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一、前言为了提高轴承钢热轧棒材球化退火质量,上钢五厂、Y特钢厂于“六五”期间先后在消化西德纳索埃(NASSHEYER)公司引进的燃气辐射管加热的保护气氛辊底式连续退火炉(RODR1500kg/h)的基础上,结合国内机械、仪表制造等条件,设计和建造了同类型连续退火炉,经热调试和工艺试验后投入生产线上使用。五年来的生产实践表明,辐射管和炉底辊运转正常,没有出现故障而中断生产进行更换。连续退火炉的各项生产技术指标达到和超过设计指标。 相似文献
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针对立式带钢连续退火炉内辐射管加热过程带钢温度均匀性问题,建立了W型辐射管管内流动、燃烧和管内外换热的耦合模型以及带钢内部非稳态导热模型,模拟研究了辐射管表面温度分布对带钢温度均匀性变化的影响。结果表明,在带钢升温过程中,其宽度方向温度呈凹状分布,这与辐射管两端温度偏高和炉墙的辐射绝热作用有关,该温差先增大后逐渐减小,宽度1200 mm的带钢在加热中段时最大温差可达13.6℃;带宽方向温差随着带宽的增大先缓慢增大后快速降低;带宽较小时,带宽方向温差随着功率的增加而增大,带宽较大时则相反。带宽接近辐射管长度时,带宽方向温差最小,可降至5℃以内;加热前期,辐射管表面温度最不均匀,加热中期,带宽方向温差最大。 相似文献
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分析了冷轧大型连续退火炉炉内气氛中压力、露点、氧含量等主要指标对能耗和排放的影响,并针对退火炉设备制造、现场安装和生产运行3个不同阶段分别提出了降低能耗和排放的措施。 相似文献
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采用光学显微镜观察了H220BD烘烤硬化钢在不同退火温度和不同炉内露点条件下的显微组织,对不同露点样品的表面形貌进行了光学显微镜和扫描电镜观察,并测试了不同退火温度和炉内露点的力学性能以及时效性能。结果表明:炉内露点对表面形貌和基板晶粒无影响;炉内露点低时,脱碳程度低,BH值高,时效性差;当炉内露点升高时,时效性能好,但BH值会随之降低;晶粒尺寸和烘烤硬化值随着退火温度的升高而增大,当退火温度820℃,炉内露点为-20℃时,此时BH值和时效性能达到最佳,时效性能可满足6个月以上。 相似文献
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文章以邯钢2080mm连续退火炉为研究对象,简要介绍了连续退火炉的工艺流程布置和先进装备,阐述了利用烟气余热对助燃空气和预热段的带钢进行预热以及生产过热水的余热回收技术,通过控制炉辊凸度来预防带钢跑偏、热瓢曲和褶皱炉辊凸度控制技术,通过向快冷段注入氢气提高冷却速率的高氢注入技术,以及利用数学模型进行钢卷过渡管理等各种先进控制技术。生产实践表明,先进的装备及控制技术保证了连续退火炉的稳定运行,并在节能、温度控制、提高和改善产品质量及生产过程控制等方面取得了良好效果,为企业带来了可观的经济效益与社会效益。 相似文献