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《汽轮机技术》2018,(6)
在高真空条件下,大型汽轮机组容易出现低压外缸变形引起动静碰磨导致的振动问题,现场采取的降低真空措施会影响机组的经济性。因此,采用有限元方法,建立了某型600MW机组低压外缸的有限元模型,计算了额定背压和极端背压下汽缸的变形量。提出了低压外缸内外部的加固方案,并建立低压外缸加固后的有限元模型,求解了加固后极端背压下外缸的变形量。计算结果表明,加固效果显著。将研究结果应用于某型600MW机组,实践结果表明:低压外缸经过内外部加固后,在高真空条件下不再出现低压转子碰磨导致的振动问题。对加固后低压外缸的固有频率进行了实际测量,确保可避开共振频率,证明了加固后不会引起汽缸共振。此措施兼顾到高真空条件下机组的安全性和经济性,为高真空条件下因低压缸变形而导致振动问题的处理提供参考。 相似文献
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《汽轮机技术》2017,(3)
研究核电汽轮机低压缸不均匀热变形故障的典型特征与处理方法。某核电汽轮机空载进行电气试验期间,因2号低压转子前轴承处振幅持续爬升且轴瓦温差达停机值而被迫打闸。通过分析各振动测点的频谱、晃度、波德图判断低压转子存在动静摩擦,分析各支撑轴承轴瓦金属温度变化趋势、顶轴油压力值判断轴瓦发生了不均匀变形,结合核电汽轮机低压缸结构特点与运行参数,综合诊断这起事件的直接原因很可能是低压缸缸体不均匀热变形。电厂进行针对性检查发现,汽水分离再热器第二级加热器的启动调节阀处于错误全开位置,导致低压缸进汽温度异常上升后缸体整体下凹,快速处理后机组顺利冲转并网。研究表明,核电汽轮机低压缸发生热变形下凹后,会导致低压转子与端部汽封处发生轻微动静摩擦,振动响应慢但惯性大;同时还会导致支撑轴承前后端温差缓慢变大。 相似文献
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一、125MW 机组“缸体跑偏”的概述125MW 机组为双缸,双排汽的单轴凝汽机组,其结构特点是高中压汽缸合缸且向布置,新汽及再热汽的进汽集中在汽缸的中间,汽缸的支承遵循支承面与转子中心线一致的原则,即外缸的支承猫爪均设置在上缸的中 相似文献
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对低压缸刚度提出自己的观点:在工作频率下低压缸轴承座的动刚度是低压缸各种刚度中最关键的因素。提供了运行中低压缸热变形、抗轴向变形刚度及上汽缸刚度等电厂实测与模型试验数据,以证实上述观点。指出,只要在自然状态下各段转子中心对正,整个中心线成为一条光滑的挠曲线,即可解决安装时转子找中的问题。还列举了一些数据表明,我厂低压缸上汽缸刚度足够,且在启动运行中低压缸抗轴向变形刚度也颇可靠。 相似文献
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据《Тяжелоемашиностроесние》2 0 0 2年 2月号报道 ,在大功率汽轮机起动时 ,高温气缸 (高压缸和中压缸 )转子内产生最大的温度应力。为此组织实时监测转子热力和热应力状态。为了进行分析研究 ,考虑到通过直接测量旋转的转子金属温度来解决这一部分的复杂性 ,利用转子加热过程的数学模型 ,以动力装置АСУТП (工艺过程自动控制系统 )组成的程序或计算形式工作。它们的输入信息是直接测量的参数 :转子转速、汽轮机功率、蒸汽温度、高压缸和中压缸金属的温度。输出信息是转子“临界”(即最大热应力 )截面内的温度差… 相似文献
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为获得某新型推力轴承在某船用轴流压气机中的工作特性并进行试验验证,基于ARMD Bearings软件及自编程序对推力轴承特性进行了模拟计算,在全尺寸高速大推力滑动轴承试验台上进行了轴承特性试验研究,并在实机台架试验中对轴瓦温度进行了监测。计算分析了15种工作条件下油膜的压力、厚度、温度、刚度、阻尼及能量损失与推力和转速关系。轴承特性试验主要包括9种稳定工况下的性能试验,以及轴承超载、超速试验中每块轴瓦表面温度及油膜压力的测量。结果表明:模拟计算结果及试验测试得到的油膜温度、压力随推力及转速变化规律基本一致;轴瓦表面最大油膜压力位于支承块背部附近,与推力基本呈线性关系;转子转速越低、推力越大,则油膜厚度越小、油膜刚度及阻尼越大;转子转速越高、推力越大,则油膜温度越高、能量损失越大;在设计点轴承运行参数均有一定安全裕度,该推力轴承可以满足机组使用要求。 相似文献
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以1 000 MW超超临界汽轮机高压外缸为研究对象,通过引入Norton-Bailey材料蠕变本构方程和Cocks-Ashby多轴韧度系数,对汽缸轴对称二维模型的温度场、应力场和CA蠕变等效应变分布进行了计算,找出了结构设计中不合理区域并提出相应的结构改进方案.结果表明:经改进的高压外缸结构设计是合理的;CA蠕变等效应变计算结果均小于推荐考核标准,该1 000 MW超超临界汽轮机高压外缸的高温蠕变应变强度能够满足设计要求. 相似文献
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文章从东汽第八代300MW汽轮机高中压外缸以及高压内缸的结构设计入手,分析了汽缸变形的规律及原因,讨论了第八代300MW机组高压中压汽缸的主要设计要点及相应的改进措施,其中,主要对汽缸的强度、刚度和密封性进行了简要的阐述,并指出,改进后的汽缸结构及合理的运行方式,将减小汽缸变形,增加机组的稳定性。 相似文献