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冻胶泡沫体系堵水效果分析 总被引:2,自引:1,他引:1
火烧山油田储层裂缝极为发育,基质渗透率极低,属于特低渗的裂缝性油藏.油田注水开发时间不长, 由于储层存在大量裂缝,油藏纵向和平面非均质性非常严重,导致注入水沿高渗透层或裂缝发育地带突进,油井含水上升速度很快,已进入高含水开发期.堵水调剖技术通过封堵高渗水窜层段,较好地调整注水剖面,扩大注入水波及体积,从而有效改善水驱状况,提高水驱效率.用堵水技术控制油井含水率,关键在于分析油层注采关系,对区块油、水井进行整体堵调,有效加强低渗透层注水,控制高渗透层水窜,从整体上改善区块的注水开发效果.综合分析H3层H1304井历次堵水效果得出,对其相应注水井调剖后堵水效果较好,采用冻胶泡沫体系堵水比较有效,可以改善地层油水渗流状态,堵水有效期较长.由于每口油井油藏地质特征都不同,所以H3层其他油井同期堵水效果不尽相同. 相似文献
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为了解决天然裂缝发育类油藏注水开发过程中水线推进速度快、易出现水窜、水驱效果差等问题,红河油田先后开展了冻胶封堵、“冻胶+颗粒”封堵调剖技术研究及现场试验,但由于冻胶体系自身材料力学性能的影响,整体效果不理想。优选了一套单体聚合类高强度封堵剂体系,该体系具有黏度大、成胶时间短、强度高、触变性能好的特点,65 ℃条件下成胶时间为15 h,在长度为0.5 m、直径为3 mm的管线中突破压力梯度达7.0 MPa/m。红河油田进行先导试验4井5轮次,有效封堵率100%,能够在裂缝中形成高强度封堵,有效提高了直通型裂缝缝内堵剂的封堵强度; 调剖后平均油压提升6.7 MPa,累计注水5 643 m3,累计增油2 723.1 t,有效解决了该地区天然裂缝发育类油藏注水开发过程中水窜过快的问题。 相似文献
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下二门油田非均质大孔道油藏聚合物驱油矿场试验 总被引:9,自引:3,他引:6
下二门油田H2 Ⅱ油组具有非均质性严重、大孔道发育、水油流度比高的油藏地质特点。注水开发时 ,油井见水早、含水上升快、水驱波及效率低 ,造成水驱开发效果差 ,水驱采出程度仅为 2 4 %。对此开发出高强度调剖剂进行油层深部调剖 ,整体封堵水窜 ;同时筛选适用于污水配制的超高分子量的聚合物(HPAM分子量 :2 0× 1 0 6~ 2 8× 1 0 6) ,增加驱替液黏度 ,改善油水流度比 ,提高波及体积和开发效果。该矿场试验把调剖和聚合物驱两项技术结合在一起 ,共设计 7口注聚井、1 8口生产井。注聚合物前 ,全部注入井实施整体深度调剖 ,平均调堵半径大于30m ,有效地遏止了大孔道窜流 ,使后续聚合物溶液能较均匀地进入油藏剖面 ,确保了聚驱效果。目前已注入聚合物段塞 0 .39PV ,累计增油 9.39× 1 0 4t,阶段提高采收率 6 .5% ,达到了矿场试验预测的开发指标 ,开发效果得到明显改善。图 2表 3参 3 相似文献
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<正>火烧山油田属典型的多层、复杂裂缝性特低渗、低流度砂岩油藏。砂岩储集层注水水窜方向多,速度快,是国内外罕见的难开发、难管理油田,被称为"世界级难题油田"。火烧山油田于1988年全面投入开发,设计年产能108.58×104t,1991年年产能仅有48.42×104t,油田水淹、水窜严重,产量递减 相似文献
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普通稠油油藏的调剖实践与认识 总被引:1,自引:0,他引:1
河南古域油田B125区为I2类普通稠油油藏,具有埋藏浅、厚度薄,平面、纵向上非均质性严重等特点。1996年该区块由蒸汽吞吐转为水驱开发后,部分开发生严重的水窜,含水达到90%以上,2001年针对其他层地质特点,实验评选出凝胶强度大、热稳定性好、封堵效果大于80%,成胶时间可控的调剖剂配方,对三口井实施了调剖,有效封堵了水窜通道并取得较好的增油降水效果。跟踪分析表明该调剖剂交联时间长、封堵强度大、成本较低,比较适合此类稠油油藏调剖需要,具有一定的推广价值。 相似文献
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河南古城油田B1 2 5区为Ⅰ2 类普通稠油油藏 ,具有埋藏浅、厚度薄 ,平面、纵向上非均质性严重等特点。 1 996年该区块由蒸汽吞吐转为水驱开发后 ,部分井发生严重的水窜 ,含水达到 90 %以上。 2 0 0 1年针对其地层地质特点 ,实验评选出凝胶强度大、热稳定性好、封堵效果大于 80 % ,成胶时间可控的调剖剂配方 ,对三口井实施了调剖 ,有效封堵了水窜通道并取得较好的增油降水效果。跟踪分析表明该调剖剂交联时间长、封堵强度大、成本较低 ,比较适合此类稠油油藏调剖需要 ,具有一定的推广价值。 相似文献
