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焦油产量是影响苯乙烯装置物耗的主要因素,分析焦油组成得出,降低焦油产量应从降低焦油中苯乙烯含量及降低装置聚合物生成量着手。薄膜蒸发器控制温度、T4003塔釜温度、焦油循环比与系统阻聚剂含量是影响装置焦油产量的主要影响因素。薄膜蒸发器控制温度、T4003塔釜温度,主要影响焦油中苯乙烯含量,通过建立物料组成与温度的拟合关系式,结合生产的实际情况,摸索出薄膜蒸发器控制温度的适宜范围为116~122℃,薄膜蒸发器进料中苯乙烯含量控制的适宜范围为33%~39%,T4003塔釜温度控制的适宜范围为85.5~89℃,此时焦油苯乙烯含量能降低至8%左右,焦油仍保持较好的流动性。焦油循环比与系统阻聚剂含量主要影响系统聚合物含量。根据装置实际运行情况,确定了焦油循环比与系统阻聚剂含量的工艺调整思路,达到了降低装置物耗的目的,提高了装置精细化操作水平。 相似文献
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甲醇与碳酸二甲酯恒沸物的萃取精馏分离 总被引:9,自引:0,他引:9
在萃取精馏实验装置中,分别以乙酸异戊酯和邻二甲苯为萃取溶剂,研究了甲醇和碳酸二甲酯恒沸物的分离,通过实验考察了原料配比,回流比,塔釜温度(加热量)等工艺操作条件对取精馏过程和相应萃取溶剂再生的影响,为工业应用提供理论与实践基础。 相似文献
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苯酚丙酮装置生产过程中会产生焦油,国内某苯酚丙酮装置精馏单元焦油塔采用单塔运行模式,焦油塔塔釜温度为235℃,热源为4.2MPa蒸汽,在高温运行下,塔釜换热器内物料易发生结焦。结焦后换热器换热效率下降,导致蒸汽用量增加。结焦到一定程度后,必须将精馏单元停车,对塔釜换热器进行机械清洗。研究结果表明,将目前的单塔精馏改为双塔精馏,改变后可以降低塔釜温度,将热源由高压蒸汽调整为中压蒸汽,一方面减少蒸汽消耗量,另一方面减少塔釜重组分焦油的产生量,从而降低塔釜再沸器结焦速率,减少清洗频次,提高装置运行周期。 相似文献
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根据单效蒸发硫铵装置,在高负荷、长周期生产过程中出现的由于蒸发器聚合物分离效果差,造成硫铵成品质量逐渐下降,需要定期进行蒸发系统碱洗的问题,通过对蒸发器进料线位置技术改造和净化泵、蒸发器循环泵的操作调整,减少聚合物聚集死角,提高了蒸发器内聚合物抽出量,优化了聚合物分离效果,实现硫铵装置高负荷、长周期生产运行中稳定硫酸铵成品质量的需求,并且减少了装置碱洗次数,降低了能源消耗量。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2019,(1):17-23
介绍了丁二烯装置溶剂精制工艺流程,分析了溶剂精制系统中产生的焦油、丁二烯二聚物及废水三大污染源及其危害。制定并实施了工艺改进措施,经过改进排焦工艺、丁二烯二聚物脱除工艺、溶剂精制系统脱水工艺,实现了排焦作业密闭操作、减少了作业过程带来的现场异味污染、消除了焦油池内人工开挖焦油带来的高风险作业、减少了装置废渣生成量、COD排放总量得到了控制,达到了净化溶剂品质、规避环保风险、节约资源、环境友好的生产目标,提高了装置运行质量,同时丁二烯二聚物污染源转化为副产品销售,增加了装置的经济效益。 相似文献
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焦油中间槽是焦油蒸馏装置在开停工时贮存不合格焦油的循环油槽.我厂的焦油蒸馏装置一般每月开停工一次,当出现操作不正常或设备发生事故时开停次数就会更多.从焦油中间槽顶部人孔或放散管处冒出的黄烟,不仅严重污染空气,而且槽的周边地面上也会散落焦油或沥青颗粒.在焦油蒸馏装置停工时,若中间槽内的蒸汽冷凝水过多,其散发的烟气量就会更大,有时甚至会发生爆炸事故,致使工人的操作条件极差,操作安全难以保证.为减少对环境的污染和消除安全隐患,我们采取了以下几项措施,取得了较好的效果. 相似文献
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