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采煤工作面采用切顶墩柱改善顶板管理 总被引:3,自引:0,他引:3
顶底板较硬的薄煤层工作面使用切顶墩柱配合单体液压支柱支护,改善了初次放顶和回柱放顶时的顶板管理,避免了来压推垮工作面的威胁,减少上下端头悬顶和煤壁区顶板悬露时间,保证了采煤工作面的安全生产。 相似文献
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针对9103综采工作面回采过程中,机头机尾推进进尺深度和速度有差异,导致工作面支架上窜,下端头支架无法对下端头进行有效支护。通过对工作面顶板岩性进行分析,结合不同的顶板运动强度确定合理的支护强度,并对支柱选型和支护密度进行研究,确立采用单体支柱配合4 m Π型钢梁架对工作面下端头支架和煤柱间顶板进行加强支护,为端头支护问题提出合理的解决方案。 相似文献
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从我矿历年回采冒顶事故谈加强支护管理 总被引:2,自引:0,他引:2
我矿于 1972年投产 ,年设计生产能力为 15万t,现实际生产能力在 18万t以上。随着开采水平的延深 ,现已采至三水平 (- 340 ) ,并继续延深至四水平(- 380 ) ,由于我矿地质条件复杂 ,构造十分发育 ,尤其进入深部水平后 ,条件更差 ,又因受东村大向斜影响 ,出现断层多 ,顶板起伏变化大 ,煤层赋存条件差 ,顶板岩性坚固性下降 ,大部分工作面顶板破碎 ,条件十分恶劣 ,增大了对采煤工作面作业人员的安全威胁和工作面的管理难度 ,尤其给工作面支护和顶板管理带来了很大的困难。1 历年来回采工作面顶板事故概况 东村矿从 1972年投产以来 ,回采工作… 相似文献
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据我矿不完全统计,综采工作面端头冒顶占冒顶事故的38%以上,对安全生产影响很大。其原因是顶板破碎,空顶宽度太大(比工作面支架空顶宽度大600mm),支护不合理造成的,为此采取了加长前梁的措施,见下图。 相似文献
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近几年来,回采工作面下端头使用4对8根11~#矿工钢支护,经实践证明已取得了良好的安全生产效果。但是,这种支架存在着梁体比较笨重、跨度长、易弯曲变形、支设速度慢、对顶板反复支撑等问题,给采面端头支护造成很大的困难。 1990年 8月 10日至1990年12月30日,我矿在确保支护的整体强度及安全生产的前提下,在11062及11101回采工作面应用了HDJ S—1000型金属双销铰接顶梁,实践证明,该梁是一种支护强度高,整体性强,使用方便的新型端头支架。 相似文献
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我矿2501下巷带式输送机机头段顶板破碎压力大,又处于冒顶区,交叉点巷道支护困难,原有巷遣棚梁变形,后采用套棚处理以加强支护。由于巷道断面小,扩刷困难,通用胶带输送机机头硐室又要求必须扩刷巷道才能满足设备安全使用要求。 相似文献
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为了适应矿区向深部开采的需要,改善现有采煤工作面下端头顶板支护状况,采用理论与实践结合的方法,对新型综放端头及过渡液压支架进行了研制和现场应用分析研究.通过对支架结构、支护强度、管路布置及放煤口设计等的技术革新和时工作面输送机机头作业管理的分析,证明了该系列支架结构紧凑、支护强度高、技术先进、适应性强,安全价值和经济效益显著.该系列支架对类似综放工作面的开采具有很好的参考价值和指导意义. 相似文献
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我矿在3上402综采工作面过拐点及老巷道的实践过程中,通过科学合理的调采工作面机尾技术、机尾回撤支架技术、机尾顶板支护技术、工作面机头支护技术,采取了科学的安全技术措施和组织措施,有效的保证了工作面过拐点及老巷道的过程中顶板的稳定和运输设备的合理的搭接,确保了工作面的推进速度和产量,取得了较好的技术经济效果,为矿井的和谐发展做出重要的贡献。 相似文献
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《煤炭工程》2016,(5)
针对大倾角煤层采场顶板受力特点建立了非均布载荷作用下顶板的固支梁模型,分析了顶板受力特征,并且结合工作面倾向覆岩运动特征分析了大倾角煤层开采时的矿压显现规律。研究结果表明:大倾角采场顶板压应力最大值位于下端头处梁的下表面,其值比上端头高36%左右,而最大拉应力位于梁上端头的上表面,其值比下端头上表面处拉应力高26%左右,梁的不均衡受力特征以及岩石抗压不抗拉的特性导致工作面上部首先破断失稳造成较早来压;上端头梁的较早受拉破坏以及煤层倾角的影响导致沿倾向由下至上可分为密实充填段、不均匀充填段和动载影响段。密实充填段内覆岩结构主要为受垮落矸石支撑的长悬臂梁,来压强度最小,动载影响段主要表现为短悬臂梁,支架载荷平时较小,动载特征明显。现场支架工作阻力监测结果验证了顶板受力分析和倾向覆岩移动假设的合理性。 相似文献
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综采工作面顶板破碎问题,不仅大大降低了煤矿回采推进的速度,而且显著提高了液压支架的移架难度,严重时还会出现重大的顶板冒顶事故。以某矿151303综采工作面为例,结合工作面概况,探讨了影响顶板破碎失稳的关键因素,提出了顶板挂网、煤壁加固、顶板支护结构优化以及加强矿压观测等技术措施,为综采工作面回采的安全、高效生产提供了强有力的保障。 相似文献
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由于俄矿下1煤由坚硬钙质胶结的砾岩和粗砂岩组成。在工作面回采过程中曾经出现过采空区顶板大面积悬空不落,而初次来压时造成顶板下沉切顶、压垮支架和初次来压导致的风暴,造成人员不同程度的受伤等事故。为了促使坚硬难冒落顶板随工作面的推进及时冒落,缩短初次来压步距、大幅降低因采空区大面积悬空而初采来压时所造成的压垮支架、推垮工作面的安全生产事故,采用了降低工作面推进速度措施结合超前预爆破技术控制顶板,效果明显,为该面的安全回采提供了保障。 相似文献
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东易煤矿4103工作面为浅埋厚煤层综放面,采用综采放顶煤回采,工作面平均埋深为215 m.在工作面回采至170 m时,因顶板来压导致多台支架相继被压死,部分支架掩护梁插销处受压开焊,影响正常生产组织,给安全生产管理带来很大压力.通过对工作面顶板预裂、小煤柱开采、支架状态、设备状况及矿压监测等方面进行原因分析,制定了处理... 相似文献
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介绍了菜子田煤矿412工作面采用机尾相对不动、机头大幅度调斜工艺利用长短刀交替割煤方式,实现了工作面大幅度不等长调斜安全生产工作;工作面收尾撤架时采用锚网绳联合支护工艺管理顶板的安全技术措施,提高了支护效果,实现了工作面的安全收尾工作,为综采工作面调斜收尾工作提供了宝贵的经验。 相似文献