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介绍10×104t/a合成氨变换全低变工艺的改造内容,主要设备配置、催化剂装填及生产运行情况,并提出操作运行中需要严格控制的几个问题. 相似文献
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现行的一氧化碳变换工艺有多种流程,好的变换工艺与很好的变换工艺,差别并不大,因为变换本身的能耗和投资差别不大。只是不好的变换工艺,限制了系统负荷,生产不正常,特别是后期能耗较高,损失将远远大于变换本身的价值。1套好的变换装置。它的设计要考虑到工厂的具体条件。例如生产规模、气体成分、操作压力、变换率等;其中最重要的决定因数是变换率,其次是催化剂性能和系统配置。应该指出,目前流行的各种变换流程和低温变换工艺(全低变、低低低和中低低的总称)的实际节能效果并不在于理论上的差别,而是在于设计的完善程度和操作管理水平的高低。能够取得成功的装置其在工程上采取的措施往往远远超过了流程上的改变。因此一个好的工艺方法能因地制宜,经得起时间的考验。 相似文献
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通过分析巴陵石化公司煤代油改造后工艺变换气的技术条件,探讨了变换系统工艺配置及变换反应器类型选择。 相似文献
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概述中低低变换工艺的三种类型,并进行了比较,介绍中低低变换工艺对催化剂选型、配置要求;并介绍了典型应用实例。 相似文献
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论述了气流床、流化床气化工艺技术的优缺点,并对其工艺技术经济指标进行了简单的对比,认为褐煤制甲醇气化工艺以选择气流床煤气化为宜,尤其以GSP为最佳选择;选择气化压力时要综合考虑后续流程的配置,变换工艺以抽取部分气体通过变换后配气的流程较好。 相似文献
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河北金源化工股份有限公司(以下简称金源公司)目前合成氨生产能力260 kt/a,共有3套变换系统,1#变换系统为60 kt/a合成氨能力配置,采用中串低工艺;2#变换系统为100 kt/a合成氨能力配置,采用中低低工艺;3#变换系统为100 kt/a合成氨能力配置,采用全低变工艺。其中3#变换系统于2008年7月完成安装改造,设计处理气量为50 000 m3/h(标态),低变炉规格为Φ3 800 mm×20 338 mm,分3段共装SB303Q型催化剂和抗毒剂64 m3;该低变催化剂升温硫化是利用1#系统脱硫罗茨风机和半水煤气来进行,升温硫化于2008年8月结束并入系统运行。目 相似文献
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介绍了林德和鲁奇低温甲醇洗工艺吸收部分的工艺流程;计算分析了林德和鲁奇低温甲醇洗工艺防结冰甲醇的用量;提出了防结冰甲醇用量的计算公式。 相似文献
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介绍了联醇工艺的发展概况和最新进展;阐述了目前最先进的两级联醇 甲烷化或烃化新工艺的特点;对影响醇氨比调整的关键因素——造气、变换、精脱硫、甲醇合成、脱碳等工序的生产操作提出了相关调整控制措施。 相似文献
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低温甲醇洗甲醇再生塔垢样坚硬,机械清洗困难,通过试验确定了一种复合化学清洗剂配方(碱性物 SAA 有机溶剂 络合剂),除垢完全,有较好的使用价值。 相似文献
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论述了低压恒温甲醇合成系统工艺流程的特点,介绍了水管式甲醇合成塔内件的结构形式和选型方案;通过生产运行数据分析,总结了低压恒温水管式甲醇合成塔的应用效果。 相似文献
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分析氨醇联产的优势。介绍联醇工艺中低压联醇的特点,在流程中的功能与作用,高压联醇的特点,并比较了单醇和联醇生产的差别。 相似文献
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低温甲醇洗净化工艺的技术进展及应用概况 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了低温甲醇洗净化工艺的技术特点和近期技术进展;从能耗、设备、工艺等方面将该工艺与栲胶脱硫+苯菲尔脱碳、NHD工艺技术进行了对比;通过应用实例,总结了在酸性气体净化装置中低温甲醇洗净化工艺的生产应用效果。 相似文献
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Fundamentals of Methanol Synthesis and Decomposition 总被引:1,自引:0,他引:1