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相似文献
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1.
欠平衡井底压力采集系统的研制与应用   总被引:9,自引:2,他引:7  
在欠平衡钻井、空气或泡沫钻井中,当钻井液含有多相流时会出现井底压力不清楚、地层压力预测误差较大、欠平衡井底负压值控制不准确等问题。通过在三开欠平衡井段的现场试验,实测出钻井过程中在井底存在多相流时的井底压力,发现理论计算误差在10%左右,在有气侵的情况下误差高达13%,为此,提出一种利用实测井底压力准确计算地层压力的新方法,完井实测地层压力证明了该理论计算的准确性。它能准确计算出井底负压值以及环空钻井液平均密度的大小,合理确定后续欠平衡钻井的钻井液密度,从而发展和完善了欠平衡钻井井底压力控制技术,实现了欠平衡钻井数据采集分析的定量化、标准化和自动化。  相似文献   

2.
为了加快准噶尔盆地腹部滴中2井的勘探进程,在石炭系地层实施了充氮气欠平衡钻井。充氮气钻井前开展了技术可行性分析、提速机理分析和井筒流场模拟,制定了详细的充氮气钻井的技术参数。通过实施充氮气钻井,机械钻速提高了43.3%;钻井液循环当量密度在0.93~0.99g/cm3,井底欠压值0.3~2.1MPa,地层中产出酸性气体,但未有油气发现,证明该井石炭系地层无油气显示;采用充氮气欠平衡钻井技术正确评价了石炭系地层的含油气性。  相似文献   

3.
为准确评价前进潜山腰部太古界地层的含油气情况,辽河油田在前34井应用了充氮气欠平衡钻井技术。该井钻前使用UBDS Ver6.2欠平衡钻井多相流动计算软件系统进行了水力参数设计,分析了井口套压及起下钻过程对欠平衡钻井的影响,最终确定了充氮气欠平衡钻井技术方案:采用密度1.20 kg/L的无固相钻井液为充气钻井基液,井底欠压差-3.5~-1.7 MPa,液相排量12 L/s,注气量25 m3/min,井口套压控制在2 MPa以内,起下钻速度不超过0.5 m/s。该井在钻井过程中严格按照设计施工,真正实现了井底欠平衡,避免了井漏等井下复杂情况,有效保护了储层。该井与使用常规钻井技术的同类型井相比,机械钻速提高了21%。该井充氮气欠平衡钻井的成功,验证了太古界地层深井充氮气欠平衡钻井的可行性,为辽河油田低压潜山深部油层勘探开发过程的油气层保护和储能评价提供了一条新的技术途径。   相似文献   

4.
套管阀在夏72井的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
在以往油田的勘探开发中,欠平衡钻井技术允许地层压力大于钻井液液柱作用于井底的压力,但在起下钻作业中,为保证安全,往往需先进行压井施工,这就难以使井底一直处于欠平衡状态。在夏72井三开欠平衡井施工中,施工人员在国内首次应用了套管阀(DDV),该套管阀产自美国Weatherford公司,外径为孔θ244.50,这种尺寸的套管阀目前在世界上也是首次使用。它使夏72井三开欠平衡起下钻成为现实,这项技术势必将进一步完善和推进欠平衡钻井工艺的发展。  相似文献   

5.
气液两相流循环温度和压力预测耦合模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
为保证欠平衡钻井安全钻进,需要给欠平衡钻井设计提供井筒温度和压力分布等基础数据。基于气液两相流钻井液循环时的流动特征和井筒与地层的传热机理,建立了适用于欠平衡钻井预测气液两相流钻井液循环温度和压力的耦合模型,给出了模型的离散方法和求解方法。在模型的求解过程中,考虑了温度和压力对气相(空气、氮气)的密度、比热、比焓、动力黏度、热导率等热物性参数的影响及热源对气液两相流钻井液温度场的影响,保证了气液两相流循环温度和压力的计算精度。基于大庆油田升深2-17井充氮气欠平衡钻井试验数据,利用气液两相流钻井液循环温度和压力预测耦合模型对欠平衡钻井时的井底温度和压力进行了计算,计算结果与实测结果吻合程度高,验证了模型的有效性。对比分析了以地温、地面温度作为气液两相钻井液温度和考虑井筒换热3种情况下的环空压力剖面特征,为欠平衡钻井设计及控压钻井设计和施工提供了理论基础和技术支持。  相似文献   

