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洪夕柱 《现代制造技术与装备》2007,(3):75-77
低速爬行是液压传动系统中普遍的现象,为了减小和消除其对传递运动的影响,本文对其产生的机理进行了理论分析,并对在各种情况下低速爬行的现象、产生的原因进行了详细的分析,并提出了相应的解决办法。 相似文献
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压力脉冲是造成液压系统振动及元件毁坏的重要原因,因此必须对液压附件和管道连接件进行液压脉冲试验。根据液压脉冲系统的基本原理,利用特征线法建立了系统管道及液压附件的数学模型,对水锤波的控制进行了研究。针对传统的控制方法,提出使用PID神经网络对其脉冲波形进行控制的方案,实际试验结果与仿真结果表明该算法的有效性。 相似文献
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桑胜坤 《机械制造与自动化》2015,(1):85-86
在实际工作中,液压油缸时常会出现一些非正常爬行的问题,严重地影响设备工作品质,特别是平面磨床的油缸出现爬行现象,加工出的工件就不能达到品质要求,同时也影响工人正常工作。结合自身多年的工作经验,着重分析工作中液压油缸出现的非正常爬行问题,提出一些相对简单而又切实可行的办法,为实际工作生产中出现类似问题的解决提供了参考。 相似文献
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分析了农业机械液压系统的故障特点与诊断要求,并总结了农业机械液压系统泄漏、液压缸产生爬行、液压油温升高、液压系统噪声等常见故障的原因,提出了排除措施。 相似文献
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发动机厂的导管座圈压装机,经常有敲击头和连接杆的损坏情况。它在敲击过程中会产生很大噪音。为了解决这些问题需要对机床的敲击方式进行一些改造,减少元件损坏和降低噪音。阐述了液压脉冲敲击在压装机液压系统改造中的应用。实践证明,改造后的液压系统提高生产效率。 相似文献
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机床液压系统爬行原因分析及消除 总被引:1,自引:0,他引:1
李美芳 《机械工程与自动化》2006,(1):136-137,139
全面阐述了机床液压系统出现爬行的机理、危害,分析了产生爬行的原因,指出了消除爬行的措施,为改善机床液压系统稳定性和提高机床加工精度提供了重要的参考。 相似文献
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杆(管)件自动爬行器的结构分析与比较 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过对适合杆 (管 )件自动爬行的电动机械式爬行器、电动液压式爬行器和气动蠕动式爬行器进行结构分析与比较 ,提出了不同特点、不同场合、不同结构爬行器的应用与选择原则。 相似文献
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液压同步控制系统及其在巨型水压机上的应用 总被引:3,自引:2,他引:3
介绍了液压同步控制系统的分类及其特点,并对其在300MN水压机上的应用进行了介绍。本文对在实际应用中如何正确选择液压同步控制系统具有一定的参考意义。 相似文献
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为满足水下恶劣工况,水下装备液压驱动以高可靠、控制性能优异的定量泵比例控制为主,但阀控液压系统能耗过大,使水下能量受限问题日益突出,制约了水下装备的发展。通过仿真开展了基于定量泵的水下节能液压系统研究。首先建立AMESim水下比例阀控及变频恒压泵控液压系统仿真模型,并设计了系统控制器;随后对液压系统能耗特性进行仿真分析。结果表明,泵控液压系统能耗比阀控液压系统低70%以上,且随着工作水深增加,节能效果增大。相对于目前水下阀控液压系统,变频恒压泵控系统在不增加系统复杂性同时节能效果明显,可有效降低系统能量消耗,提高水下装备的可靠性及稳定性。 相似文献
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在设计目前国内斗容和机重最大的矿用液压挖掘机液压控制系统中,为减小使用成本,采用交流电动机驱动变量液压泵组作为动力源。为满足工作效率要求,斗杆举升过程采用四台液压泵供油,通过四组比例多路阀(主控阀)阀外合流来满足斗杆的速度要求,为降低能耗,提出在斗杆下降过程依靠自重和专用的比例节流阀进行流量再生的控制方法,加快斗杆下降速度,提高系统工作效率。分析斗杆采用流量再生方法下降的前提条件,对斗杆液压缸在一个工作循环内的压力变化进行机电液一体化的联合仿真研究,按照仿真确定的参数设计并制造样机,试验测试表明,挖掘机加载最大试验负载25 kN时,所设计的液压控制系统可以满足斗杆满载举升所需要的压力及速度要求,斗杆下降采用流量再生方法后,下降时间由32 s缩短至18 s,下降速度明显加快,且下降结束阶段无液压冲击。通过试验,验证了挖掘机液压控制方案的正确性,为今后国内设计和制造更大型的液压挖掘机积累了数据和经验。 相似文献
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随着飞机、直升机液压系统执行系统精度越来越高,采用的精密液压附件也越来越多。为防止受地面液压装置污染,对地面液压装置(即地面液压保障设备)液压系统的污染水平控制提出较高的要求。本文详细介绍了地面液压装置液压系统的污染物组成、来源、控制、方法、控制水平等内容。对地面液压装置污染控制理论进行论述,并推导出液压系统污染平衡控制方程式。 相似文献