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在深入研究UO_2氢氟化反应动力学及反应器流动特性的基础上,提出了一种新型氢氟化反应器——“7”型炉反应器(由卧式搅拌床与立式流化床组成),并进行了试验验证。结果表明,温度是影响氢氟化过程的主要因素。在保证产品UF_4含量≥93%的情况下,尾气HF浓度<5%,达到了国际先进水平,为UO_2氢氟化制备UF_4工艺开创了一条新途径。 相似文献
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在流化床中,用三碳酸铀酰铵分解还原制得的UO_2,吸收氢氟化生产UF_4尾气中的HF,在UO_2转化率为60%,床层温度控制在300℃左右的情况下,吸收流化床排放尾气中HF浓度可小于7~8%(重量),即HF表观过剩系数已降至0%左右。因此,利用三碳酸铀酰铵分解还原生产的UO_2所具有的高氢氟化反应性,采用双级流化床串联气固逆流流动工艺流程,可以大大降低氢氟化工艺中HF过剩量。 相似文献
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本文简明地叙述了 UF_4、UO_2F_2、UO_2(NO_3)_2、ADU、AUC、UO_3、UO_2 等铀化合物的热稳定性及其相变情况。说明热分析技术在核燃料加工中有着十分广泛的用途。 相似文献
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固体反应性能取决于固体的结构。本文研究一步法脱硝料(由硝酸铀酰水合物经过一步脱硝还原过程而制得)的结构和其反应性能的改进。研究表明,一步法脱硝料可能是一种由硬质小球组成的多孔性聚集体。对此种物料用氧化法进行活化,获得显著效果。未经处理的物料在500℃用无水HF反应90min,氢氟化转化率仅为68%。经过氧化活化处理并再还原成UO_2的物料,在430℃用40%HF反应35min,其氢氟化转化率可达到98%。后者的反应性能已接近分解料(由AUC进行分解还原而制得的UO_2)。 相似文献
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UO2—HF—HCl—H2O体系中介稳溶液的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
铀是基本的核燃料,是重要的能源资源,UF_4则是生产金属铀工艺中的重要化合物。湿法生产UF_4又是重要手段之一。但在工业上如何用水法生产合格的UF_4,有不少值得研究的问题,其中对湿法生产UF_4中生产工艺条件的控制是关键,因此必须深入了解和掌握UF_4的生成和结晶的平衡条件。本文研究了UO_2-HF-HCl-H_2O四元体系80℃相平衡,平衡75h,盐酸浓度150g/l载面中介稳溶液的性质,测定了它的区域,分解时间和组成的关系,找到了能够生成良好的UF_4晶体的条件和区域。 相似文献
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本文以一步法脱硝还原UO_2氢氟化动力学数据为依据,结合反应器流动特性进行反应条件最佳化处理,提出了搅拌床(尾气段)-流化床(成品段)串接流程新工艺,并对搅拌床的操作工况进行了优化设计和实验研究。搅拌床热态模拟实验表明,UO-2的出口转化率可达47~50%,尾气HF浓度<5%,与流化床双床串接流程相比,其出口转化率与一级流化床基本相同,而尾气HF浓度获得了大幅度下降,因此是一种新颖而先进的工艺流程。 相似文献
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【《美国核协会汇刊》1988年第56卷第9页报道】日本三菱金属公司的研究人员提出了用UF_6制备性能极好的UO_2的新方法。他们在介绍其新方法之前说,有几种将UF_6转化为UO_2粉末的湿式方法和干式方法,如重铀酸铵方法和一体化干式方法等,都已发展到了工业规模。虽然用常规方法制备的UO_2粉末,具有好的陶瓷性质,但是仍有加以改进的余地。为了提高核燃料的燃耗,需 相似文献
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在直径为0.08m立式玻璃反应器中,研究了用CCl_4还原UF_6以制备UF_4的过程。试验中把预热到约350℃的UF_6和CCl_4加入反应器,并保持塔壁约500℃,此反应几乎完全在气相中进行。增加反应物给料速率能目视到高温火焰,而且火焰亮度随反应物给料速率变化。维持CCl_4过量,UF_6可基本完全转化。该法被认为是一种适合连续转化低浓缩度UF_6的可行的工艺过程。 相似文献
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在直径为0.08m立式玻璃反应器中,研究了用CCl_4还原UF_6以制备UF_4的过程。试验中把预热到约350℃的UF_6和CCl_4加入反应器,并保持塔壁约500℃,此反应几乎完全在气相中进行。增加反应物给料速率能目视到高温火焰,而且火焰亮度随反应物给料速率变化。维持CCl_4过量,UF_6可基本完全转化。该法被认为是一种适合连续转化低浓缩度UF_6的可行的工艺过程。 相似文献
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固体反应性能取决于固体的结构。本文研究一步法脱硝料(由硝酸铀酰水合物经过一步脱硝还原过程而制得)的结构和其反应性能的改进。研究表明,一步法脱硝料可能是一种由硬质小球组成的多孔性聚集体。对此种物料用氧化法进行活化,获得显著效果。未经处理的物料在500℃用无水HF反应90min,氢氟化转化率仅为68%。经过氧化活化处理并再还原成UO_2的物料,在430℃用40%HF反应35min,其氢氟化转化率可达到98%。后者的反应性能已接近分解料(由AUC进行分解还原而制得的UO_2)。 相似文献
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用质谱计研究了UO_2燃料芯块中的氢和水份。芯块中的含氢物主要是水份。而水份的来源有两个,一是UO_2芯块开口孔中残留的水;另一个是来自空气的吸附水。影响UO_2芯块水含量的主要因素是芯块的密度和空气的湿度。我们研究了93%TD~94%TD之间的UO_2芯块的等温干燥特性并给出了干燥UO_2芯块的适宜条件。 相似文献
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氟化物挥发法是近年来乏燃料干法后处理研究领域最活跃的流程,它是利用氟化物挥发性的差异将大部分易挥发性氟化物与难挥发性氟化物进行分离的一种手段。为更好地开展乏燃料干法处理,本文根据氟化挥发法处理乏燃料的反应特性设计并加工了一种新型氟化反应器,该反应器主要由反应炉、料杯、顶升机构等组成。通过实验测定获得了新型氟化反应器的温度场数据,采用Fluent软件对氟化反应器温度场进行了模拟,同时以CeO2为模拟料开展了投料量、氟气流量等条件实验。研究表明,通过设计底部气体预热室、中间设置烧结板、顶部设置沉降空腔,可有效提升氟气与物料的接触面积。氟化反应器温度场实验与计算结果表明,温度场计算结果与实验测试结果较吻合,预热区对气体温度预提升有非常重要的作用,主流道气体经预热区加热并通过烧结板后,气体温度分布区间逐渐缩小,烧结板能起到有效均匀布气的作用。模拟料实验结果表明,投料量大于50 g、氟气流量控制在50~60 L/h时,该类反应器具有较高的氟化转化率。 相似文献
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