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某电厂锅炉水冷壁管发生了爆管。通过失效管道宏观形貌和显微组织观察、管材化学成分和力学性能检测、腐蚀产物成分分析等对该水冷壁管爆管的原因进行了分析。结果表明:爆管位置有明显腐蚀沟槽,局部位置发生了Na元素浓缩,腐蚀产物主要为铁的氧化物(Fe3O4和Fe2O3)、水垢和一定量的NaFeO2;断口无明显塑性变形,宏观形貌表现为脆断特征,微观形貌表现为沿晶断裂特征;爆管位置组织为铁素体+珠光体,组织中有大量沿晶裂纹;锅炉运行期间,锅炉水pH出现过一段时间较高(10.0~10.2)的情况。综合以上分析,确定水冷壁管失效原因为碱腐蚀引起的应力腐蚀开裂。 相似文献
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针对几个大、中型铝厂的给水管网屡次发生爆管现象,分析了爆管发生的原因,提出了具体的改进措施,可有效地避免爆管现象的发生,确保铝厂正常生产。 相似文献
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本文应用力学、化学和金相分析与X—射线结构分析手段对锅炉水冷壁爆管原因进行了综合分析,导致爆管的主要原因是管内大量的FeO物质堆积,造成水循环障碍,局部严重过热,管材组织变化,性能降低,在温度、压力的共同作用下爆裂。 相似文献
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连续多根石油套管水压试验爆管事件原因调查说明,管子材质问题是低水压下爆管的原因之一,漏磁检测系统对管子严重超标折叠缺陷的漏检是导致爆管的直接因素,分析表明,漏磁检测方法对检测某些纵向折叠缺陷,具有一定的局限性,只有采取复合无损检测方法和严格的水压试验,并结合必要的管材冶金质量控制才能严把产品质量关。 相似文献
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对万丰热电厂220t/h锅炉水冷壁爆管事故进行了现场调查研究,从安装酸洗、运行操作、停用保养和外部水质等4个方面详细分析水冷壁爆管原因,并提出针对性改进意见。 相似文献
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过热器热偏差是引起过热器局部超温爆管的主要原因,本文分析了DG220/1004型锅炉过热器热偏差的形成原因,并提出了针对性的解决措施,可以指导运行调整和技术改造。 相似文献
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对大型电站锅炉15Mo3低温过热器爆管进行失效分析,采用宏观分析、直读光谱仪、金相显微镜、扫描电镜、布氏硬度计、万能试验机等对低温过热器爆管失效进行化学成分、微观组织、氧化、硬度及拉伸性能分析。结果表明:爆管的化学成分满足DIN17155标准的要求;管样的抗拉强度、屈服强度、伸长率和布氏硬度分别达到459 MPa、355 MPa、30.02%和150,满足了DIN17155标准对15Mo3的要求;爆管主要原因是15Mo3材质低温过热器发生腐蚀使管壁不断减薄,最终由于强度不足而发生爆管;管壁腐蚀区域主要位于尿素喷枪下方,腐蚀的主要原因是由于尿素喷枪雾化效果不良,尿素滴落,高温下与金属反应,导致管壁持续减薄;同时对15Mo3低温过热器的安全稳定运行提出了相关的建议。 相似文献
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对一起锅炉水冷壁管爆管事故进行了分析,探讨了锅炉炉膛受压元件的外部均匀腐蚀的原因并提出了预防措施.
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