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自然循环泡包炉停冷却时间较长,介绍了一种锅炉快速冷却监控系统的原理,主要控制逻辑,在300MW机组上的应用以及实际投运效果的分析,从实际应用效果来看,该系统能安全,均匀,有效,快速地冷却锅炉,具有推广意义。 相似文献
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自然循环汽包炉停炉冷却时间较长 ,介绍一种锅炉快速冷却监控系统的原理、主要控制逻辑、在 30 0MW机组上的应用以及实际投运效果的分析。从实际应用效果来看 ,该系统能安全、均匀、有效、快速地冷却锅炉 ,具有推广意义。 相似文献
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为解决锅炉停炉后的快速冷却问题,根据多年的现场实践和理论研究,介绍一种“锅炉停运后快速冷却技术”,该技术在保证汽包上下壁温差不超过规定值的前提下,使机组从停运到锅炉放水完毕具备检修条件仅需6—8h,还可根据锅炉容量的不同缩短冷却时间。该技术可在汽轮机有一、二级旁路系统的机组上应用。 相似文献
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论述了"DZKL型锅炉快速冷却监控系统"的特点、系统构成、原理及功能等,指出"DZKL型锅炉快速冷却监控系统"在锅炉承压部件寿命管理、运行指导和锅炉停炉快速冷却方面所起到的作用. 相似文献
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随着第一批西电东送火力发电机组运行年限的增加,一些机组设备老化现象不断涌现。同时,受国家能源转型的影响,火电机组调峰启停越来越频繁,在机组停运过程中,采用无送风机运行冷却锅炉的方式,将会为企业减少不必要的厂用电消耗。为此,介绍了传统有送风机锅炉冷却方式和无送风机冷却方式,并对两种冷却方式的能耗及冷却时间进行了对比,证明了采用无送风机冷却方式可有效节省厂用电。 相似文献
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为解决锅炉停炉后的快速冷却问题,根据多年的现场实践和理论研究,介绍一种"锅炉单独滑参数停运快速冷却技术",可大大缩短锅炉停运后的冷却时间。该技术依据水分子在一定压力下对应一定饱和温度的基础理论,在汽轮机停运后利用一、二级旁路系统对锅炉进行单独滑参数停运,利用较低参数的汽、水循环达到对锅炉进行均匀冷却的目的。该技术经过在不同容量机组的试验,在保证汽包上下壁温差不超标的前提下,从发电机组停运到锅炉降压放水完毕具备检修条件仅需4h;根据锅炉容量不同可缩短锅炉冷却时间26h以上,其经济效益十分显著。 相似文献
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针对超超临界机组停机后锅炉过热器、主蒸汽管道和汽轮机缸体进行同步加速冷却的问题,提出了利用干抽真空的方法冷却机组的快速冷却技术,实践证明,该技术能有效减少冷却等待时间,缩短检修工期,提高机组可用性,为同类相关问题的解决提供了参考. 相似文献
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论述了“DZKL型锅炉快速冷却监控系统”的特点、系统构成、原理及功能等,指出“DZKL型锅炉快速冷却监控系统”在锅炉承压部件寿命管理、运行指导和锅炉停炉快速冷却方面所起到的作用。 相似文献
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汽轮机定参数停机后,采用汽缸强迫冷却可缩短汽缸自然冷却时间,提高机组可用率和发电量.真空抽吸空气冷却法分为正向和逆向,区别在于高压缸冷却空气的流线方向相反,靠射水抽气器来抽吸系统上与大气相通阀门的空气,使之进入汽缸来强迫冷却。简式锅炉余汽冷却是利用锅炉汽包的余汽,通过夹层加热联箱进入汽缸来强迫冷却。 相似文献
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详细介绍了华能海门电厂1 036 MW超超临界机组新型组合快速冷却停机技术方案、实际快速冷却实施过程及经济效益评估。通过实际分析机组深度滑参数停机技术和停机后多手段组合快速冷却方案,实现了汽轮机各个阶段的快速、安全冷却,大大缩短了汽轮机组停机后冷却时间,节省检修工期,提高机组可用系数,其经济效益和社会效益显著。总结出百万千瓦级机组汽轮机的实际快速冷却操作思路和推荐曲线,给出了快速冷却具体的优化方式、步骤及注意事项,为百万千瓦机组的深度快速冷却提供借鉴,具有一定的应用价值。 相似文献
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现代大型汽轮机为缩短检修工期,尤其是汽轮机故障处理时,常采用空气快冷的方法来缩短汽轮机的冷却时间。通过对汽轮机快冷系统的分析,针对所存在的问题提出了对快冷系统的改进措施。改进后的快冷系统比现在使用的系统更简单、经济,并对改进系统应用的可行性举例分析。 相似文献
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Heating calculation of the surface condensate heat recovery unit (HRU) installed behind the BKZ-420-140 NGM boiler resulting in determination of HRU heat output according to fire gas value parameters at the heat recovery unit inlet and its outlet, heated water quantity, combustion efficiency per boiler as a result of installation of HRU, and steam condensate discharge from combustion products at its cooling below condensing point and HRU heat exchange area has been performed. Inspection results of Samara CHP BKZ-420-140 NGM power boilers and field tests of the surface condensate heat recovery unit (HRU) made on the bimetal calorifier base КСк-4-11 (KSk-4-11) installed behind station no. 2 Ulyanovsk CHP-3 DE-10-14 GM boiler were the basis of calculation. Integration of the surface condensation heat recovery unit behind a steam boiler rendered it possible to increase combustion efficiency and simultaneously decrease nitrogen oxide content in exit gases. Influence of the blowing air moisture content, the excess-air coefficient in exit gases, and exit gases temperature at the HRU outlet on steam condensate amount discharge from combustion products at its cooling below condensing point has been analyzed. The steam condensate from HRU gases is offered as heat system make-up water after degasification. The cost-effectiveness analysis of HRU installation behind the Samara CHP BKZ-420-140 NGM steam boiler with consideration of heat energy and chemically purified water economy has been performed. Calculation data for boilers with different heat output has been generalized. 相似文献
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ABB公司UVSIOR智能火焰监测系统在燃煤锅炉中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
燃煤锅炉火焰监测系统是保证机组安全经济运行的重要设备,火焰的误判断可能造成机组设备的严重损坏,因此,选用一套性能可靠、维护方便的锅炉火焰检测系统具有十分重要的意义。采用美国ABB公司的Uvisof智能火检系统,配Uvisor MFD双放大器智能单元和UR600 2000IR/EF-A火焰检测器,使得燃烧器火检信号的可靠性和稳定性都得到了保障。 相似文献
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自然通风冷却塔出水温度高于设计值,会严重影响机组经济性。为解决河源电厂这一问题,从减少进入冷却塔循环水量入手,结合机组调停备用次数增多,单机运行时间增长的现状,论证并实施了循环水回水系统扩大单元制改造,将循环水分流到2座冷却塔进行换热降温。实验结果表明,循环水回水系统扩大单元制运行后,进入单个冷却塔的水量显著降低,循环水系统运行安全可控;在各典型工况下,凝汽器背压下降0.42~0.96 kPa不等,机组负荷越高,循环水量越大,凝汽器背压下降幅度越明显,因而显著提高了机组运行的经济性。 相似文献