6.
井下压力温度测试技术在徐深5井的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对深层欠平衡钻井存储式随钻井下压力温度测试工具和配套软件存在的问题,进行了改进与完善,解决了井下仪器的振动问题,延长了钻井过程中的有效工作时间,改进后的工具在徐深5井进行了应用,该井是大庆油田深层加快勘探的一口重要的欠平衡预探井。通过应用,实测出该井第三次开钻井段钻井过程中不同情况下的井底压力、温度。利用关井求压时的井底压力变化能够准确地计算出地层压力、井底负压值的大小,对比设计井底压力值,为科学指导下步钻井,精确控制井底负压值提供依据。利用井底压力的实测值与理论值之间的误差分析表明,由于岩屑的影响造成井底压力增加,导致井下出现过平衡,影响欠平衡钻井的效果。同时,还介绍了实测井底压力温度数据在环空岩屑携带的情况、实际钻头压降大小和井下流体温度变化等方面的应用。  相似文献   

7.
针对西南油气田超深井五探1井φ168.3 mm尾管悬挂固井存在钻井期间漏失严重,井深、井底温度高,大段盐膏层、油基钻井液与水泥浆污染严重、后期作业井筒温度压力变化影响水泥环密封完整性等难题。采用低密度高强度韧性微膨胀防窜水泥浆体系,通过优化浆柱结构,控制井底动态当量密度与钻进时井底动态当量密度相当的平衡压力固井等配套工艺技术,有效防止了固井施工漏失,解决了水泥浆与油基钻井液污染严重的问题,确保了固井施工顺利,固井质量合格率100%,优质率99.8%,为深井窄密度窗口、油基钻井液固井提供了技术支撑。   相似文献   

8.
欠平衡钻进过程中,气体侵入井筒后,环空出现多相流动状态。由于气体具有可压缩性,环空压力场随着气体的侵入及侵入量的改变而呈现复杂的变化.整个井筒压力剖面将出现波动。、为使地层气体可控制地侵入井筒.需要及时调节控制回压和钻井液排量,保证井底压力在安全密度窗口内,维持合理的井底欠平衡状态,以实现安全钻进。、文中根据欠平衡钻进井筒压力平衡关系,建立了井底压力控制模型。通过分析影响井底压力的参数.建立了影响井底压力控制的安全钻进控制参数模型.并以控制回压为例给出了具体的求解流程。以新疆某井为例.说明控制参数对井底压力和环空压力场的影响、研究结果表明:地层出气后,能够通过增加控制回压,采用正常循环排出的方式,将侵入气体排出井筒,实现安全钻进;增加钻井液排量,气液混合速度增大,环空摩阻增大.导致井底压力增加。  相似文献   

9.
充气钻井液与MTC堵漏技术在ZG10-G1深井的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
胜利油田桩西潜山奥陶系以下地层孔洞-裂缝发育.地层压力系数较低(0.56~0.88),钻井过程中经常发生严重井满问题。ZG10-G1井二开使用聚合物磺化防塌钻井液钻井;三开使用密度为1.03g/cm^3的聚合醇正电胶钻井液钻进.并采用MTC堵漏技术,同时配合钻井液充氮气技术。较好地解决了超深井的井满问题。现场应用表明,MTC具有良好的触变性、稠化时间可调范围大、强度高,工艺简单,适合深井孔漏-缝隙低压满失地层的堵漏;利用充氮钻井技术有效地解决了井满问题.提高了钻井时效。充氮技术降低了当量循环密度,提高了环空返速和机械钻速;聚合醇正电胶防塌润滑钻井液具有良好的高温润滑性能。抗温可达180℃,满足了超深井的钻井液充氮气要求。  相似文献   

10.
在高温高压超深井的钻探中,由于形成了相对较窄的钻井液安全密度窗口,同时钻井液的密度受温度和井筒压力的影响比较大,地面所配置的钻井液密度和井筒中钻井液密度不同,因此,必须准确的计算并控制钻井液的密度,确保超深井的安全施工。在前人研究基础上,基于超深井中温度和压力对当量静态钻井液密度的影响建立了模型,并对莫深1井的钻井液密度进行了设计分析,研究了井底压力系数和井筒温度对当量静态钻井液密度的影响。  相似文献   

11.
钻井液充氮技术在深探井中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
胜利油田丰深1井完钻井深为4495.4m,预测地层压力系数小于1。介绍了利用引进的制氮设备,在丰深1井成功实施充氮钻井的施工工艺。钻井液充氮技术具有许多优势:能有效降低钻井液循环当量密谋,提高机械钻速;由于充氮提高了环空返速,钻井液携带岩屑能力强,即使在泵排量和钻井液切力较低的情况下仍具有良好的携带能力;由于循环当量密度低,有利于保护和发现油气层,对探井特别适用。通过在低密度基液中利用充氮技术,丰深1井成功地进行了勘探施工,取得了良好的勘探效果。  相似文献   

