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相似文献
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1.
以某污水处理厂活性污泥作为种泥,采用序批式活性污泥法(SBR)进行反硝化聚磷菌(DPB)培养驯化研究。结果表明,经过厌氧-好氧,厌氧-换水-缺氧,厌氧-缺氧,厌氧-缺氧-短时曝气4个阶段培养驯化,系统出水效果良好:出水PO43--P的质量浓度稳定在0.5 mg.L-1以下,平均除磷率达96%;出水COD稳定在50 mg.L-1以下,平均去除率达77%。DPB占聚磷菌的比例约为65.02%。当投加不同含量的NO3--N时,硝酸盐的含量只影响吸磷速率而不影响吸磷量。当缺氧段DPB体内的PHB为限制因素时,缺氧吸磷过程在不同NO3--N含量下基本相同。  相似文献   

2.
利用活性污泥与生物膜复合系统富集反硝化聚磷菌(DPB),并进行功能菌的分离和鉴定,同时对发酵型和非发酵型两类菌进行反硝化聚磷活性试验,以研究不同的代谢机理。结果表明:(1)在活性污泥与生物膜复合系统中分离到反硝化聚磷菌YU-1、YU-2,YU-1菌与Acinetobacter junii最相似,为非发酵型的反硝化聚磷菌,YU-2菌与Escherichia coli最相似,为发酵型的反硝化聚磷菌。(2)厌氧阶段,非发酵型的聚磷菌YU-1每生成1 mg的PHA释放的P比发酵型的聚磷菌YU-2高0.2 mg。合成PHA所需要的能量ATP大部分来自聚磷酸盐的降解,碳源大部分来源于水中的乙酸,还原辅酶NADH不是来自糖原的酵解过程。ATP、PHA的产生和NADH的来源与传统聚磷菌的代谢机理不同。(3)在缺氧阶段,非发酵型的聚磷菌YU-1每分解1 mg的PHA比发酵型的聚磷菌YU-2聚P高0.3 mg,除磷效率高12.8%,这是因为此时PHB分解产生的ATP大部分用于运输磷酸盐并合成聚磷,PHB分解产生的还原辅酶NADH用于厌氧过程所需的还原力,PHA的分解途径与传统聚磷菌的代谢机理不同。  相似文献   

3.
利用静态研究了十二烷基二甲基苄基氯化铵(DDBAC)对生物除磷的影响,通过设置不同DDBAC含量及空白对照对好氧吸磷和厌氧释磷进行了分析.结果表明,厌氧初始COD在400mg·L-1左右时,随着DDBAC负荷的增加,系统释磷能力增强;随着DDBAC含量的增加,吸磷速率降低直至丧失了吸磷特性;DDBAC的存在对生物除磷系...  相似文献   

4.
采用自主设计的悬浮载体生物膜/颗粒污泥耦合装置,利用硝化菌载体生物膜和反硝化聚磷菌颗粒污泥,研究水力停留时间对生物膜/颗粒污泥耦合工艺脱氮除磷的影响,得出最佳工艺参数。试验考查水力停留时间分别为6 h、7 h、8.5 h和10.5 h,结果表明,当水力停留时间为8.5 h时,系统的COD去除率为91.26%,氨氮和总氮的去除率分别为80.68%和70.58%,厌氧释磷速率也较稳定,为0.47 mg P·(g SS)-1·h-1,厌氧释磷速率最高,其碳源利用率最大,反硝化除磷效率最稳定,PO43--P去除率为76.50%,反硝化除磷效率为1.04 mg P·(mg NO-3-N)-1,所以当水力停留时间为8.5 h时,系统具有较高的脱氮除磷效率。当水力停留时间过短时,氮磷的去除不完全,过长时,系统不稳定,系统的最优水力停留时间为8.5 h。  相似文献   

5.
针对碳、氮、磷比例失调碳源偏低城市污水,因碳源不足而降低脱氮除磷效率的难题及连续流生物膜法除磷率低的缺点,为提高生物膜的除磷效率,通过构建厌氧/好氧交替运行的序批式生物膜反应器(SBBR),合理调控厌氧和好氧段的运行时间,处理广州地区碳源偏低的城市污水,研究其生物除磷的效果和控制影响因素.结果显示,在无需额外添加碳源的条件下,当进水TP浓度为1.65~7.10mg/L,出水TP浓度可在0.085~0.5mg/L之间,去除率达到90%以上.在此基础上,对SBBR的厌氧和好氧段的工艺特性及控制影响因素进行系统分析,指出厌氧/好氧交替运行的工序是SBBR处理城市污水高效除磷的前提和基础,而确保厌氧磷的最大有效释放是SBBR系统高效除磷的关键.  相似文献   

