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结合某炼厂具体情况,进行了不同VOCs模拟气在FCC中试装置再生器的燃烧试验,结果表明,在符合工业FCC装置工况条件下,不同种类高浓度VOCs模拟气进入FCC中试装置再生器燃烧后,再生烟气中NMHC浓度为1~41 mg/m3,均可满足当地VOCs排放浓度不大于70 mg/m3的标准。 相似文献
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在实验室微量级催化剂制备与测试基础上,进行了工业大尺寸催化剂的制备与催化燃烧VOCs性能研究。搭建了处理规模为100 m3/h的VOCs催化燃烧反应装置,以化工企业典型的工业有机废气苯、二甲苯和氯代苯为处理对象,设计空速10 000~20 000 h-1,反应温度为100~350℃。研究发现,催化剂催化燃烧效率与蜂窝陶瓷孔道数呈正比,与VOCs质量浓度和反应空速呈反比,且催化剂抗卤和水蒸汽能力较佳。贵金属减量化的Pd/Mn Ce Ox/堇青石催化剂抗硫中毒能力显著增强,稳定性良好,催化转化率95%。 相似文献
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研究了典型炼化企业污水处理厂VOCs排放现状及治理技术和改造状况,针对500 m3/h炼化污水处理厂,VOCs废气排放量约35 000 m3/h,不同装置VOCs排放浓度差别明显,低浓度废气平均为200 mg/m3,高浓度废气平均为2 600 mg/m3。针对此类VOCs排放,采用吸附-冷凝预处理加生物氧化的治理工艺存在冷凝效率低、投资运行成本高等问题。结合炼化企业生产工艺特点,将低浓度废气浓缩后与高浓度废气混合通入炼化装置加热炉进行焚烧处理具有可行性,可显著降低设备投资及运行成本,改造结果显示VOCs去除率大于99%,年节约成本200余万元。 相似文献
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通过对船舶制造业所排放VOCs的风量、浓度与成分等因素的分析,结合江南船厂VOCs治理的实际案例,发现沸石分子筛吸附法与蓄热式氧化燃烧的组合方案既具有经济性又有高去除效率。在钢预处理与室内涂装2条生产线上所产生废气风量分别为20 000 m 3/h与140 000 m 3/h,废气浓度分别为1 500 mg/m 3与300 mg/m 3,符合吸附-燃烧处理范围。治理后的废气中的苯、甲苯、二甲苯以及非甲烷总烃的单项浓度皆在标准限值以内,废气去除效率高达99%,且年节省排污费用2 888.66万元。 相似文献
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在冷态实验和数值研究的基础上,采用STAR-CD软件对旋涡式低NOx煤粉燃烧器进行了热态模拟,分别得出了燃烧器内还原区和燃尽区的燃烧特性. 还原区流场呈涡旋状,颗粒处在高速旋转、燃烧、破碎的状态,其内严重缺氧,温度较低且分布均匀. 燃尽区内氧气浓度相对较高,温度较高,有利于颗粒的燃尽. 对于0.5 mm以下颗粒,本燃烧器能够稳定地燃烧,并得到较低的氮氧化物排放. 对燃烧器优化设计的计算结果表明,将一次风单管进风改为多口进风能够较好地将大颗粒压制在下部的旋流区内,在保证低氮氧化物排放的同时,有利于阻止颗粒逃逸、提高燃烧效率. 在优化的计算工况下,其NOx的排放量仅为118 mg/Nm3,远低于固态排渣炉650 mg/Nm3的国家排放标准. 相似文献
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针对陕煤集团某公司煤焦油加氢项目储运废气特点,以自主研发生产的VOCs回收膜为核心,开发了压缩低温循环吸收+膜分离+活性炭吸脱附耦合工艺,同时配备了高精度进口VOCs固定源检测系统。经过一年多运行,在夏季气温最高时段采样的排放口尾气NMHC瞬时浓度不超过20 mg/m3,小时平均浓度不超过10 mg/m3,远低于设计值(80 mg/m3),符合榆林环保政策要求和石油化学工业污染物排放标准。该技术克服了煤化工企业生产/储运环节VOCs组分种类繁多且物性复杂、吸收剂短缺的现实难题,有效提高了厂区内空气质量,改善了工人作业环境,帮助企业克服环保压力,同时每年可实现CO2减排约2400吨。 相似文献