12.
井下压力温度测试工具的开发应用   总被引:10,自引:1,他引:9  
由于深层勘探钻井中井底压力温度的不确定性,以及井内油、气、水和岩屑等多相流的复杂特性,很难在井底保持某一确定的压力范围,经常出现各种复杂的钻井工程事故。另外,常规的MWD或LWD在多相流条件下难以测量井内压力,虽然国外开发的电磁随钻测量系统(EMWD)可以解决问题,但成本很高。介绍了一种用以测量深层气探井井底压力、温度的新型测试系统,起钻后对测试数据进行分析处理,能够解决井底压力控制问题。大庆油田应用该系统为深层钻井完井设计施工提供了准确的井下数据,同时建立了一种新的随钻气层解释方法。该系统结构简单,成本低,应用该系统完成了达深2井和徐深6井深层气探井的钻井作业,在徐深6井完井压裂后获得工业气流,取得较好的勘探效果。  相似文献   

13.
柴参1侧1井是在柴参1井直井眼内侧钻出的一口井.所钻地层为泥岩层段,成岩性差且裂隙发育,地层破碎.极易水化剥落及坍塌,在井深3600m左右有断层存在.极易发生井漏、井壁失稳及坍塌,柴参1井在钻井过程中井壁垮塌严重。柴参1侧1井通过应用聚合醇钻井液顺利钻达目的层,在钻进过程中未发生一次因井眼坍塌而引发的井下复杂及事故;与柴参1井相比。该井井径扩大率较小,大部分井段的井径扩大率都在16%左右;在钻进过程中钻井液密度控制为1.22~1.23g/cm^3,全井处于近平衡钻井状态,取全了各种资料。现场应用表明,聚合醇钻井液是一种强抑制性体系,通过优选聚合醇等各种防塌处理剂.满足了不同井深的需要;其防塌封堵性、润滑性和流变性良好。满足了柴参1侧1井的钻探要求.很好地保护了油气层。  相似文献   

14.
陈古1井是1口近5000m的重要科学探井,主要目的层为元古界,兼探S3,S4油层,岩性主要为砾岩,泥岩,碳质泥岩,硬脆性泥岩,玄武岩,泥化玄武岩,石英岩及花岗岩等,由于地层复杂,存在多套压力层系,钻井液技术是该井的关键技术,根据地层特点,钻井工程要求和满足保护油气层的需要,一开使用聚合醇无毒钻井液体系,解决了复杂井段的防塌,防卡,扭方位等复杂问题,四开采用KCl-石灰分散型钻井液体系;该体系抑制能力强,性能稳定,维护处理简单,满足了陈古1井沙河街组地层钻进需要,井壁稳定,井下安全,井径规则,具有明显的防塌效果;五开使用水包油钻井液,该钻井液密度在0.95-0.99g/cm^3之间可调,在150℃条件下乳化稳定性好,具有良好的流变性及高温热稳定性,完全满足4000-5000m超深井欠平衡钻井的需要,现场施工表明,该井钻井液技术满足了常规钻井工程需要及欠平衡钻井施工要求,很好地保护了油气层。  相似文献   

15.
超低密度水泥浆尾管固井技术在百泉1井的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
位于克拉玛依百口泉-黄羊泉地区的百泉1井,存在着多压力系统,钻井过程常发生漏失、溢流等复杂情况。针对该井的地质特点和固井难点,制定对应措施,采用了新型前置液、超低密度水泥浆体系和平衡压力尾管固井技术,有效地解决了低压易漏和高压易喷同时存在的长封固段固井难题,使用1.10 g/cm3水泥浆密度为目前克拉玛依油田固井所使用的最低密度的水泥浆。该项固井工艺为复杂地质情况下固井作业提供了经验。  相似文献   

16.
莺歌海中深层地层地质情况复杂,地层压力高,温度梯度大,纵向上存在多套产层并且具有涌漏同层的特点,在保障现场作业安全的前提下,为防止出现复杂情况而无法到达勘探开发目的层,在设计时预留一层套管以应对复杂情况。DF13-1-A 井因地层复杂,出现涌漏同存的复杂情况,被迫提前下入?177.8 mm 套管封隔上部复杂井段,下部采用?149.225 mm 井眼,面对小井眼钻具组合限制、井控压力大、储层保护压力大等技术难点,通过优化钻具组合、钻井液,采用压力实时监测等多项措施高质量地完成了该井的小井眼作业,为今后南海西部海域高温高压井小井眼作业提供了技术借鉴。  相似文献   