6.
采用低C/N比实际生活污水,以A2N2-SBR(厌氧/硝化/缺氧/硝化)双污泥系统为研究对象,重点考察了A2N2系统启动过程中的脱氮除磷特性。试验结果表明:采用在A2/O-SBR和N-SBR单元分别接种种泥,分开培养驯化聚磷菌污泥和硝化菌生物膜,并利用A2/O-SBR单元的出水作为N-SBR单元的进水,25 d好氧硝化菌生物膜挂膜成功,氨氮去除率稳定在93%以上;A2/O-SBR单元采用先厌氧/好氧(A/O)后厌氧/缺氧(A/A)的运行方式,43 d成功培养富集了反硝化聚磷菌(DPAOs),DPAOs占PAOs的67.81%,反硝化除磷率在77.9%以上;启动成功后原水中约73%和13%的COD分别在A2/O-SBR单元的厌氧段和N-SBR单元曝气过程中被去除,系统出水COD、NH+4-N、PO43--P、TN浓度分别为40.6、0、0.4、13.5 mg·L-1,达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A排放标准。  相似文献   

7.
采用厌氧/好氧和厌氧/缺氧两阶段方法培养反硝化聚磷菌,研究了第一阶段系统的除磷性能。结果表明,稳定运行的强化生物除磷系统,具有良好的除磷性能,出水磷的质量浓度小于0.5 mg/L,除磷率大于93%。通过厌氧/好氧交替方式运行,反硝化聚磷菌占聚磷菌的比例约为21.2%。缺氧段硝酸盐的消耗量与磷的摄取量成线性关系,缺氧吸磷速率约为好氧吸磷速率的49.3%。  相似文献   

8.
尹航  何理  卢健聪  高辉  高大文 《化工学报》2014,65(6):2294-2300
采用自主设计的悬浮载体生物膜/颗粒污泥耦合装置,利用硝化菌载体生物膜和反硝化聚磷菌颗粒污泥,研究水力停留时间对生物膜/颗粒污泥耦合工艺脱氮除磷的影响,得出最佳工艺参数。试验考查水力停留时间分别为6 h、7 h、8.5 h和10.5 h,结果表明,当水力停留时间为8.5 h时,系统的COD去除率为91.26%,氨氮和总氮的去除率分别为80.68%和70.58%,厌氧释磷速率也较稳定,为0.47 mg P·(g SS)-1·h-1,厌氧释磷速率最高,其碳源利用率最大,反硝化除磷效率最稳定,PO43--P去除率为76.50%,反硝化除磷效率为1.04 mg P·(mg NO3--N)-1,所以当水力停留时间为8.5 h时,系统具有较高的脱氮除磷效率。当水力停留时间过短时,氮磷的去除不完全,过长时,系统不稳定,系统的最优水力停留时间为8.5 h。  相似文献   

9.
对生物砂滤池、臭氧生物活性炭池及立体弹性填料生物接触氧化池中生物膜中磷脂-磷含量进行测定.并探讨生物膜磷脂-磷含量和除污染效能的相关性。结果表明:生物砂滤池、臭氧生物活性炭池CODMn去除效果和生物膜活性即磷脂-磷含量有关,生物膜的活性是提高生物处理工艺除污染效能的关键。  相似文献   

10.
针对碳、氮、磷比例失调碳源偏低城市污水,因碳源不足而降低脱氮除磷效率的难题及连续流生物膜法除磷率低的缺点,为提高生物膜的除磷效率,通过构建厌氧/好氧交替运行的序批式生物膜反应器(SBBR),合理调控厌氧和好氧段的运行时间,处理广州地区碳源偏低的城市污水,研究其生物除磷的效果和控制影响因素。结果显示,在无需额外添加碳源的条件下,当进水TP浓度为1.65-7.10mg/L,出水TP浓度可在0.085-0.5mg/L之间,去除率达到90%以上。在此基础上,对SBBR的厌氧和好氧段的工艺特性及控制影响因素进行系统分析,指出厌氧/好氧交替运行的工序是SBBR处理城市污水高效除磷的前提和基础,而确保厌氧磷的最大有效释放是SBBR系统高效除磷的关键。  相似文献   

