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相似文献
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1.
回转窑是水泥厂重要设备之一,托轮作为回转窑运转的支撑设备,运转过程中受多方面影响,如:物料负荷、窑自重负荷、窑筒体热辐射等。托轮轴瓦发热已成为了普遍情况,因此如何快速有效解决轴瓦发热问题成为了提高窑运转率的关键因素。  相似文献   

2.
回转窑托轮轴瓦发热控制与应急处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
回转窑正常运行中,当托轮轴瓦有发热的趋势或已经发展到比较严重的程度时,技术管理者首先应该保持头脑冷静,在仔细检查分析原因的同时,要迅速采取托轮轴瓦降温措施,防止温度继续升高,以免酿成烧瓦或严重拉伤托轮轴面的恶性事故。回转窑一旦烧瓦,需要停窑刮瓦,或者更换新瓦,需历经冷窑、顶窑、抽瓦、刮研、恢复、升温等几个阶段。停产往往需两天以上,损失较大。  相似文献   

3.
正0概述回转窑作为水泥厂的"心脏"设备,它运转的质量直接影响到整个水泥厂的生产量及运转效率,其特点是:重载荷、慢转速、温度高、温差大、露天作业,长期处在恶劣环境条件下运转。回转窑内衬耐火砖,烧结温度上千度,窑体总重几百吨,由六档托轮支承,平均一个托轮每块轴瓦承受载荷几十吨,而且托轮轴瓦常受冲击载荷和调整的影响,因此托轮轴瓦发热现象在回转窑生产运行中是水泥企业经常发生的问题,如果轴瓦发热没有得到及时处理,就  相似文献   

4.
章小宝  章曦 《中国水泥》2011,(12):64-66
回转窑设备是水泥企业生产过程中的关键设备,有水泥厂"心脏"之称,托轮作为回转窑的运动支撑点,承受着热负荷、物料负荷和窑自重三大载荷,托轮的稳定运行是回转窑安全运行的保证,也直接影响到水泥厂的产量和运转率。关于托轮的故障多种多样,其中最常见的问题是托轮轴和瓦的发热,引起托轮轴瓦发热的因素有很多,笔者根据自己的经验从安装、调试、生产等方面  相似文献   

5.
正1背景介绍我公司某生产线回转窑二档托轮7#轴瓦发热导致被迫减产,通过调整工艺操作,并采取开外排循环水、风扇吹风、淋冷润滑油等一系列降温措施后,设备恢复正常生产。为检查该托轮轴瓦是否在发热过程中产生损伤,利用错峰生产时间,邀请了托轮检修外包队伍对其进行检查,并对轴瓦进行了刮研处理。但开窑后托轮轴瓦又出现了高温发热现象,导致回转窑无法提至正常转速,且托轮轴瓦因温度过高(最高达90℃左右)采取了直接淋水的紧急降  相似文献   

6.
回转窑里耐火材料的寿命长短直接影响到回转窑的运转率,频繁的停窑检修耐火衬里,不但增加了检修的强度,也影响了回转窑的正常运转,将给水泥厂带来巨大的经济损失。  相似文献   

7.
不刮瓦轴承在回转窑上的应用哈尔滨水泥厂陈天齐,高景文(150050)1前言哈尔滨水泥厂是30年代建成的老厂,至今已陆续建成了5条回转窑,均采用滑动轴承。数一年来,一直沿用刮研轴瓦,形成了一套严格的刮研工艺制度。尽管如此,烧瓦、拉丝,甚至翻瓦事故还是经...  相似文献   

8.
回转窑里耐火材料的寿命长短直接影响到回转窑的运转率,频繁的停窑检修耐火衬里,不但增加了检修的强度,也影响了回转窑的正常运转,将给水泥厂带来巨大的经济损失.  相似文献   

9.
回转窑托轮轴瓦发热是一种常见问题,会影响到回转窑的运转率。论述了托轮轴瓦发热原因及处理措施。  相似文献   

10.
我公司φ3.95 m×56 m回转窑,采用三档支撑。在一次生产运行中,二档6号托轮温度上升迅速,20 min 后升至100℃,止料慢转冷窑,经现场检查发现6号托轮轴油膜形成不好,托轮轴表面上有几处干白的条带,轻微有挂铜现象。待简体温度降下来后,我们停窑打开6号托轮轴的上端盖,用塞尺测了一下托轮轴与轴瓦的接触角、轴瓦导油槽、瓦口均在正常范围之内,检查附属设施未见异常。我们决定不需停窑重新刮研轴瓦,在回转窑正常运转的情况下, 托轮轴和轴瓦磨合。启窑正常投料,向外调整6号托轮底座顶丝,使6号托轮减轻受力,把6号托轮内的润滑油放出来,用二硫化钼锂基脂和白厚漆(白  相似文献   

