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1 设计依据 在我公司的小型工业锅炉中有一大部分没有省煤器。因此造成锅炉尾部排烟温度偏高,有的高达200℃~250℃,较之正常省煤器的锅炉排烟温度超出80℃~1O0℃,这是一个很大的浪费,按全公司系统1年计算多耗煤约1000t。这些未装省煤器的炉型如下:WNL2—13型、WNL240—7型、KZW1—8型、DZL2—10型、DZL4—13型、SZL1—8型等。由于制造厂为了降低锅炉造价而未配装省煤器。根据这个问题,提出自行设计一种新型无压热管式省煤器,取代现用的旧式有压可分式铸铁省煤器(指较大的工业锅炉上配套使用的)。2 新型省煤器的特点 相似文献
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水钢金河公司1998年建成投产的6000kW发电机组——锅炉是从江西购进的低携带率循环床JG-35/3.82-M型锅炉,属燃烧劣质煤的沸腾锅炉,原设计排烟温度179℃;锅炉热效益82%;由于排烟温度较高造成不良的经济运行环境,公司借6000kW机组中修期间将锅炉尾部省煤器进行改造, 相似文献
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火电厂锅炉排烟余热利用的一种有效方法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文简要地介绍了低压省煤器连接于火电厂热力系统中,利用锅炉排烟余热实现节能的方法,并以某厂2号机组增装低压省煤器为例,利用等效热降原理分析计算了其节能效果。 相似文献
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1前言省煤器是锅炉部件中的主要受热面之一,也是事故多发区。省煤器事故的发生不仅会造成较大的经济损失,严重时,会直接威胁到锅炉安全运行。现将1#、2#锅炉省煤器发生的事故案例进行分析诊断如下。2 1#锅炉性能参数简介1#锅炉为中压中温自然循环锅炉,全燃气设计。(1)型号XX-130/3.82-Q型(2)锅炉额定蒸发量D=130 t/h(3)过热蒸汽额定压力P=3.82 MPa(4)过热蒸汽温度t=450℃(5)热风温度t=370℃(6)排烟温度t=167℃(7)给水温度t=104℃(8)锅炉热效率85.6%锅炉尾部受热面双级布置省煤器、空气预热器,省煤器由D32×3的20-GB3087无缝钢管制成,一… 相似文献
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随着科学技术的不断发展,我国许多发电厂进行了设备运行调整,并更换了燃煤品种,锅炉的排烟温度要比设计时的温度高出20~50℃。为了降低排烟温度,就要增加燃煤锅炉的换热量。比如,增加炉膛内的受热面吹灰、省煤器受热面、控预器等,从而起到了很好的降温效果。目前,为了实现环保目标,世界各国加大了对节能减排的要求,因此,产生了一些新型的排烟余热方法。比如,可以利用烟气的余热对燃煤进行干燥,在烟道的尾部安装低温省煤器,也可以使用热泵回收烟气余热,进而使排烟余热得到充分的利用。 相似文献
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根据热电厂260 t/h锅炉尾部低压省煤器泄露和空气预热器破损堵灰,排烟温度高的现象,找出煤气燃烧时,烟气中SO_3蒸汽遇冷凝结,腐蚀尾部烟道设备,通过工艺优化和低压省煤器外置改造,消除了低温腐蚀的现象。 相似文献