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水泥行业是我国传统的高耗能产业,其耗能达到了建材行业耗能的75%,而建材行业作为仅次于冶金、化工的第三大耗能大户,占全国总能耗的7%左右。水泥熟料生产线纯低温余热发电技术是利用窑头熟料冷却机在冷却物料过程中产生的废气和窑尾预热器出口废气[1],通过余热锅炉产生过热蒸汽,过热蒸汽推动汽轮机做功发电。某5 000 t/d水泥熟料生产线配套余热发电项目,由于水泥熟料线窑头锅炉(以下简称AQC锅炉)进口烟气温度低、锅炉出口主蒸汽温度低,造成AQC锅炉不能正常投运。本文针对AQC锅炉进口烟气温度低的问题,浅析原因并提出处理措施,以期对大家有所帮助。 相似文献
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结合近两年我国水泥行业超低排放大趋势,本文详细介绍了SCR烟气脱硝系统的开发过程及工程化运行情况。由运行数据及实际运行成本分析,SCR烟气脱硝系统工程化应用效果显著,脱硝效率可保证在90%以上,实际运行吨熟料增加成本也明显低于预期,系统可充分满足当前水泥生产线的超低排放要求。 相似文献
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简要地分析了磷酸盐矿物的地质特征和结构特征,并详细分析了安哥拉罗安达水泥厂含磷石灰岩矿床的化学组成、磷和氟含量及其矿物特征和形貌。在此基础上,重点试验研究了P2O5对水泥生产和熟料性能的影响情况。试验结果初步显示:(1)含磷高的原料对熟料的烧成和产品性能影响很大,因P2O5既会影响水泥熟料矿物C3S的形成,还会阻碍水泥的早期水化,严重影响水泥的凝结和硬化过程;(2)熟料中当w(P2O5)2.0%时可以制备性能满足要求的水泥,在生产控制中要严格控制生料中w(P2O5)1.0%[石灰石中w(P2O5)0.8%]为宜;(3)在含磷熟料中,适量F-的存在[w(F-)0.35%]能降低P2O5的负影响。 相似文献
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随着水泥熟料煅烧技术的发展,新型干法水泥生产线已使单位水泥熟料的热耗大幅度下降,但窑头熟料冷却机(AQC)和窑尾预热器(SP)等排放的低温废气热量约占水泥熟料烧成总耗热量的30%以上,因此回收其中的低温余热从而进一步降低水泥生产热耗是十分必要的。某水泥公司现有3条1000t/d回转窑生产线,满负荷生产条件下,窑头可产生平均温度为380℃,流量为1.395×105 Nm3/h的烟气,窑尾可产生平均温度为330℃,流量为2.76×105Nm3/h的烟气,根据此公司余热热源情况,经计算,装机方案确定为:1台额定容量为5 MW的单压凝汽式汽轮发电机组、3台单压AQC余热锅炉和3台单压SP余热锅炉。 相似文献
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列举了水泥窑协同处置危废的特点和现状,阐述了水泥窑协同处置危废的过程中,危废对水泥窑烧成系统运行状况、熟料质量和烟气排放等的影响,并做了直接、深入的分析,根据实际运行情况提出了一些有效措施。 相似文献
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主要分析了水泥颗粒级配、水泥混合材和石膏、水泥熟料对水泥适应性的影响。干法激光粒度分析仪检测结果表明,适应性较好和较差的水泥颗粒级配差异性不大;混合材和石膏关键成分检测以及小磨试验结果表明,在同一熟料基础上,用不同质量的水泥混合材和缓凝剂磨制成的水泥,适应性变化不明显;水泥熟料X荧光检测、岩相分析和衍射分析表明,熟料质量是水泥适应性变差的主要原因,熟料中C3A含量及碱含量越高,水泥适应性越差。实际应用中,通过控制熟料硫碱比≮0.45,适当提高熟料KH及AM,同时,严格控制窑内风、煤、料的匹配,有效解决了水泥适应性变差的问题。 相似文献
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ISO法对我厂水泥强度的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
0 前言GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(以下简称ISO法),已取代GB177-85(以下简称GB法),为此各水泥企业都在进行过渡期间的试验工作。我厂采用湿法回转窑工艺生产硅酸盐水泥,配料时添加了萤石──石膏复合矿化剂。为使我厂生产的熟料和水泥尽快适应ISO法检测,找出ISO法对我厂水泥强度的影响因素,我厂从1999年8月开始着手进行ISO法与GB法的对比试验,本文将就具体的试验情况作一介绍。1 ISO法对我厂熟料和水泥强度的影响为了解ISO法对我厂水泥强度的影响,我们对我厂正常生产的硅酸盐水泥熟料(简称熟料)和… 相似文献
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《Journal of the European Ceramic Society》2007,27(2-3):605-609
The expansive additive was produced from sulfate–calcium component and aluminate clinker, containing 60% Al2O3. The sulfate–calcium component is prepared by flue gas desulphurization gypsum and calcareous raw material mixture burning. The ground sulfate component, mixed with ground aluminate clinker transforms into the effective expansive addition to portland cement. The following main phases were present in this expansive material: anhydrite, calcium oxide and monocalcium aluminate.The expansive substance was added to CEM I 42.5 cement as 7 and 12% addition. The mixtures were subjected to the hydration process; the expansion was measured as a function of varying conditions. The linear changes, as well as the compressive/flexural strength were determined after 1, 3, 7 and 28 days. The initial and final setting time was also measured.The cement with 7% (by weight) expansive additive is a shrinkage-less material, while the mixture with 12% (by weight) expansive additive is an expansive binder.The samples were examined by XRD and SEM-EDS. 相似文献
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某10 000 t/d新型干法熟料水泥生产线项目使用的石灰石原料中结晶硅(燧石)含量较多,SiO2含量高时可达10%以上。超高含量的SiO2对石灰石破碎机的寿命及破碎系统能力、各储库及相关设备的防磨措施选择、原料粉磨系统能力及产品细度、烧成系统产量及熟料质量都是十分严峻的考验。本文从设计角度出发,结合某万吨线项目分析介绍高硅石灰石原料在水泥生产过程中破碎、输送、储存、粉磨及烧成等环节可能产生的影响并推荐相关解决方案。 相似文献
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严格合理的过程控制可确保新型干法水泥生产过程的均衡稳定,从而实现优质、低耗、高效益运行。重点对生料制备系统的原料粒度控制和生料取样及其成分分析方法,以及烧成系统的分解率的控制与检测、熟料游离氧化钙的测定及熟料率值的选取等水泥质量过程控制点,进行了存在问题和误区的详细分析,并逐一提出了相应的建议和针对性的措施。 相似文献