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依据USEPA TO-15方法,对某工业园区内4家重点企业开展VOCs监测。样品经冷阱预浓缩后,进入气相色谱分离,用质谱检测器进行检测。VOCs排放浓度在0.088~13.72 mg/m3之间,涂料生产企业(#2)排放VOCs浓度最高。芳香烃类是3家企业排放比例最高的VOCs组分。基于监测结果,依据光化学反应活性强、毒性与健康危害大等原则,确定VOCs优控污染物为苯、甲苯、二甲苯、1,3,5-三甲苯、乙苯、甲基异丁基酮、氯苯,为后续该工业园区大气在线监控网络设置提供科学依据。 相似文献
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利用空气作为载气,采用蒸发塔进行了载气增湿蒸发浓缩切削废液的实验,探究了操作条件对蒸发过程的影响。随着载气流量的增加,容积传质系数、蒸发量和整塔压降均增大,出口载气VOC浓度减小;随着载气温度、循环流量的增加,容积传质系数、蒸发量、整塔压降和出口载气VOC浓度均增大。实验条件下容积传质系数及蒸发量最大达到了13.95 g·(m3·s)-1和3.39 kg·h-1;出口载气VOC浓度最大为6.2 mg·L-1,小于《大气污染物综合排放标准》中规定值。研究结果表明载气增湿蒸发工艺能有效浓缩切削废液,为工业化应用奠定了基础。 相似文献
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为了优选出脱硫效果最好的MDEA溶液浓度及循环量组合,以我国南方某丘陵地区的含硫页岩气田为研究对象,通过HYSYS模拟MDEA法脱硫效果研究了一定温度和压力条件下的不同MDEA溶液浓度及循环量组合进行页岩气脱硫的效果。结果表明,"38%MDEA溶液浓度+72 m~3/h循环量"组合及"43%MDEA溶液浓度+62 m~3/h循环量"组合以及"45%MDEA溶液浓度+60 m~3/h循环量"组合都可以非常有效的提高页岩气脱硫效果,本着优中选优的原则,最终筛选出"43%MDEA溶液浓度+62 m~3/h循环量"组合。经过最优组合处理之后,页岩气中硫化物含量大幅下降,达到我国商品气二类标准。 相似文献
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采用柴油低温吸收法回收炼油企业汽油和石脑油装船逸散油气,处理气量1 000 m3/h,开发了一键启动和自动运行的组态软件,研究了在多条引气管线的情况下,采用开关阀和调节阀及压力传感信号作为油气回收装置的控制方式的可靠性,在贫吸收柴油5℃,吸收压力0.15 MPa(G),吸收柴油量30 m3/h工艺参数下,油气回收装置出口净化气体中总烃浓度小于9.3 g/m3,油气回收率均在97.5%(wt)以上,净化气中苯浓度≤11.1mg/m3,甲苯浓度≤25 mg/m3;二甲苯浓度≤38 mg/m3,均低于《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2007)和《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中相关污染物的限值。 相似文献
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中国石油辽阳石化分公司炼油厂为增产航空煤油,采用5.50 Mt/a常减压蒸馏与2.00 Mt/a汽柴油加氢精制工艺组合,通过调整两套装置工艺流程和主要设备的操作参数,于2015年3月5日成功生产出满足3号喷气燃料质量指标的航空煤油,为企业带来了可观的经济效益。主要的操作参数为:常压塔常二线抽出温度205℃、常二线抽出量60 t/h、加氢精制反应器入口温度320℃、出口温度335℃、高分压力6.0 MPa、循环氢流量72 000 Nm3/h、氢油体积比327。 相似文献
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