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本文系统介绍了滚筒式混匀取料机混匀工艺试验情况。试验结果表明,精矿、粉矿单种料混匀和精矿占50%左右的配料混匀有很好的混匀效果,其含Fe的出料标准偏差已分别降到0.5%和1%以下,这说明在配备完整的混匀工艺系统条件下,配料混匀的出料标准偏差有把握全部降到0.5%以下。证实了以精矿为主的混匀工艺是可行的,也证明了滚筒式混匀取料机适宜于精矿为主的原料混匀作业。 相似文献
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龙钢通过扩建混匀料场,同时加强对一、二次料场的生产管理,严把预配料关,强化混匀堆料作业等,提高了混匀矿质量,稳定了烧结操作和烧结矿的化学成分. 相似文献
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上海一钢提高混匀矿质量的实践 总被引:1,自引:0,他引:1
对上海一钢公司混匀配料系统提高混匀矿质量的经验进行了总结分析。提高混匀矿质量的措施主要有:增加混匀矿的堆积层数,加强混匀矿堆积过程管理,加强混匀计量管理。 相似文献
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原料场的混匀设施包括混匀配料槽、匀矿输入系统、混匀料场、匀矿输出系统等。混匀控制是按照匀矿配矿和堆积作业计划,将需要混匀的各种原料由矿石料场、副原料场、矿石破碎筛分设施的成品矿槽分别有计划地输送到混匀配料槽,混匀配料槽的每个料槽分别设有一套称重式料位计,用作对矿槽料位的检测。混匀配料槽槽下的定量排料装置按照设定值向匀矿输入系统的胶带机供料,并送到混匀料场进行混匀堆积作业。参与混匀作业的原料一般有20~30个品种。定量排料控制系统是原料场混匀设施控制的核心。某钢铁厂定量排料控制系统是一个相对独立的… 相似文献
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通过开发卸料小车自动定位技术和在线水分检测技术,济钢开发了由总量分配、分段变流量和干基配料等模型组成的混匀配料模型,形成了料场智能化预配料系统。系统应用后,实现了卸料小车远程监控,消除了水分给中和料带来的影响,提高了料场自动控制水平,改善了混匀矿的质量,中和料SiO2含量标准偏差由3.0%降到0.15%左右。 相似文献
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《梅山科技》2016,(1)
当前的优化配矿模型仅考虑了混匀矿的常温特性,忽略了能够反映铁矿粉在烧结过程中行为作用的高温特性,故无法更有效的实现配矿。在明确铁矿粉基础特性与烧结产质量指标关系以及铁矿粉高温特性适宜范围等专家知识的基础上,以模块化的软件处理模式,采用线性函数及单纯形法算法,构造包括铁矿石信息库、矿石特性评价库、直接配矿模型以及优化配矿模型的优化配矿专家系统。直接配矿模型可以评估任意配矿比例下混匀矿化学成分、粒级分布以及高温特性能否满足烧结要求。优化配矿模型采用优化配矿和优化配料两步法进行优化,增加了系统的容错性和自适应性,能够在保证烧结矿化学成分和烧结产质量指标的条件下,计算成本最低的配矿和配料方案。实现了兼顾成本的基于铁矿粉综合自身特性的优化配矿,保证了烧结生产的效益及烧结矿的质量 相似文献
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采用Block配料建堆工艺,对混匀矿的质量控制过程进行试验,结果表明这种配料工艺对混匀效果、生产效率均有明显提高。 相似文献
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本文介绍了采取增建预配室实现含铁料预配和无烟煤中和,采用微机自动配料和遥控配料,采用简单混匀装置等措施,解决了没有大型机械化混匀料场稳定原燃料成份的难题,达到了稳定原燃料成份,均衡供料和及时准确配料的目的。 相似文献
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介绍了攀钢采用先进的全新的现代化封闭原料场,分析了混匀矿质量对烧结和炼铁生产的影响,重点阐述了提高混匀矿质量的措施,通过加强对C型料场、混匀配料、混匀堆料的管理和加强岗位培训等措施,可大幅度提高混匀矿质量。 相似文献
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《重钢技术》2006,49(4):27-27
现代化钢铁企业的原料场不仅担负着贮存和向各生产车间输送原料的任务,有的还设置了大型的供烧结用的原料混匀设施和破碎筛分设施。钢铁厂的原料品种较多。含铁原料就有块矿、球团矿、粉矿精矿等,另外。还有熔剂等一些辅助料。这些原料中的粉矿、糖矿以及厂内回收的含铁料通过混匀设施混匀后送往烧结车间。另一些原料如块矿、石灰石等却不经过混匀设施直接从一次料场送往炼铁车间。因此,不能忽视这些原料的混匀问题。不论是块矿还是粉矿在送往用户之前都必须进行混匀作业,对直接从一次料场送往用户的原料,则更为必要,因为只有成分稳定、粒度均匀的原料,才是贯彻精料方针的基础和确保炼铁、烧结生产优质、低耗、减污实施清洁生产的基本条件。为此,原料场采用的清清生产技术应包括以下两个方面: 相似文献