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介绍了将粗旦涤纶POY侧吹风纺丝生产线改造为环吹风纺丝生产线,对空调、油剂管道、热媒管道、熔体输送管道、组件、第二网络器等进行技术改造,并选择合适的工艺参数,成功生产出满卷率高、断头少、后加工性能稳定的134dtex/144f涤纶细旦POY产品。 相似文献
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涤纶工业丝环吹风改造的设计计算 总被引:2,自引:1,他引:1
应用PET纤维的冷却成形理论 ,结合空气调节的相关知识 ,提出了环吹风的设计计算方法 ,对涤纶工业丝环吹风进行了设计改造 ,满足了纺丝工艺要求 相似文献
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双原涤纶POY纺丝生产线改造,调整纺丝上油控制系统,对POY纺丝工艺的研究表明,选择合适的喷丝板,降低纺丝温度,缩短冷却长度,降低卷绕速度可获得优良的整经拉伸上浆(WDS)用POY细旦丝。 相似文献
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对 NOY公司涤纶 POY生产线双头纺的纺丝、卷绕部分及喷丝板进行了改造 ,探讨了改造后生产 12 5 dtex/ 72 f细旦丝的生产工艺。实验表明 :选择适当的工艺条件 ,纺丝顺利 ,生产稳定 ,POY产品质量较好 相似文献
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大容量涤纶短纤维纺丝工艺和设备的发展趋势 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了我国涤纶短纤维设备的发展历史;分析了国内大容量涤纶短纤维设备现状;比较了涤纶短纤维纺丝工艺和设备特点,重点分析了大容量涤纶短纤维生产装置的纺丝关键技术,即组件、喷丝板、丝束冷却装置的关键技术;指出了提高纺丝单位产能的有效途径;比较了各种形式的丝束冷却吹风装置和喷丝板直径小于等于400mm和大于400mm时,两种吹风形式工艺条件下纺丝成品产量和质量的关联度;提出了对200t/d及以上大容量涤纶短纤维纺丝技术研发方向的建议。 相似文献
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将涤纶FDY六头纺生产线改造为十二头纺。实践经验表明 :分纤喷丝板的设计是设备改造的关键 ,增加纺丝头数 ,更换计量泵 ,及其它相应的改造 ,并调整工艺参数 ,十二头纺可生产出质量优良的 5 6dtex/2 4f涤纶FDY。与六头纺相比 ,产量提高 1倍 ,生产成本降低了 40 %。 相似文献
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在VC352-LHV431-903涤纶短纤维生产线上,通过对关键工序设备的改造和流程完善,分别以国产和进口的纤维级左旋聚乳酸切片为原料,对切片的干燥、熔融纺丝及后牵伸工艺进行了系列探索。结果表明:聚乳酸短纤维的熔融纺生产工艺与常规涤纶短纤工艺有明显不同,严格控制聚乳酸切片的干燥条件,选择适宜的纺丝温度、纺丝速度、后牵伸倍数及定形工艺是聚乳酸短纤维稳定生产的关键。 相似文献
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<正> 1982年3月30日中国技术进出口公司与日本东洋纺公司在北京签订了一个引进二条涤纶短纤维生产线的合同.这二条生产线将安装在江苏省仪征石油化纤总公司的聚酯装置附近。以熔体为原料,经过直接纺丝,生产涤纶短纤维.各条生产线的纺丝 相似文献
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涤纶POY生产线FSY热管改造及工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
我公司采用中国纺织大学研制的FSY热管对POY生产线进行技术改造。实践证明:PSY热管是涤纶纺丝技术的一次重大突破。本文就FSY热管改造POY生产线的过程及生产工艺进行了探讨和研究。 相似文献
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采用热空气自由发泡制备EPDM海绵,研究发泡剂品种和用量对其性能的影响。结果表明,以发泡剂AC、OBSH和H制备EPDM海绵,最佳用量分别为15、10和10份;当发泡剂用量为10份时,以发泡剂OBSH制备的EPDM海绵发泡倍率最大。 相似文献
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塑料用化学发泡剂 总被引:3,自引:1,他引:2
蔡宏国 《现代塑料加工应用》2001,13(4):45-48
介绍了发泡剂的发展、分类以及国内外产品概况,重点从化学发泡剂、吸热性泡剂、复合型发泡剂、发泡剂母料等方面概述了发泡剂的进展。 相似文献
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采用动力学和热力学相结合的方法,用自行设计的发泡剂发气量测量装置研究了重金属盐、金属氧化物、有机酸及其盐等对发泡剂AC热分解特性的影响;用DSC差示扫描量热仪测定了各体系的动态分解温度和热效应。结果表明,三盐基硫酸铅、二盐基亚磷酸铅、硬脂酸铅和柠檬酸对发泡剂AC都有较强的活化作用,属于加速型发泡助剂;氧化锌是发泡剂AC较理想的活化引发剂,当其用量为01份时,活化作用较好;而硬脂酸、硬脂酸钡和柠檬酸钠的活化作用较小,属于延缓型发泡助剂 相似文献
