包括:固一固反应、液一固反应、铁浴反应和液一液反应。开发了低温快速还原、控制渣量、抑制沸腾等技术。还原WO3的限制性环节是WO3在熔渣中的扩散,改善渣的流动性,扩大反应界面能加快WO3的还原;使用阻尼剂能有效抑制钼的挥发。用20t的AC电弧炉还原氧化钨矿工业化生产高速钢M-2已取得成功,具有质量高、缩短工序、节约资源、降低能耗、提高成品率和改善环境等优点。综合上述功效,生产每吨M-2钢可节约成本1780元。应用这一新技术,重庆特钢公司累计生产M-2钢7981t。  相似文献   
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