11.
为了考察污水管道生物膜的温度效应,研究不同温度条件下的生物膜量、生物膜活性、生物膜厚度、出水水质及出水水质变化率与生物膜量的关系。结果表明,11~13℃时单位生物膜量对COD、TN、TP的降解率分别为0.344、1.06×10-2、0.5×10-2 mg.mg-1.d-1,达到最大值,但生物膜生长缓慢;17~19℃与23~25℃时生物膜综合性能较好,生物膜量、生物膜活性都处于最佳状态,23~25℃时,生物膜干重和生物膜COD可达117、79 mg.L-1,17~19℃时,蛋白质为0.510 mg.mg-1,耗氧率为0.510 mg.mg-1.min-1,多聚糖为0.009 24 mg.mg-1.min-1、0.305 mg.mg-1,并且污水中TP、TN的降解率分别可达62.3%和49.4%;但通过对出水水质的观察,23~25℃时由于生物膜过度生长,导致大量脱落,出水水质混浊。  相似文献   

12.
以贵阳市城市污水为研究对象,采用MBR脱氮除磷工艺进行了140 d的中试试验。试验结果表明,在无外加碳源的情况下,系统对COD、TN、NH4+-N、TP的去除率分别达到91.9%、78%、99.8%、89%,平均出水分别在26.41、11.8、0.27、0.49 mg.L-1;试验结束时对剩余污泥进行了序批式试验,表明系统中DPAOs/PAOs在39.7%左右,DPAOs的富集强化了系统的除磷效果。出水中的SS质量浓度、浊度及大肠杆菌数量分别小于4 mg.L-1、3 NTU、2个,达到城市杂用水的回用标准。定期采用体积分数0.5%的NaClO药洗有效地抑制了膜的污染,保证了产水的稳定性。  相似文献   

13.
张娜  王琳 《水处理技术》2012,38(2):65-68
山东省东阿县污水处理厂一期工程采用厌氧-缺氧-淹没式生物膜法(A2/O)工艺处理城镇污水。COD平均去除率为93.8%,出水平均COD为22.7 mg.L-1;NH3-N和PO43--P平均去除率为97.6%和76.0%,出水平均质量浓度为0.87、0.78 mg.L-1,出水满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)一级A标准。研究还发现厌氧池中存在厌氧氨氧化反硝化协同反应,NH3-N、NO3--N平均去除量分别为2.43、4.11 mg.L-1。  相似文献   

14.
曝气生物滤池处理含硝态氮废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将优选后的好氧反硝化菌用于曝气生物滤池处理含硝态氮工业废水,研究了曝气生物滤池挂膜与启动阶段的脱氮效率,并对运行参数进行优化。结果表明,系统启动16 d后,达到稳定阶段,脱氮效率达到92.3%以上,且基本无NO2--N积累,此时可认为挂膜成功;当pH为7、水力负荷低于0.671 m3.m-2.h-1、NO3--N负荷低于1.93 kg.m-3.d-1、气水体积比为8:1时,系统获得最好的脱氮效果,NO3--N的去除率最高达到96.1%,且出水中基本无NO2--N积累。  相似文献   

15.
为解决陕北原油采出液现用破乳剂用量大、脱水率低、污水含油和悬浮物多、中间层厚的问题,用聚醚EG与多种助剂复配,对陕北子长和河庄坪原油进行脱水试验,并测定净化油的含盐量、含水量及污水含油量。实验结果表明:对子长原油,破乳剂总用量200 mg·L~(-1),脱水温度65℃,脱水时间6 h时,EG与R18CJL复配脱水率最高,达到98.3%,净化油含盐量0.280 7 mg·L~(-1),净化油含水量0.00 mg·L~(-1),污水含油量339.3 mg·L~(-1);对河庄坪原油,EG单剂用量为100 mg·L~(-1),脱水温度55℃,脱水时间6 h时,脱水率达98.7%,净化油含盐量0.267 4 mg·L~(-1),净化油含水量0.00 mg·L~(-1),污水含油量28.0 mg·L~(-1)。且两种原油脱水后均悬浮物少,界面齐。  相似文献   

16.
提出了一种测定高含量茶氨酸的新方法.将茶氨酸用浓盐酸水解为乙胺,以8.0 mg· L-1茶氨酸标准溶液为参比,在570 nm波长处进行差示光度测定.结果表明,茶氨酸浓度在8.0~10.0 mg·L-1范围内△C与△A呈线性关系;9.2 mg· L-1茶氨酸溶液的相对标准偏差≤0.3%.该法操作简单、费用低、准确度高,结...  相似文献   

