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某电厂循环流化床锅炉布风板的风帽改造 总被引:1,自引:0,他引:1
针对某电厂循环流化床锅炉布风板风帽大面积磨损进行了分析,发现该炉布风板的阻力过低是风帽磨损的根本原因,指出合理的布风板阻力可以提高流化床锅炉运行的稳定性,同时减少风帽的磨损和床料的出漏。介绍了风帽改造方案,方案从改变布风板压力着手采用侧置箭头风帽替代原来的型风帽,整个布风板不必做太多改动,改造结果表明达到了连续满负荷运行的目的。 相似文献
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《热能动力工程》2017,(Z1)
基于某发电厂300 MW CFB锅炉运行过程中床温沿炉宽方向呈中间高两侧低分布,最大偏差超过110℃的实际工程问题展开改造研究。研究表明:水冷风室静压在两侧面方向上呈中间高、两侧低,但压力偏差低于5%,布风基本均匀。模拟表明:风帽流量随节流圆钢直径增大而减小,且降幅逐渐增大。当节流圆钢直径大于35 mm后节流效果更为明显。基于风量对床温的正向影响,提出在均匀布风的基础上进行"反向布风"的床温改造思路,分别采用48、45和40mm 3种节流圆钢对布风板风帽实施重度、中度和轻度节流,形成与现场床温数据反向的布风条件。改造后在床温调节措施基本退出条件下,各工况床温偏差均降至20~30℃,取得了理想的改造效果。 相似文献
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重点介绍了XX40/3.82-M型流化床锅炉在燃烧过程中,锅炉布风系统结构存在问题,通过状态分析,调整改造及采用的一些措施,使锅炉热效率得到了一定的提高. 相似文献
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重点介绍了××40/3.82-M型流化床锅炉在燃烧过程中,锅炉布风系统结构存在问题,通过状态分析,调整改造及采用的一些措施,使锅炉热效率得到了一定的提高。 相似文献
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某电厂150 MW循环流化床(CFB)锅炉运行过程中存在床温偏高,床温均匀性较差,直接导致锅炉NOx原始排放量高,脱硫脱硝单耗偏高,屏式过热器壁温偏差较大等问题.在与锅炉厂研讨分析后得出煤质变化、布风不均及二次风分级燃烧效果不佳是主要原因.为此在电厂锅炉上实施布风板风帽分区及二次风深度分级等改造.改造项目实施后,锅炉运行结果表明:在保证锅炉主要运行参数及安全可靠运行的基础上,可大幅降低锅炉床温与床温偏差及脱硫脱硝单耗,有效控制炉内屏式过热器壁温偏差,明显提高炉内燃烧的均匀性.在90%负荷测试工况下,锅炉平均床温降低了28 ℃,此时床温标准差为33.2℃;炉内屏式过热器管屏出口汽温升高了10℃,同屏管间标准差为4~23 ℃,主汽温偏低问题得到较好改善;同时锅炉NOx原始排放量降低了46.5 mg/Nm3,脱硫单耗下降了27%,脱硝单耗下降了60%. 相似文献
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对用于200 MW循环流化床锅炉炉膛布风板上的内嵌逆流柱型风帽,用水模拟床料,人为分割风室,造成一个不平衡的风室压力,使得特定风帽发生漏水。当流化风量分别为2 640、3 120、3 600以及4 080 m3/h,水位分别为63、163和263 mm时,研究风帽漏水时风室的压力特性。在风帽发生漏水时,发生漏水的风室压力急剧波动,正常风室的压力与发生漏水时风室的最小压力之间存在临界关系;临界压差随风帽阻力的增大而增大;在相同的流化风量下,临界压差随床层压力的增大而减小。通过这些实验,对循环流化床锅炉炉膛布风板的风帽漏渣机理进行了分析,为提高风帽的防漏性能提供参考。 相似文献
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