17.
龙岗61井是四川盆地龙岗西地区第1口非常规超深井,完钻井深6 618 m。侏罗系地层井壁稳定性差,纵向上压力系统复杂,深部海相地层H2S含量超过30 g/m3、同时存在异常超高压CO2气层和盐水层,井底压力超过110 MPa、温度在150℃以上。为此,龙岗61井采取了如下钻井技术措施:采用6开制非常规套管层序封隔不同复杂层段,有效预防和控制井下地质风险;在蓬莱镇—沙溪庙组易漏地层应用空气钻井防漏治漏、防斜快打;对自流井组和须家河组强研磨性地层优化钻头设计,并在小井眼段进行PDC钻头提速试验;优化抗高温聚磺水基钻井液,使之具备较强的抗高温、抗盐及抗钙污染能力。实践表明,龙岗61井非常规超深井钻井技术不仅有效解决了复杂地层所带来的钻井难题,实现安全快速钻至目的层,而且还在川渝地区超深井钻井技术上得到创新,形成了一套较完整的非常规超深井钻井技术。  相似文献   

18.
为进一步提高苏里格地区水平井钻井速度、加大后期储层改造力度,对苏 25-2-2H 井进行了钻井工程设计优化。首先根据该井钻遇地层的特点及开发要求,将井身结构优化为二开井身结构,并利用Compass软件的Plan Editor模块将剖面优化为"直—增—调整(稳—增)"剖面类型;其次优化了适合直井段、斜井段和水平段的钻具组合;再次利用Wellplan软件校核了钻具和套管的强度,其强度符合现场施工需求;最后根据岩层性质、地层压力剖面等优选出了适合该井钻遇地层特点的PDC钻头及具有良好抑制性能及流变性能的KCl钻井液。苏 25-2-2H 井现场实钻结果表明,将井身结构优化为二开井身结构,并对其工程设计进行优化后,机械钻速较邻井提高了24.61%,钻井周期较邻井缩短了30.79%。苏 25-2-2H 井的成功实施为今后该地区的完井方式、后期的增产改造提供了更多的选择。   相似文献   

19.
JZ25-1S 油田水平井在钻进过程中,随着水平段长度增长会发生井漏问题,为此应用了控制压力钻井技术,控制井底循环压力低于地层漏失压力来解决该问题。首先根据地层漏失压力、井底循环压力和单位井段环空压力损失,计算井斜角90°时的安全钻进水平段长度,如果该水平段长度不符合开发要求,则再根据油气层厚度、油水界面、产层以上井段循环压力以及单位井段环空压力损失,计算安全钻进的最大井段长度和最大井斜角。JZ25-1S 油田JZ25-1S-A17 井水平段井斜角为90°时,安全钻进水平段长度只有965.00 m,通过计算得知,如果产层井段井斜角不大于86.67°便可以增加产层段长度,从而提高单井产量。实钻表明,该井控制产层井段井斜角不大于86.67°,使产层井段长度达到1 068.00 m,且未出现井漏。表明该方法能有效解决 JZ25-1S 油田水平井段钻进过程中,随水平段增长发生漏失的问题。   相似文献   

20.
F19井沥青侵及相关井下复杂情况的处理   总被引:4,自引:0,他引:4  
郭京华  夏柏如  赵增新  卜海 《特种油气藏》2012,19(4):134-137,157,158
F19井212.7 mm井眼裸眼段长达2 445 m。与邻井相比,地层压力系统发生了明显的变化,高压沥青、盐水层与多个低压薄弱层共存,钻井液安全密度窗口窄。钻井过程中先后发生了沥青侵、井漏和盐水侵等一系列井下复杂情况。稠油沥青严重威胁着钻井安全,破坏钻井液流变性能,污染严重时钻井液呈现胶凝状,无法循环利用。在室内实验的基础上,应用混柴油钻井液预防和处理稠油沥青侵及问题;同时针对严重的井漏,优选出了桥塞堵漏和固结型堵漏2种堵漏浆配方。为保证尾管下到底,从钻井液、悬挂工具、操作等多方面制订了具体措施和应急预案。下尾管作业中,尽管多次出现阻卡和失返等异常情况,但由于措施和预案有针对性,可操作性强,最终成功实现尾管"坐底",挤水泥固井。  相似文献   

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