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采用物理模拟和数值模拟,研究了某钢厂250 t转炉底吹对熔池混匀时间、气液两相区速度、熔池低速区体积、炉底剪切力和气体能量利用率的影响。结果表明,熔池混匀时间随底吹气量增大而减少,随底吹孔数增加而减少。底吹孔数为12个时,底吹气量由15 L/min增至50 L/min,熔池混匀时间降低54.8%。底吹气量不变(50 L/min),底吹孔数由12个减至3个时,混匀时间增加52.9%。底吹枪数量减少,搅拌区域减小,熔池中“死区”和“低速区”体积比分别增加4.89%和28.9%。底吹枪减至3个时,单个底枪气量增大,气液两相区最大速度由0.34 m/s增至0.64 m/s,底吹孔处炉底所受剪切力增大52%,对炉底耐材寿命不利。从数值模拟结果也可发现,底吹工况的变化影响气体在熔池中的利用效率。底吹总气量增大时,熔池动能增加,但气体能量利用率降低。底吹气量较小时,底吹孔数的变化对气体能量利用率影响较小。底吹气量较大(50 L/min)时,相比于12个底吹孔,6个和3个底吹孔的气体能量利用率分别下降18.4%和23.3%。 相似文献
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Sule Altun 《Coloration Technology》2005,121(2):69-71
The spin pack is an essential component of melt spinning processes. However, the age of the spin pack can affect the physical properties of polymers. The dyeing properties of poly(ethylene terephthalate) fibres over time in relation to spin pack age were investigated in the present study. With an increase in the age of the spin pack, an increase in colour strength and a decrease in fibre crystallinity were observed. The crystallinity decrease of the fibres through spin pack age was explained by the increase in polymer melt temperature due to increase in spin pack pressure. 相似文献
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聚酯熔体纺丝采用环吹风装置,有压缩空间位置、节省吹风成本等诸多优点,而环吹风风量、风温等条件对纤维的结构与性能有非常重要的影响。通过对涤纶长丝环吹风工艺条件进行摸索,并与侧吹风工艺进行了比较,得到了环吹风风量、风压、无风区高度与纤维品质指标、品种之间的关系,验证了涤纶长丝环吹风技术及成本优势。 相似文献
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Melt blowing involves applying a jet of hot air to an extruding polymer melt and drawing the polymer stream into microfibers. This study deals with the dynamic modeling of the instabilities and related processes during melt blowing. A bead‐viscoelastic element model for fiber formation simulation in the melt blowing process was proposed. Mixed Euler‐Lagrange approach was adopted to derive the governing equations for modeling the fiber motion as it is being formed below a melt‐blowing die. The three‐dimensional paths of the fiber whipping in the melt blowing process were calculated. Predicted parameters include fiber diameter, fiber temperature, fiber stress, fiber velocity, and the amplitude of fiber whipping. The mathematical model provides a clear understanding on the mechanism of the formation of microfibers during melt blowing. © 2010 Wiley Periodicals, Inc. J Appl Polym Sci, 2011 相似文献
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