17.
利用高效澄清池-曝气生物滤池-V型滤池-消毒工艺处理钢铁废水,处理规模为105000m3/d。运行实践表明:出水COD低于50mg/L,总硬度低于180mg/L,总碱度低于150mg/L,出水水质达到《污水再生利用工程设计规范》(GB/T50335—2002)的要求,工程经济效益明显。  相似文献   

18.
常温下接种回流污泥实现BAF一体化自养脱氮工艺   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为实现高氨氮废水的高效低耗稳定去除,在常温条件下,对曝气生物滤池(BAF)中实现与稳定短程硝化-厌氧氨氧化自养脱氮工艺进行了研究。研究结果表明:常温条件下,BAF接种二沉池回流污泥,采用闷曝-连续运行结合的接种挂膜方式,可成功实现短程硝化-厌氧氨氧化一体化自养脱氮。闷曝阶段使种泥活性恢复,而连续流运行过程中游离氨(FA)浓度高,可抑制亚硝酸盐氧化菌(NOB),实现BAF中亚硝酸盐累积;通过调整BAF回流方式,降低回流液中NO2--N,防止NOB生长,并通过厌氧氨氧化(Anammox)滤池出水回流方式,接种微量Anammox菌,运行80 d可实现短程硝化-厌氧氨氧化,140 d后系统运行稳定,总氮(TN)去除率达76.62%。生物滤池有利于短程硝化-厌氧氨氧化工艺的实现与稳定,生物膜中不同厚度存在好氧缺氧环境,利于氨氧化菌(AOB)和Anammox菌共存;滤料的过滤作用有效地防止了Anammox菌流失,使其在系统中不断累积生长。不仅如此,AOB和Anammox菌均为自养菌且生长缓慢,避免了生物滤池的频繁反冲洗,简化了生物滤池的运行。气水比是BAF中一体化运行的关键参数,本研究中最佳的气水比为12:1,氨氮去除负荷达到0.91 kg N·m-3·d-1,氨氮和TN去除率分别可达96.86%和85.47%。  相似文献   

19.
超声电脱盐联合预处理原油脱盐脱水   总被引:3,自引:0,他引:3  
A technology of ultrasonic-electric united desalting and dewatering of crude oil is studied. The ultrasonic setup is designed to form a standing-wave field, which is more efficient for agglomeration of water particles. The desalting and dewatering results of the ultrasonic-electric united process are compared with those of the electric process. For high salt-contenting crude oil (40-70 mg·L ^-1), the salt content is still above 10.0 mg·L^-1 after crude oil has been treated by two-stage electric desalting process in refinery, which cannot meet the need of refinery. Ultrasonic-electric united process is a novel technology for treating the high salt-contenting oil. On the optimal operating conditions of the ultrasonic-electric united process, the salt content of crude oil can be reduced from 67 5 mg·L^-1 to 3.97 mg·L ^-1 by one-stage ultrasonic-electric united process, and the water content falls below 0.3% (by volume). The results show that the ultrasonic-electric united process is more effective than the electric process in high salt-contenting oil desalting. This technology should be useful in the refinery process.  相似文献   

20.
流量分配比对改良A/O分段进水脱氮除磷特性的影响   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
采用改良A/O分段进水工艺处理我国南方低浓度、低碳氮比城市生活污水。在进水COD/TN为5.16,HRT为8.7 h,SRT为15 d,MLSS为5.66 g·L-1,污泥回流比为75%,厌氧/缺氧/好氧体积比为4∶8∶10条件下,通过设置6种不同进水流量分配比,控制各好氧段DO为1~1.5 mg·L-1,经过150 d的连续运行,得到系统最佳流量分配比为20%∶35%∶35%∶10%;在此工况下COD、氨氮、总氮、总磷出水水质分别为33.05 mg·L-1、0.58 mg·L-1、9.26 mg·L-1、0.46 mg·L-1,出水优于国家GB 18918-2002一级A排放标准。原水COD绝大部分作为厌氧释磷和反硝化脱氮所需碳源,系统对碳源有效利用率达74%;DO和ORP 的协同控制可以作为系统厌氧放磷段的控制参数;同时亦可作为缺氧段反硝化完成和好氧段硝化完成的指示性参数。  相似文献   

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