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螺纹差动式微调镗刀的设计与制造 总被引:2,自引:0,他引:2
微调镗刀是精密孔加工中不可缺少的重要刀具 ,其加工孔的精度能达到IT6级 ,表面粗糙度可达到Ra0 8~ 1 6 μm ,常见的型式有螺纹式微调镗刀、偏心式微调镗刀、滑槽式双刃镗刀以及浮动镗刀等。这些微调镗刀各具特点 ,在实际生产中得到广泛应用 ,其中螺纹差动式微调镗刀构思新颖 ,微调精度高 ,可自动消除螺纹间隙 ,是一种具有发展前途的微调镗刀。本文重点介绍该刀具的设计与制造要点。 1 螺纹差动式微调镗刀的结构原理微调镗刀由刀头体 1、内螺纹导向套 3、调节套 6等组成 ,安装在镗刀杆 2上 ,其中调节套 6与内螺纹导向套 3的联接螺… 相似文献
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黄顺俊 《机械工人(冷加工)》1991,(5):27-28
我厂在镗削柴油机主轴瓦(图1)时,要保证δ_(-0.015)~0mm尺寸,因此希望镗刀调整量控制公差为0.002mm,使表面粗糙度达到Rα0.4。所以设计制造了精密微调镗刀杆,使用效果好,其微调精度为0.0005mm。 结构原理(图2): 差动螺旋机构由斜块16、调节螺栓10、螺母板11组成,斜面微调机构由斜块16、小斜块17组成。差动螺旋机构与斜面微调机构的结合,使微调精度控制在0.0005mm以内。 相似文献
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杨建国 《机械工人(冷加工)》1985,(2)
最近,我们利用差动螺纹原理设计出一种微调镗刀装置。其特点是镗刀结构可以随镗杆的直径大小,镗杆的刚度要求等不同情况而相应改变,较适用于专用机床加工箱体孔精镗工序。由于体积小、结构独立,对原有的镗杆稍加加工,即能使用。微调镗刀(附图)由镗刀7、连接螺钉4、调节螺杆3及螺母套2组成。其中调节螺杆3螺距为1.5毫米,连接螺钉4螺距为1.25毫米,拧转调节螺杆3一周,使其向左移动1.5毫米,此时调节螺杆3 相似文献
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在对CPLD进行研究的基础上,采用Altera公司MAX的第二代产品EPM570T100C5作为主控制器,设计的低频双路信号源。采用改变时钟频率的方法进行频率微调,使频率输出准确;输出幅度采用数字电位器实现;T型电阻网络进行D/A转换。结构简单,输出稳定,节约成本,便于调节。程序设计采用超高速硬件描述语言VHDL和Verilog语言实现,改变原来传统的设计方式。 相似文献
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雷小红 《机械工人(冷加工)》1991,(10)
为了在T618镗床上修复除砂泵泵头孔,我们自制了简易微调找正装置 简易微调找正装置结构如图1所示。带锁紧机构的调节螺杆2带动接触块1在底座3的斜面上滑动实现找正。其微调范围由斜面的斜度以及接触块1 相似文献
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研制了一种机电设备,涉及电子装置常用的音叉式石英晶片的机械加工技术领域,是一种利用砂轮对石英晶片的频率和阻抗进行自动调整的装置。该设备包括振动盘送料机构,机械手回转机构,砂轮磨削机构和测试分料机构,再辅以电气控制,形成了整个机械加工自动化控制系统。该装置不仅加工精度高,而且自动化程度高,提高了生产效率,使用效果好,取得了良好的社会经济效益。 相似文献
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由于传统PID控制器存在着参数整定复杂的缺陷,应用在直接转矩控制(DTC)的调速系统中时,调速的范围和精确度都受到很大限制。该文研究了一种新的异步电机直接转矩调速系统,即在自抗扰控制器(ADRC)中运用交叉熵算法(CE)对速度参数进行优化。仿真实验表明:基于CE-ADRC异步电机直接转矩控制系统,在调速范围和精度方面比经典PID控制器更具优越性。 相似文献
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针对新一代大射电望远镜机电光一体化设计馈源高精度轨迹跟踪要求,提出采用Stewart平台作为馈源运动轨迹跟踪二级精调平台。对Stewart精调平台进行了逆动力学分析;利用上下平台之间的位置向量关系,给邮了Stewart精调平台运动精度分析模型及其轨迹跟踪精调结果。证明了Stewart精调平台用于新一代大射望远镜工程的可行性。 相似文献
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This paper presents a two coupled oscillators model to describe the dynamics of a tuning fork with a probe attached. The two coupled oscillators are unbalanced only in their effective masses and the damping ratios. By applying a frequency domain system identification approach in experimental investigation of various probe attachment cases, a good accuracy of the model is demonstrated. The effectiveness of the model is further demonstrated in quantitative analysis of the noise performance and the sensitivity of force sensing with a tuning fork probe. Compared with existing models, the proposed model can more accurately characterize the dynamics of a tuning fork probe. 相似文献
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Keyhwan Kim Sungcheul Lee Kyoubum Kim Kyu-yeul Lee Seungjin Heo Kihong Park Jay-il Jeong Jongwon Kim 《International Journal of Precision Engineering and Manufacturing》2010,11(4):519-526
We develop a new measurement system which can measure position and orientation of the end-effector of a six-axis welding robot.
The developed measurement system consists of five digital probes. The measurement values from the digital probes are transformed
into position and orientation of the end-effector with consideration of measurement system kinematics. Calibration procedure
is applied to the probe system and accuracy of the system is measured. After the calibration, the positional accuracy is observed
as 0.025mm, and the orientational accuracy is 0.075°, respectively. By using the developed measurement system, we present
an experimental result for controller gain tuning about a welding robot. We used Taguchi method to find optimal gain set and
succeeded to suppress the fluctuation of the end-effector. The fluctuation with high frequency can be reduced by 54% after
gain tuning. 相似文献
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大型精密转台高精度角度微驱动装置的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
针对用于标定和检测的大型精密转台(要求其定位误差≤±0.5″),研制了高精度角度微驱动装置。介绍了转台的总体结构,给出了角度微驱动装置的驱动原理和构成。该角度微驱动装置主要通过一个角位移转换机构把精密直线位移转化为精密角位移来实现高的角度分辨率,其在驱动转台旋转的过程中几乎不给转台带来轴向力和径向力,因此不影响转台的轴系精度。为了满足定位要求,转台设计采用了粗精结合、二次定位的方法,即先采用力矩电机进行粗定位,然后使用角度微驱动装置来实现精定位。最后,从理论上计算了角度微驱动装置的分辨率并进行了测试和应用验证,证明此角度微驱动装置的分辨率优于0.08″,满足转台定位精度要求。 相似文献
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为提高液压提升式升船机主提升系统的同步动态响应和控制精度,提出一种自整定模糊PID方案。建立了主提升缸电液比例同步控制系统模型,设计了自整定模糊PID 控制器,利用AMESim Simulink联合仿真平台,分别对液压伺服系统中的机械液压部分和控制部分进行建模。通过改变主提升缸初始速度差、负载黏性阻尼系数等参数,比较了常规PID控制器和自整定模糊PID控制器作用下,系统的动态特性和控制精度。结果表明,自整定模糊PID控制器相对常规PID控制器,抗干扰能力强,调节过程平稳快速,具有较强的鲁棒性。 相似文献