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相似文献
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1.
聚磺钻井液体系的钻井废液无害化处理达标难度较大,尤其是过高的COD值和pH值难以控制。采用实验室复配的钾钙基聚磺体系钻井液为试样,处理前COD值高达22 466.4mg/L,pH值为11.45,加入MTH-1、MTH-2、MTH-3、粉煤灰和水泥进行固化处理,并对固化剂配比进行优化实验。结果表明,在2.5%(w)MTH-1+2.5%(w)MTH-2+8%(w)粉煤灰+35%(w)水泥最优化投加量基础上,候凝期用MTH-3调节pH值,固化后浸出液COD值、pH值等各项指标均达标。该配方在3个井场的废弃钻井液的处理中,均能达到良好效果,固化物浸出液各项污染指标达到GB 8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准要求。  相似文献   

2.
固结-氧化复合固化法处理酸性气田钻井液废液   总被引:2,自引:2,他引:0  
采用固化-氧化-调整复合固化技术处理高酸性气田深井聚磺钻井液废液,考察了水泥、络合剂、氧化剂和调整剂对复合固化处理效果的影响。实验结果表明,废液处理后固化物浸出液的COD值随络合剂和氧化剂用量的增加而降低,而水泥用量对固化物浸出液的COD值影响较小;固化物浸出液的pH值随着调整剂的增加而减小。正交实验优选的固结-氧化-调整复合固化工艺的药剂配方为:水泥2%、络合剂6%、氧化剂4%、调整剂6%。处理后固化物浸出液水质达到GB 8978-1996《污水综合排放标准》中的一级标准。  相似文献   

3.
目前钻井井场普遍采用固化处理后掩埋复耕的方法处理废钻井液,但固化体中的污染物易被水浸泡出来,固化后仍存在污染环境的风险。对吐哈油田废钻井液,决定采用先破胶再进行固化的处理方法,并通过实验研究,确定出了适合于吐哈油田废钻井液的破胶剂和固化剂配方。该工艺和配方对吐哈油田废钻井液进行了固化处理,固化产物的强度大于0.4MPa,固化物浸出液中污染物含量达到国家污水综合排放标准二级标准要求。  相似文献   

4.
摘要针对川渝地区废弃钻井液固化处理简单,固化物浸出液多项指标达不到污水排放标准的问题,采用水淬高炉矿渣作为固化主剂代替水泥,对2口井的废弃聚磺钻井液进行了固化试验。结果表明:钻井液固化后,其固化强度和浸出液指标都达到要求,做到无害化处理,而且工艺简单,成本低,现场应用取得较好的效果。分析了高炉矿渣的固化机理。  相似文献   

5.
塔里木油田水基废钻井液无害化固化技术研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
针对塔里木油田水基废钻井液采用常规固化方法固化处理后,固化产物浸出液中污染物难以达标,特别是色度和COD值严重超标的情况,提出先破胶处理后再进行固化的工艺技术。通过大量实验,研究出了2种效果较好的破胶剂(SW-A、SW-B)和固化剂的配方,并优选出了破胶剂的最佳加量。SW-A适用于塔里木油田高密度(2.0g/cm^3)废钻井液,加量为60kg/t;SW-B适用于中密度(1.5g/cm。左右)和低密度(1.2g/cm^3左右)钻井液,加量为40kg/t。固化体强度为0.5MPa时的技术配方:高、中、低密度废钻井液,石灰的加量均为10%,水泥的加量分别为20%、25%和0;固化体强度为1.0MPa的技术配方:高、中、低密度废钻井液,石灰的加量均为10%,水泥的加量分别为25%、40%和40%。利用该固化工艺技术和配方对塔里木油田废钻井液进行处理,固化产物的强度大于0.5MPa时,固化物浸出液中污染物含量达到了国家污水综合排放标准(GB8978-1996)一级标准要求。  相似文献   

