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永通铸铁管公司通过对自动配料、生石灰消化、造球、布料等系统的改造和烧结过程的优化,烧结矿碱度稳定率得到提高。通过采取改善原燃料质量、优化原料结构、引进新型烧结增效剂、加强工序操作和管理等措施,烧结矿质量明显提高,同时降低了烧结成本。 相似文献
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烧结配料优化利用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对烧结矿配料计算,建立了线性规划型的烧结矿原料优化利用数学模型、编制了微机汉化软件,在石家庄钢铁厂烧结分厂相应岗位上的实现了计算机辅助操作,现场使用表明,应用烧结配料优化利用技术后每吨烧结矿平均节约配料成本0.97元,成分合格率提高2.6%,碱度稳定率提高3.16%。 相似文献
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烧结矿碱对高炉的顺行起着重要的作用,碱度的波动直接影响炼铁生产。本文将介绍武钢烧结厂为改善烧结矿质量,于1993年对二烧烧结矿碱度稳定率所进行的攻关情况。针对影响烧结矿碱度稳定率的诸因素,在二烧配置了较为先进的超声波料位仪,配料秤断料报警装置及校装置,以合理控制反槽料位和确保克确保配料精度。同时还根据二烧用料情况,利用所编计算机程序优化配料。此外,采取了强化工序质量管理和配料电子秤维护等管理措施。 相似文献
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介绍了烧结配料模糊控制系统的构成和控制规律,以及该系统在莱钢的实际应用情况。使用结果表明,采用模糊控制后,下料准确性和稳定性得到提高,配料精度提高,烧结矿化学成分合格率提高1.3%,碱度稳定率提高3.1%,并有效地防止了下料故障,使烧结矿质量得到改善。 相似文献
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基于360 m2烧结机原燃料条件和生产需求,探究碱度、燃料结构、烧结生石灰配比等工艺参数对烧结经济技术指标的影响。结果表明,碱度升高对烧结经济技术指标及还原性、还原粉化性能有利,但不宜使用高于5.71%的石灰石配比来提高碱度;相对无烟煤粉,焦粉烧结时对烧结产质量指标及冶金性能有更为显著的优势;生石灰配比增加对烧结经济技术指标的提高有着最为显著的作用;对于烧结矿粒度组成,碱度升高、高比例焦粉烧结、高比例生石灰都有利于大粒度烧结矿比例的提高,减少小于5 mm返矿的比例。此外,烧结-高炉的转运会造成烧结矿显著减粒。 相似文献
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通过分析各类铁矿粉物化成分及焙烧性能,莱钢烧结厂充分开发现有技术潜能,提出料种替代方案和熔融组合的优化配比原则,实现产前准确控制;创建自动配料工艺分析图,实现产中精确控制;在成分预算和累积复核的基础上优化配料方案,实现产后完善控制。应用长距离直线位移记录仪、料面穿刺、柔性可调式烧结机头尾密封等新技术,实现了烧结矿显热资源高效回收和热风烧结联合应用、800mm厚料层烧结,烧结矿综合合格率达到98.65%。 相似文献
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通过开展钒钛磁铁精矿超高碱度烧结生产实践,探索出高钛型钒钛磁铁矿超高碱度烧结生产的特点。在工艺上应强化生石灰和活性灰的使用,提高熔剂熟料比,采取厚料层,慢机速的方针,焦粉与无烟煤-3 mm粒级比例控制在80%和70%左右适宜,烧结矿FeO含量控制在7.7%,水分稳定在7.2%~7.3%。同时,进行了磁辊布料、燃料二次分加、双斜式点火器保温炉等设备技术改造,为改善超高碱度烧结经济技术指标创造了条件。结果表明,烧结结晶条件改善,矿物组成优化,冶金性能改善,促进烧结矿强度的提高。需要注意的是,超高碱度烧结生产对烧结矿稳定率指标影响较大,尤其是一期、二期烧结矿R0稳定率下降了4.43、3.09个百分点,TFe稳定率也分别下降了2.1、2.46个百分点,有待进一步技术攻关解决。 相似文献