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目前,对于含酚油中的酚类提取,存在脱酚率低、酸碱用量大,环境污染等问题,针对现有技术的不足,选取合适萃取剂,利用溶剂萃取法提取含酚油中的酚类化合物,以达到绿色化工环保技术的要求。通过筛选有机溶剂,确定以乙醇胺为萃取剂提取含酚馏分油中的酚类化合物。精馏切取含酚油中170~210℃富酚馏分作为萃取原料,进行萃取实验,在充分振荡、充分静置的前提下,得到适宜的萃取条件:萃取温度为室温25℃,萃取剂与原料油质量比为0.4,在此条件下,其单级萃取率可达95%以上。 相似文献
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传统的芳烃抽提工艺,需要使用1.0~3.5 MPa的高温(180~240 ℃)蒸汽,存在能耗高和高温导致溶剂性能加速恶化的弊端。采用常压低温液-液萃取法对催化裂化柴油进行脱除多环芳烃试验,对萃取脱芳烃 (萃取溶剂为环丁砜,A 剂)、芳烃回收(回收溶剂为B剂)、反萃取(反萃取溶剂为C剂)和溶剂再生等操作单元进行操作条件评选,结果表明:在评选出的最佳萃取脱芳烃条件(A剂/催化裂化柴油体积比1.5、萃取温度50 ℃、萃取时间5 min、相分离时间5 min)和芳烃回收条件[B剂/(A剂+芳烃)体积比0.2、萃取温度50 ℃、萃取时间4 min、相分离时间3 min]下,混合芳烃产品收率29.29%,混合芳烃质量分数为93.71%;在最佳反萃取条件[C剂/(A剂+B剂)体积比0.2、反萃取温度40 ℃、反萃取时间3 min、相分离时间3 min]和78 ℃减压蒸馏条件下,对溶剂进行再生,再生溶剂与新鲜溶剂的萃取效果基本保持不变。最后提出了催化裂化柴油液-液萃取脱芳烃的原则工艺流程。 相似文献
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采用环隙式离心萃取器对不同含酚废水及萃取剂体系进行三级萃取试验以及回收萃取剂的反萃取试验。结果表明,酚的萃取率可达97%,。反萃取率接近100%,基本达到反萃取完全,而且进行了处理实际工业废水的试验,单级传质级效率约达91%,三级逆流萃取时酚萃取率约99%,建立了一个同时计入两相体积变化,传质雍相夹带的多级逆流萃取 计算模型,模型计算值与实测值吻合较好。 相似文献
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报道了水中11种微量酚的萃取、高效液相色谱分离及定量方法。在条件实验基础上,确定了用氯化四丁基铵作为阳离子对萃取试剂、以二氯甲烷作为萃取剂的萃取水中微量酚的方法。除苯酚外,水中10种微量酚的回收率大于90%。用MicroPakMCH-5色谱柱,以醋酸—水—乙腈流动相,进行UV254nm和280nm双波长检测,在流速1mL/min下,对水中11种微量酚进行了分离和定量,并测定了11种酚的检测极限。同时,对2-甲基-4,6-二硝基酚的峰高与浓度进行了线性回归。该法适用水中11种微量酚的同时测定。 相似文献
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综述了国内外脱芳烃萃取剂的研究新进展,包括离子液体、单一萃取剂和复合萃取剂。离子液体萃取剂通过阴、阳离子类型及取代基的调变,可提高芳烃选择性和分配系数,甚至实现深度脱芳烃;单一萃取剂中糠醛、1,3-二氰基丁烷、碳酸乙烯酯、羟丙基α-环糊精等可用于萃取脱芳烃;脱重芳烃除了常用的邻苯二甲酸二甲酯萃取剂外,邻苯二甲酸二辛酯和甘油也有较好的效果;复合萃取剂通过将常用萃取剂与醇、胺等极性溶剂复配或是加盐的方式可提高分配系数。指出离子液体萃取剂最具发展前景,但目前存在成本高,重复利用率低等问题;复合萃取剂由于简单有效、成本低廉,在离子液体萃取剂的应用没有重大突破前,更具实用价值。 相似文献
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为了提高溶剂精制装置生产能力,降低能耗.改进产品质量,增加收率,最有效的方法是发展高效的萃取设备. 我国润滑油酚精制装置一直沿用填料萃取塔.1984年上海炼油厂与清华大学合作,将酚精制萃取塔填料由陶瓷阶梯环填料换成金属矩鞍形填料,并在塔内增设上下镇定层,使上海炼油厂酚精制装置生产能力提高了15-20%. 国外酚精制装置大多数采用筛板萃取塔.由于萃取传质过程主要在液滴生成及凝聚时进行,在填料萃取塔中各接触段间没有液滴凝聚,液滴凝聚仅发生于两相分界面 相似文献
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近年来,国外润滑油酚精制操作方法有不少改进:1.有一些炼厂将从酚精制装置萃取塔出来的提余液先送入一浓缩器,浓缩器中装有蒸汽加热器及两层填料,在靠近其顶部处,送入为提余液量100—150%的酚以及一些酚水,从浓缩器出来的提余液进入溶剂回收系统;酚所抽出的抽出液,经冷却后进入萃取塔顶,往萃取塔顶还送入其余的新鲜 相似文献
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以磷酸三丁酯(TBP)为萃取剂和环己烷为稀释剂,对含高浓度酚的废碱液进行了络合萃取处理,并用氢氧化钠溶液为反萃取剂对负载有机相进行了反萃取实验。分别研究了TBP浓度等因素对萃取及氢氧化钠溶液浓度等因素对反萃取的影响,并对萃取剂的重复使用问题、萃取机理进行了初步探讨。实验结果证实,采用20%~30%TBP-环己烷溶液对酚的络合萃取率达到98%以上;用10%的氢氧化钠溶液在反萃温度50℃、反萃比为1:1的情况下,反萃率可达90%左右。萃取剂能在萃取和反萃的过程中多次重复使用,有利于工程化应用。 相似文献
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概述了高桥石化公司炼厂酚精制装置技术改进,特别是在萃取塔使用填料的经验,对萃取塔进一步使用 QH-1型填料及相关的设计进行了分析,为1~#酚精制装置技术改造提供了依据。 相似文献
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《石油化工》2019,48(12):1236
以环己烷为萃取剂,利用GC方法分析了聚甲氧基二甲醚(DMM_n)+水+环己烷体系的液液相平衡数据,并考察了环己烷萃取DMM_n的影响因素。实验结果表明,环己烷萃取DMM_n的效果优于异丙醚,DMM_(3~5)的萃取选择性系数远大于1。在293.15 K、常压下,DMM_(3~5)+水+环己烷体系的液液相平衡数据符合Hand结线关联式热力学一致性。在萃取时间5 min和转速100 r/min下,最佳萃取条件为:萃取剂与反应液质量比1.2、补水量与反应液中甲醛的质量比2,在该萃取条件下,经过3次逆流萃取,产品DMM_(2~8)萃取率90.86%,萃取剂损失率0.87%,脱水率92.46%。 相似文献
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环隙式离心萃取器处理含酚废水的研究:Ⅰ.单级实验 总被引:1,自引:1,他引:0
采用φ20mm环隙式离心萃取器研究了不同操作条件对夹带量和传质级效率的影响选取的体系是高效酚萃取剂QH-1-苯酚硝酸溶液。试验表明,当转速为2500-4000r/min,总流量在85mL/min以下,流比从1:1-4:1,环隙为2.5-5.5mm时,只要这些操作条件匹配得当,两相出口液中的夹带量低于0.3%,传质级效率高于90%。 相似文献