6.
新疆油田废弃钻井液固化处理技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
油田钻井作业中排放的废弃钻井液,能在长时间保持液态,对环境保护、油田建设及人畜的安全都不利。本文通过对国内外废弃钻井液处理方法的调研,结合新疆油田情况确定了对废弃钻井液固化处理的方案。针对新疆油田常用的聚磺、钾钙基和聚磺混油三种体系的废弃钻井液,确定了不同固化时间与固化体强度的废弃钻井液固化处理配方。并在新疆油田八区进行了四口井次废弃钻井液的固化处理,达到了预期的效果。  相似文献   

7.
塔里木油田废钻井液固化技术研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对塔里木油田废钻井液采用常规固化方法固化处理后,固化产物浸出液中污染物难以达标,特别是色度和COD超标严重的实际情况,提出了先破胶处理后再进行固化的工艺。通过大量实验研究确定出了分别适合于塔里木油田高密度(P〉2.0g/cm^3左右)、中密度(ρ=1.5g/cm^3左右)和低密度(ρ=1.2g/cm^3左右)钻井液的破胶剂和固化剂的配方。通过该工艺和配方对塔里木油田废钻井液进行处理,固化产物的强度超过0.5MPa以上,固化物浸出液中污染物含量达到国家污水综合排放标准(GB8978—1996)一级标准要求。  相似文献   

8.
废弃钻井物的二次利用和无害化处理   总被引:13,自引:1,他引:12  
在分析废弃钻井物种类的基础上,提出了废钻井液二次利用和废弃钻井物无害化处理相结合的处理技术。现场应用表明,该处理技术可以大大减少废弃钻井物对环境的影响,并且在短期内废弃钻井物排放占就可以复耕或恢复其原貌,同时,钻井液二次利用还可节约部分钻井费用。  相似文献   

9.
白56深井高密度钻井液技术   总被引:7,自引:0,他引:7  
自56井完钻井深4650m,是白庙区块第一口超过4500m的深井,上部地层(3300m以上)采用聚合物正电胶钻井液体系,中深井地层(3300-4498m)采用聚磺钾盐钻井液体系,下部地层小井眼采用聚磺正电胶钻井液体系。现场使用表明,聚合物正电胶钻井液具有独特的流变性,抑帛性和较强的防塌能力,聚磺钾盐钻井液具有防塌性能好,抗高温能力强,聚磺正电胶钻井液具有低粘高切特性,降低井眼环空压力损耗,满足了白56井各井段钻井施工要求。  相似文献   

10.
冀东油田废钻井液固化处理技术   总被引:8,自引:1,他引:7  
针对冀东油田地下水位高、废钻井液中矿化度高的特点.开发出了一种新型废钻井液固化技术。该技术通过在废钻井液中均匀加入特制固化剂,使其迅速破乳、稠化而胶凝.最后生成以钙矾石、盐以及水化硅酸钙凝胶为主的具有一定抗压强度的固体团块,回收用以建设井场.以达到控制污染物,保护环境之目的。废钻井液固化体5d抗压强度不小于1.0MPa.浸泡48h后强度不降低;浸出液水质达到国家综合污水二级排放标准;固化物初凝时间短.初凝4h后人可行走;有一定的抗盐性.Cl-含量可达6000mg/L。截至2002年底.冀东油田已对近100口井的废钻井液进行了固化处理,治理废钻井液达到3万多立方米.增加井场有效使用面积20000m2.既保护了油田生态环境,改善了工农关系,也节约了投资,具有很高的经济效益和环境效益。该项技术特别适合在滩海油田中应用。  相似文献   

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对石油企业知识型员工流失的现状进行了描述,并分析了流失的原因;阐述了稳定知识型员工队伍的基本思路;从提高待遇、增进感情、发展事业、制度创新四个方面提出了相应的对策。对石油企业的人力资源管理理念的创新进行思考。  相似文献   

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