共查询到20条相似文献,搜索用时 169 毫秒
1.
2.
近年来,侧钻井技术作为一种经济型钻井技术取得了一定的进步,侧钻井的数量越来越多,但专用于侧钻井的钻机数量很少,不能满足侧钻井市场的需要,而将现有钻机改造为适用于侧钻井的钻机,是目前设备改造的一项重要工作。本文根据侧钻井的工艺特点,有针对性地提出了侧钻井钻机改造原则、钻机配置要求,并按此原则与要求对大庆—30钻机进行改造配置,取得了较好的经济与社会效益。[编者按] 相似文献
3.
提出了采用交流异步笼型电机—可调叶片液力变矩器驱动传动方案来改造大庆型钻机,并给出了改造方案的主要技术参数。本方案可解决原方案钻井泵由于转向不合理使其在工作时冲击振动加剧而造成机件的先期损坏问题。文章对比了两种传动方案的经济效果,资料表明,现用大庆型钻机传动方案正常钻井时效低、能量无谓损耗大,应予尽快改造。 相似文献
4.
目前,大庆Ⅰ-130、大庆Ⅱ-130型钻机在全国各油田的在用钻机中占较大的比例。几年来的生产实践证明它具有总机功率大、传动简单等特点,但是某些部件的结杓还存在着一些缺点。对某些部件的不合理部位进行改进,不仅可为设计改造此类型钻机提供参考依据,而且也可为维护保养与检修提供方便。这对加快钻井速度,降低钻井成本都有一定的实际意义。 相似文献
5.
F320—3DH型钻机改ZJ70LC型钻机技术分析 总被引:1,自引:0,他引:1
F320型钻机在我国石油行业中发挥了积极的作用,随着钻井技术的不断提高和钻井生产需求,这些钻机已经远远不能满足需要,通过对F302型钻机的技术改造,说明了改造钻机的必要性和改造后钻机的优良性能,为今后F320型钻机的技术改进提供了经验。 相似文献
6.
<正> 前言 目前,我国各油田在大庆Ⅰ-130型与大庆Ⅱ-139型钻机上陆续配置了3NB80A型泥浆泵。现以上海大隆机器厂生产的该型泵为例,通过现场使用与修理,对发现的问题进行了分析与改进。这不仅为设计改造该型泥浆泵提供了参考依招,而且便于维护保养与检修,对提高泵的密封承压能力与延长使用寿命、降低钻井成本其有现实意义。 相似文献
7.
大庆-130钻机是我国陆地钻井的主力钻机,性能比较落后,结构比较陈旧,已不能适应石油勘探开发急速发辰的形势。因此改造钻机是一迫切需要解决的问题。本文分析了这种钻机主要缺陷,提出了改造的设想,并介绍宝鸡石油机械厂第一台改造样机的特点,可供油田和各有关部门参考。 相似文献
8.
从大庆-130型钻机功率利用的实际情况出发,讨论了利用钻机在正常钻井过程中的富余功率带动发电机的可能性、实践应用、存在问题以及对钻井过程的影响。 相似文献
9.
从大庆-130型钻机功率利用的实际情况出发,讨论了利用钻机在正常钻井过程中的富余功率带动发电机的可能性、实践应用、存在问题以及对钻井过程的影响。 相似文献
10.
ZJ40型钻机更新方案刍议--系列专题之六 总被引:2,自引:2,他引:0
回顾了我国3200m钻机——大庆130型和ZJ40L型钻机的历史变革,指出了ZJ40L型钻机存在的问题,它与ZJ50L型钻机拉不开档次、结构繁杂、燃油消耗率高、安装运移性差、钻井性能不好。ZJ40型钻机更新的目标是结构轻型化、节油耦合化、搬家拖挂化、钻井强劲化。最后,推荐了2个更新方案,即,机动的ZJ40LOT型和电动的ZJ40DBT型钻机。 相似文献
11.