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裂缝性油藏微生物调剖技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对扶余油田裂缝发育、油藏不均质性严重、产出液高含水、注入水无效循环严重的开发矛盾,系统开展了高性能调剖菌种提高采收率的实验研究。在JFT-001菌生理生化性能、调剖调驱机理、调剖能力及驱油效率等实验研究的基础上,选定了2个具有代表性的典型注水井组,实施了微生物调剖驱油先导性试验,累计增油4 157 t,年平均综合含水下降13.2%;在扶余油田东区12-3区块,实施了33个注水井组的工业化微生物调剖驱油试验,累计增油27896 t,见效高峰期井组含水下降10%以上,部分单井含水下降达到30%,整个有效期内区块综合含水下降3%~6%。JFT-001菌深部调剖,施工简单方便,有效期长、环境友好、增产效果好,经济效益明显,是扶余油田在高含水期开发的一项极具潜力的提高采收率技术。 相似文献
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胡状油田体膨型聚合物调驱矿场试验 总被引:1,自引:1,他引:0
胡状油田处于高含水期,常规的调驱技术已不能满足生产需求。针对胡状油田储层非均质性强的特征,近年来开展了体膨型聚合物调驱技术的矿场试验和应用研究,该技术解决了常规调驱剂存在的注入性及可驱动性差的问题,有效地缓解了储层层内矛盾,取得了较好的增油降水效果,为高含水期油藏提高采收率探索了一条新途径。 相似文献
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为给大型油气田监测提供借鉴,回顾了大庆油田全周期动态监测技术的发展历程。大庆油田自1960年至2018年底,累计生产原油23.7亿t。大庆油田长期高效开发,与油田重视发展动态监测技术以及开发中充分应用动态监测资料密不可分。围绕油田开发需求,在油田开发试验、快速上产、高产稳产、科学调产、精细挖潜等各个阶段,针对不断变化的技术需求,适时发展相应的动态监测技术,包括水驱和化学驱产出剖面测井和分层注入剖面测井、井身工程状况评价测井、剩余油评价测井等动态监测技术。建立了适应于中国特大砂岩地质体开发方式的动态监测体系,为油田的高效开发予以巨大的支持,成为大庆油田开发经验的重要组成部分。总结了动态监测技术的发展经验,分析了动态监测技术目前面临的形势和挑战,对油田特高含水期动态监测技术的发展方向提出了建议。 相似文献
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为了提高哈得油田高温高盐油藏水驱效果,开展了插层凝胶颗粒调驱技术研究。通过配伍性实验、耐温抗盐实验和岩心驱替实验,对插层凝胶颗粒进行性能评价,并进行现场应用。实验结果表明,插层凝胶颗粒均匀分散在溶液中,与地层水的配伍性良好;在哈得油田地层水条件下,插层凝胶颗粒老化30 d,吸水膨胀倍数超过5.00倍,具有较好的耐温抗盐和吸水膨胀性能;向渗透率相近岩心中注入不同粒径的插层凝胶颗粒,最大封堵率为99.79%,说明插层凝胶颗粒具有较强的封堵性能。在哈得油田东河塘组砂岩油藏,利用插层凝胶颗粒进行深部调驱现场应用,截止到2018年10月底,调驱井组平均日产油量由104.07 t上升到121.52 t,含水率由83.95%降至74.40%,累计增油量1.7×10 4 t,取得了较好的开发效果。 相似文献
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渤海湾海上常规稠油砂岩油藏,储层非均质性严重、胶结疏松,长期注水开发,储层的平面和纵向非均质性加剧,导致油田开发过程中含水上升快、产量递减快等问题出现。调驱技术作为一项改善中高含水油田开发效果、控水稳油、实现油藏稳产的重要技术措施得到广泛应用。针对海上油田开发过程中存在的问题,中国海油开展了各种调剖、堵水、深部调驱等技术研究与应用。文章主要介绍了弱凝胶调驱、冻胶深部调驱、纳米微球调驱、氮气泡沫压锥、改性稠油堵水等调剖技术的技术原理和应用情况。应用这些技术与工艺,取得了较好的增油控水效果,为油田中高含水开发提供了技术保障。 相似文献
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国内堵水调剖的现状及发展趋势 总被引:9,自引:0,他引:9
简要叙述了堵水凋剖的意义和中国堵水调剖五十年的发展历程,从堵水调剖的油藏工程研究、化学剂应用、物理模拟实验、施工工艺、效果评价方法、堵水调剖软件的研发等方面总结了国内堵水调剖的现状,列举了水平井、高温深井、底水堵水及合理用量设计、放置技术等当前堵水调剖技术上的难点,指出高含水油藏深部液流转向技术、基于分子设计的延迟膨胀调剖剂技术、具有工业意义的选择性堵水剂技术、简洁实用的堵水调剖设计软件开发等是堵水调剖技术的发展趋势。堵水调剖将成为油藏经营管理的一项重要内容。 相似文献
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脉冲中子氧活化测井技术在油田开发中的应用 总被引:4,自引:1,他引:3
大庆油田采用化学驱油技术后,注入介质由单一的水变为聚合物、表面活性剂水溶液以及CDG凝胶等,而注入介质粘度的增大又给注入剖面的测试工作带来很大困难。测井公司研制的脉冲中子氧活化测井仪器在4年的推广应用中得到了拓展和完善,该技术不仅能解决目前注入剖面的测试问题,而且在解决许多工程技术难题中也发挥了作用。 相似文献
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