11.
我公司5 000t/d生产线的回转窑规格为Φ4.8m×72m,三档托轮支撑,于2005年3月投产。投产后初始几年,Ⅱ档托轮轴瓦经常出现温度过高的现象。通过抽瓦刮研、调整托轮位置及使用52号过热汽缸油等方法,在其后近三年时间托轮运行保持正常,没有出现过轴瓦温度过高的事件。但在2012年夏末,停窑维修了近十天,重新启动回转窑后,Ⅲ档托轮轴瓦温度频繁升高。为消除该故障,曾采取优化启窑工艺、抽瓦刮研、淋冷油、风冷和水冷研等多种措施,最终使瓦温恢复了正常。  相似文献   

12.
回转窑是水泥生产的关键设备,如何管理维护好回转窑、提高窑的运转率,是各大中型水泥厂普遍关心的问题。特别是窑外分解窑,人们更为关注。目前,我国已有大小不同的窑外分解窑近百套,其中只有冀东水泥厂回转窑运转率1992年能达到89%的较高水平,其它各厂大都达不到设计的运转率指标,尤其是采用以国产设备为主的新型干法水泥厂运转率均在70%  相似文献   

13.
王永春 《水泥》2005,(2):65-65
水泥回转窑或单筒冷却机托轮轴瓦发热的原因有多种多样,有时在检查调整的过程中托轮轴瓦的温度直线上升,经常是来不及调整就必须停窑,否则将造成烧瓦事故。因此,有效地控制托轮轴瓦润滑油的温度,在不中断正常生产的情况下处理好托轮瓦发热故障,对生产有积极的意义。  相似文献   

14.
众所周知,在水泥厂水泥回转窑是生产的心脏,要想保证回转窑的正常运转并提高其运转率,除了正确合理地选择和设计窑衬外,特别地要想提高回转窑烧成带及过渡带窑衬的寿命从而提高窑的运转率及降低生产成本,在烧成带及其两侧过渡带的砖衬上能否始终保持一层稳定窑皮,是砖衬使用寿命长的保证条件之一。本文主要针对上述问题着重谈谈在回转窑高温带砖衬上如何粘挂窑皮及如何保护好窑皮。  相似文献   

15.
生产运行中的回转窑和管磨机轴瓦发热是很常见的现象。通过对窑磨轴瓦出现的各种发热现象深入分析,提出了一系列窑磨在运行中预防和处理发热现象的新观点新方法,为企业设备管理技术人员提供了识别正误方法的尺度。  相似文献   

16.
回转窑是水泥烧成系统中的重要设备,其运转率的高低直接影响着水泥厂的经济效益。而托轮支承装置又是保证回转窑正常运转的重要部件,这其中托轮轴承是关键。本文主要阐述采用新工艺方法解决托轮衬瓦人工刮研的难题。  相似文献   

17.
1概述管磨机主轴承烧瓦是水泥厂最常见的重大设备事故之一。对大中型磨机,这种事故一旦发生,处理时要揭盖、顶磨、抽瓦,进行多次刮研,7~8个人操作,快者4~5天,慢者6~9天才能处理完。每刮研一次一般都要损失0.4~0.7厚度的巴氏合金层,使轴瓦的使用寿命降低3~5年(正  相似文献   

18.
1 前言球磨机主轴承烧瓦是水泥厂最常见的重大事故之一,修复处理需顶磨、揭盖、抽瓦及刮研等,常规需耗时10多个班,而且每烧瓦一次,将使轴瓦损失3~5年的使用寿命,严重地影响了磨机的正常运行和系统的均衡生产.我厂30万t/a高标号水泥生产线的Φ2.4×13m球磨机试生产调试时,2/3负荷试车8min,磨尾主轴瓦发生了烧瓦事故.经处理投入试生产,正常运行四个半月后又发生了烧瓦事故,再次处理后投入使用10h左右又发生了类似的两次烧瓦.经我们多次总结探讨、研究分析和摸索处理,终于取得了令人满意的修复效果,本文就此作一介绍,供同行参考.  相似文献   

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<正>回转窑托轮轴瓦发热的原因较多,如润滑油不干净、油量不足、冷却水流量不足、环境温度过高、轴瓦吃力过大、球面瓦自位能力不足、轴瓦接触不良及窑弯曲变形等因素,都能引起轴瓦的发热。有不少文献对托轮轴瓦的发热予以分析和探讨。本文拾遗补缺,从实践经验出发,对回转窑托轮轴瓦发热的特征和处理措施作进一步的总结。1回转窑弯曲变形引起的轴瓦发热回转窑在运行中,若由于工艺条件的变化,有较大面积的垮落窑皮,或窑在升温期间,翻窑不当,都可能造成窑弯曲。窑的弯曲使轴瓦和推力盘受力发生变  相似文献   

20.
于守仁 《水泥》2013,(3):28
2012年2月21日,我公司一条2 500t/d回转窑三档一个轴瓦因密封弹簧丝意外掉入,造成轴瓦的瓦面拉伤,起高温。没有立即停窑,而是采取了持续不间断地注水润滑降温方法,长达106天,保证了生产的连续性。至6月11~18日,再请外协维修公司人员对两组故障托轮拆卸、清理、刮研、组装、调试,到6月25日投料,窑顺利运转。  相似文献   

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