9000m交流变频钻机的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前国外9000m钻机技术水平落后,不能实现自动化、智能化操作,无法满足现代超深井、复杂井以及欠平衡钻井等复杂工况要求的状况,研制了我国首台9000m交流变频钻机。该钻机采用全数字交流变频和直流控制技术相结合,钻机的传动、控制及井架、底座等关键技术和集成技术达到了国际陆地钻机领先水平。现场应用表明,该钻机的各项性能指标达到了设计要求和现代钻井工艺要求。 相似文献
12.
国内外轻便泥浆泵的现状与发展趋势 总被引:3,自引:0,他引:3
文章通过对中国、美国及俄罗斯等国生产的钻井泥浆泵现状进行分析,说明目前国内外钻井泥浆泵主要存在5方面的问题.即,钻井泵质量大,难以适应现代轻便钻机的要求,制约钻机的移运性;冲程短,冲次高.钻井泵在不适合的冲次范围内工作,致使液力端寿命短;泵压偏低,不能完全满足现代钻井工艺的需要;结构不合理,部分强度冗余,部分刚度不足,可靠性低,难以满足钻机高可靠性要求;缸套寿命短,难以满足钻机高效率要求.文章阐述了对轻便钻井泥浆泵应进行研究的关键内容以及制造泥浆泵应采用的新技术和新方法.最后指出了轻便钻井泥浆泵的发展趋势是,降低额定冲数,由150 min-1降到110~120 min-1;增长冲程,最大冲程要达300 mm以上. 相似文献
13.
14.
15.
16.
17.
交流变频钻机是为满足油田深井勘探开发需要而开发的电驱动钻机,钻机基本参数符合SY/T5609—1999《石油钻机型式与基本参数》的规定,主要配套部件符合API标准,满足并适应国内外陆地、沙漠、浅滩等地区的钻井条件及工艺要求,适用于以41/2in钻杆,钻井深度为4000~7000m的油气勘探和开发。在实际使用方面,交流变频钻机得到用户的充分肯定,性能先进,安全可靠,自动化程度高,满足HSE的要求。钻机的技术性能和可靠性达到国际先进水平。该系列钻机的成功研制体现了我国在钻机方面自主创新的能力,扩大了我国钻机的影响力,增强了我国石油装备制造的整体实力,取得了显著的经济效益和社会效益。 相似文献
18.
简易套管钻井技术及专用配套工具研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据国内陆上油田钻井装备的实际状况,本着降低钻井成本的目的,研究出了采用转盘驱动的适用于陆上油田浅开发井的简易套管钻井技术及其配套工具。该技术可满足一只钻头钻至设计井深、中途不更换钻头的要求,而且对钻机无特殊要求,可实现对油层段的裸眼测井。在吉林油田8口井的现场试验结果表明,与常规钻井技术相比,简易套管钻井技术能够提高机械钻速,缩短建井周期,降低钻井成本,有效保护油气层,具有良好的推广应用前景。详细介绍了简易套管钻井技术的施工工艺和专用配套工具的结构、原理及现场试验情况。 相似文献
19.
20.
连续油管钻井技术是20世纪90年代从北美地区迅速发展起来的一项高效、低成本、安全环保的钻井技术。四川宏华石油设备有限公司成功研发了国内首台复合连续油管钻机,名义钻井深度(Φ114.3 mm钻杆)2 000 m。钻机的主要设备由移动运输性好的3台拖挂单元组成:连续油管井架底座拖挂单元、连续油管滚筒拖挂单元和机械手拖挂单元。该钻机将连续油管装置和带动力水龙头的常规钻井装置集成在一起,既能进行常规钻杆钻井,又能进行连续油管钻井。钻机配备的全套自动化管子处理装置、轻便铁钻工、自动液压卡瓦等机具,极大地减少了钻台面的作业量,降低了劳动强度。钻井试验结果表明,CTR 120/300复合连续油管钻机总体性能符合设计要求,与常规钻井相比具有起下钻速度快、机械钻速高、钻井液连续循环等优点,但还需要进一步加强井下工具和钻井工艺的研究,以加快其在国内的推广应用和发展 相似文献