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糠醛酸度直接影响糠醛精制装置的设备腐蚀、结焦、生产周期及油品质量. 克拉玛依炼油厂通过对糠醛精制装置改造及对影响糠醛酸度等因素的探索,使糠醛酸度由30mg KOH/100mL降至7mgKOH/100mL以下,装置的设备腐蚀、结焦等问题得到了控制,生产周期由半年延长到二年. 相似文献
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红外光谱法测定催化裂化柴油糠醛抽余相中的糠醛含量 总被引:2,自引:0,他引:2
本文建立了红外光谱法快速测定催化裂化柴油糠醛抽余相中糠醛含量的分析方法。运用差谱技术消除由溶剂背景和吸收池反射所产生的影响。测定结果表明,该方法分析精度高,适用浓度范围宽,解决了难以用其它方法测定糠醛含量的问题。该方法的标准偏差为7.0×10 ̄(-3)。 相似文献
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通过对中国石油克拉玛依石化公司Ⅱ套糠醛精制装置的能耗构成进行分析,发现装置能耗主要由燃料气消耗、自产蒸汽用量、电耗和循环水用量决定。提出降低装置能耗的具体措施,并在检修期间进行整改。通过加热炉节能改造、优化换热流程、停用萃取塔底循环回流冷却器和机泵加变频调速器等措施,使装置的燃料气用量、自产蒸汽用量、循环水用量和电耗降低,装置的综合能耗降至639.95 MJ/t,比改造前综合能耗降低27.64%。 相似文献
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根据糠醛装置双塔回收工艺用利用糠醛-水系统非均相低共沸性质的过程原理,建立了润滑油糠醛精制双塔回收模型,模型中采用UNFAC方程计算活度系数,利用模型计算的结果讨论了糠醛干燥塔和水溶液气提塔的操作特性,通过对糠醛干燥塔中热醛汽流量的控制,可获得干燥糠醛,并使塔顶馏出物的组成接近糠醛-水共沸组成,在保证废水含醛达到排放标准的情况下,水溶液汽提塔中吹入的汽提蒸汽量应尽量少。 相似文献
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糠醛精制变压器油工艺优化研究 总被引:4,自引:1,他引:3
为了解决糠醛精制变压器油工艺中存在脱酸选择性低、产品收率低、萃取剂成本和再生能耗高等问题,对糠醛精制工艺进行了优化研究。研究表明:与原有糠醛精制工艺相比较,优化工艺采用研制的糠醛复合剂,脱酸选择性提高246.6%,精制油收率提高20.1%以上,萃取剂用量下降40%,萃取剂吨成本下降约30%,再生能耗也将大幅度下降。在最优操作条件下,可使原料油酸值从1.53 mgKOH/g降到0.012 mgKOH/g,满足GB 2536-90的要求,残炭从0.23%降至0.063%,精制油收率达84.1%。优化工艺仍采用现有的糠醛精制工艺,通过采用新的萃取剂,调整操作条件和进行必要的技术改造即可进行,具有良好的技术经济效益和开发应用前景。 相似文献
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改善润滑油馏分糠醛精制过程的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
以糠醛、糠醛与表氯醇混合溶剂分别对大庆油田化工总厂的润滑油馏分进行精制实验。实验的结果表明 ,糠醛与表氯醇混合溶剂的精制过程比糠醛精制过程优越 ,在精制油质量相当的情况下 ,混合溶剂不仅降低了精制温度 ,提高了精制油收率 ,而且降低了精制过程的能耗和剂耗。 相似文献
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提高糠醛精制技术水平的有效途径 总被引:5,自引:1,他引:4
介绍茂名石化公司第三套糖醛精制装置的技术改造,不改变原塔体和工艺流程,采用液体凝聚澄清分离器和转盘一填料复合塔,在相同精制深度时,醛油比下降,精制油收率提高,能耗降低,可提高处理能力12%左右。仅采用液体凝聚澄清分离器一项可净增效益约161万元/a,改造资金仅30万元。采用转盘填料复合技术投入资金120万元,净增效益241万元/a。这对炼油厂同类装置的技术改造提供了有益的经验。 相似文献
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糠醛精制中抗氧化添加剂的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
为了抑制润滑油精制中糠醛溶剂的氧化和结焦现象,根据氧化原理,寻找了一种添加剂V-1以增强溶剂抗氧化和防结焦性能。并用大庆减二线和减三线馏分油为原料,加入0.035%的V-1添加剂,在模拟工业操作的条件下进行萃取,使精制油收率和粘度指数均有明显的提高。添加剂自身被氧化后进入抽出油,不影响精制油的性质。 相似文献
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关巍巍 《石油化工设备技术》2011,32(6):57-63
阐述了润滑油精制装置中的糠醛腐蚀机理及影响因素。采用注入缓蚀剂、氮气密封等措施,可破坏糠醛、糠酸和水的共沸,阻止糠酸从糠醛回收塔返回装置系统,使全装置酸值下降,有效减缓糠酸对设备的腐蚀。 相似文献