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本文从铝合金铸件气孔类别分析入手,指出铝合金铸件气孔可分为点状针孔、网状针孔、综合性针孔三类;氢是造成铝合金铸件针孔的主要原因,而氢的主要来源则是由于水蒸气分解所产生的。因此,铝合金在熔炼过程中造成水蒸气产生的原因,也就是直接影响针孔形成的主要因素。由于铝合金铸件气孔对铸件的品质尤其是对其力学性能产生不良的影响,作者在文中论述了铝合金铸件气孔形成的主要因素,并针对铝合金铸件气孔形成的主要因素提出了相应的预防措施,文章最后扼要总结了预防铝合金铸件针孔必须遵守的“防”、“排”、“溶”工艺原则。 相似文献
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铝合金干砂消失模铸造针孔研究 总被引:3,自引:1,他引:2
本文研究了干砂消失模铸造铝合金针孔形成机制,探讨了铝合金精炼工艺,涂料,浇注温度,真空度等对消失模铸造铝合金的影响,研究结果表明,为减少铝合金铸件的针孔,与普通的空腔铸腔相比,干砂消失模铸造铝合金熔炼时精炼剂用量较多,并需适当提高浇注温度,采用低透气性涂料和提高真空度有助于减少铝合金铸件的针孔。 相似文献
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就目前A356.2铝合金生产中测定含氢量的方法进行分析,表明密度测量法在实际生产过程中可以用来有效地控制和检测产品的含氢量及针孔度. 相似文献
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压力场对ZL101铝合金消失模铸造性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用自行研制的压力凝固试验装置,研究了ZL101铝合金消失模铸造过程中,不同的压力和加压速率对铸件性能的影响.试验结果表明,随着外加压力的增加.铸件的密度和力学性能逐步提高,孔隙率显著降低,当外加压力达到0.5MPa以上时,ZL101消失模铸件的力学性能提高趋缓;加压时,不同的加压速率对消失模铸件的密度及性能影响很大,当加压速率为0.003~0.030 MPa/s时,铝合金消失模铸件性能较好;由于在压力下凝固,ZL101铝合金消失模铸件针孔等缺陷减少、密度提高,铸件耐腐蚀性进一步提高. 相似文献
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采用常压浇注,压力下凝固的熔模铸造工艺,并且严格控制热处理工艺过程,使铝合金壳体铸件的针孔度达到1级,铸件表面粗糙度达到Ra3.2μ。利用反变形措施,保证了铸件的尺寸精度。采用复合型壳的工艺,可提高型壳的透气性,降低清砂难度,减少因素砂处理造成的铸件变形及表面损伤,保证2.5mm薄壁铝合金壳体铸件的质量。 相似文献
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万里 《特种铸造及有色合金》2012,(10):979
20121001山田徹,夏本正敏.铝合金铸件的针孔度对焊接特性的影响.铸造工学,2011,83(12):683-688.为应对汽车轻量化技术的发展需求,日本轻金属焊接协会在其内部设立了铸件焊接分会并开展了铝合金铸件的焊接学术研讨活动。因考虑到控制铸件内部的缺陷及其困难,首先对于 相似文献
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高温铝液的Sr—RE复合变质研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于铝合金消失模铸造的特点,铝液浇注温度较高。浇注温达760℃时,Sr变质后铸件针孔倾向大,铝液保温时间小于20min;加RE变质后铸件针孔倾向小,保温时间延长为35-40min,但用量偏大;Sr RE复合处理铝液具有变质效果好,铸件针孔倾向小,且剂用量小的优点,是一种实用的铝液处理方法。 相似文献
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大型铝合金筒体铸件的质量控制 总被引:1,自引:0,他引:1
大型筒体铸件采用ZL101A铝合金材料铸造,筒体总长1 410mm,直径为615mm,质量为223kg,铸件表面不能有夹渣、针孔、缩孔、缩松等缺陷,并且需要承受FS6气密性检验。该筒体铸件结构复杂,尺寸大,壁厚不均,铸造热节偏多,容易产生铸造缺陷。通过对大型铝合金筒体铸件的分析,总结出一套有效地提高大型铝合金承压铸件检漏合格率的有效方法。 相似文献
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某大型框架式铝合金铸件工艺改进 总被引:1,自引:1,他引:0
分析了某大型框架式铝合金铸件气孔、夹渣、裂纹、缩松、针孔等铸造缺陷产生的原因,从浇注系统设计、过虑网、局部冷铁等方面着手,对铸件工艺方案进行了优化改进.实践表明,效果明显,铸件气孔、夹渣、裂纹、缩松、针孔等铸造缺陷得到了有效的控制,显著提高了铸件的合格率. 相似文献
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汽车铝合金缸盖铸件缺陷分析及控制 总被引:2,自引:1,他引:1
铝合金缸盖的应用是目前轿车工业发展的必然趋势,其结构和工艺都很复杂,质量要求非常高,废品率也较高。通过对汽车铝合金缸盖铸件废品部位的观察和检测,发现针孔、缩孔、缩松和夹渣是造成铝合金缸盖铸件失效的主要铸造缺陷。针孔由气体和枝晶疏松共同作用形成的,通过采用合理的浇注温度、细化晶粒和改进浇注系统等方法来控制;缩孔、缩松主要是铸造工艺不合理形成的,通过采用合理的浇注温度、模具温度和浇注系统等方法来控制;夹渣主要是涂料的粘附力不强造成的,通过改进涂料等方面来控制。 相似文献
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研究了天然无定形石墨砂热物理特性,试验结果表明,与硅砂相比,石墨砂有较好的激冷性,可提高合金组织的致密度,改善其力学性能。将无定形石墨砂用于铸铝合金铸件生产,可有效防止铸件产生针孔、缩松等缺陷,降低废品率,提高产品质量。用石墨砂代替铝冷铁,可提高劳动生产率。 相似文献
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本研究的目的为藉由完整的试验,找出铝合金中针孔与铝合金凝固期间热参数之间的关系,进而于铸造实际处理时,可为铸造方案设计及金属凝固提供参考。A201铝合金有127℃的凝固范围,适合作为研究对象;经由有系统的改变冒口大小,及平板铸件的长度及厚度,并浇注于两种不同的砂型中,通过变化铝合金凝固时的各种热参数,例如:局部凝固时间、冷却速率、液相前进速度及热梯度等,经计算针孔量,可得出热参数与针孔量间的关系。试验结果显示,A201铝合金的针孔量减少与补充参数值G/VSt1.10增大有一定的关系。 相似文献