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残矿回采作业往往存在多中段同步作业局面,井下通风系统面临的情况越发复杂、通风问题逐步显露,对于企业生产效率以及井下作业人员的人身安全都产生了较大影响。基于此,本文从实际情况出发,将解决某工程复杂条件下残矿回采深度延伸面临的通风问题为主要方向,首先测试了矿井分区通风系统的稳定性,分析矿井通风系统存在的问题,并针对性提出矿井通风系统优化措施,希望能对相关工程作业提供参考与帮助。 相似文献
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松树卯矿开采有30多年历史,于1972年由露天转入井下开采,在设计采矿方法的同时,设计了完整的通风系统,随着时间的推移,开采深度不断下延,矿体规模变小,品位变贫,作业地点分散。主、辅扇的正常使用已不符合当前经济价值的要求,为了满足生产作业对通风的需要,我们于1988年1月推广全面质量管理,确定开采末期主、辅扇的合理运用为 QC 小组的课题。 相似文献
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红透山铜锌矿井下通风系统历经几十年变化,由建矿初期简单串联式通风逐渐演变为异地串联式多级风机站通风系统,该通风系统历经数次科技攻关项目改造,具有鲜明的特色。由于新系统工程建设施工,在2015年同时配套新增了位于矿体东端部的新系统风井及主扇,使通风系统格局发生了变化。本文就通风系统目前运行现状凸显的有效风量率低、系统需风量大、装机功率大、能耗高等一系列问题,提出优化方案。 相似文献
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文章对湖南香花岭锡矿新风工区矿井通风系统改造前后的通风系统指标和效果进行了比较。结果表明:改造后的两翼对角接力式通风系统适合香花岭矿新风工区,改善了新风工区的井下作业环境。 相似文献
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红透山铜锌矿建矿50余年,井下开采深度达1 200余米,日处理矿量2 000余吨。由于受阶段高度因素影响,往往出现中段底柱矿体较为富集肥大,矿房部分则趋近于逐渐收缩状态,一是造成底柱资源开采及时性受限;再者底柱部分的矿体留待以后回收又会造成充填体下2m矿层的损失面积较大,浪费了宝贵资源。经过技术攻关与优化,结合了矿山生产的实际条件,无底柱充填采矿法应运而生,保证采矿强度的同时,减少了资源的损失。 相似文献
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文章针对宝山矿井下通风外部漏风点多、漏风量大、内部风流短路、有效风量率低的问题,提出了相应的改进措施,改善了井下作业环境,取得了良好的通风效果. 相似文献
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《云南冶金》2016,(6)
彝良某矿山目前采用的采矿方法为盘区机械化下向进路充填采矿法,对围岩和地表形成有效保护,井下各采场主要以局扇通风为主,大部分工作面为独头巷道。由于膏体凝固过程自身发热及作业面产生的炮烟、粉尘及设备散热,不能在较短时间内有效地排入主回风系统,部分污风在采场内循环及扩散,使采场内温度较高,作业环境较差。随着矿山井下开采范围的扩大、开采深度的向下推移以及产能扩大后矿井需风量的变化,采场现有局部通风及其设施已不能满足生产通风的要求。本文对采场通风技术进行了研究,应用采场内预留回风井与主回风系统及主充填管线进行有效对接,使采场内通风满足规范要求,作业环境得到较大改善。 相似文献
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传统的通风系统主风机都是在工频(50Hz)和固定的转速、功率运行,造成较大的能源浪费。文章根据开采深度不同,研究阻力大小变化,通过调整主风机的电机频率、转速与通风网路匹配,同时也随着产量、井下作业时段调整,从而达到通风和节能的目的。 相似文献
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为解决茶山矿南矿段自然通风系统通风能力不足、井下通风困难等现状,详细分析了通风系统存在的问题,通过现场实测数据论述了通风系统改造的必要性,并结合矿井的实际情况和生产计划的具体要求提出了针对性的改造方案。改造完成后,对通风系统的实际效果进行测定,结果表明:改造后的矿井通风系统已符合有关规程的规定,井下温度已全部降到28℃以下,矿井有效风量率达到90.98%,工作环境得到大大改善,保障了矿井的安全高效生产。 相似文献
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河北某金矿井下通风系统存在深部区域通风不畅、污风循环、风路短路等问题,针对该金矿井下通风存在的问题,提出符合矿山实际情况的多种优化方案,并从技术、经济等方面对各方案进行了对比,优选出符合金矿开采的通风系统方案。 相似文献