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由江西昌昱实业有限公司总包承建的河南晋开化工投资控股集团有限责任公司新型富氧连续气化技术项目于2009年6月中旬成功投用。新建的4台连续富氧气化煤气炉已全部投运,各项指标均达到并优于设计指标。晋开化工公司改造前的造气系统为固定床间歇煤气炉,吨氨入炉煤耗为1.30t,灰渣残碳质量分数在20%-30%,吨氨综合成本为1900多元。实施新型型煤富氧连续气化煤气炉改造后,吨氨入炉煤耗降至1.18—1.20t,残碳质量分数下降到10%,吨氨综合成本下降至1750元。晋开化工公司表示: 相似文献
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当前煤价上涨,化肥价格下跌,化肥厂经受了比较严峻的考验,降低造气成本成了合成氨生产的重中之重。近年来,各化肥厂对造气实施了多种多样的技术改造与革新,如造气流程改造、吹风气集中回收、煤气炉本体改造、降低炉上温度等一系列降低煤耗、提高发气量的改造,综合起来说,改造与革新内容主要是向小氮造气学习。部分小氮企业造气状况还真不错,煤气炉气化强度高达1400-1500m^3/m^2/h,吨氨造气入炉煤耗仅1100~1200kg,而中氮企业煤气炉气化强度一般在1100~1200m^3/m^2/h,吨氨造气入炉煤耗在1400-1500kg。中氮企业造气要达到小氮企业水平应如何改进,本文对此作了一些思考。 相似文献
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介绍造气因煤耗高,将煤种由贵州普通煤改为金沙优质煤的情况。改煤源后,因煤质好,调整工艺指标,使吨氨实物煤和蒸汽耗分别降低0.36t和0.50t,煤气炉产气量提高25%。 相似文献
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<正> 我厂原为三千吨型小合成氨厂,后经改造扩大到五千吨。过去吨氨两煤耗很高,经小改小革及采取各项措施后吨氨两煤耗有显著下降。七八年我广吨氨两煤耗平均为3.174吨。去年1至9月平均为2.75吨。去年九月我们利用大修上了十来个革新和改革项目,花了十几万元资金(指革新部分),去年十一月吨氨两煤耗为1.97吨,十二月为1.99 相似文献
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<正> 为了评价新型塔式炉篦的性能,在83年12月10~12号,由湖南省化肥公司、湖南化工设计院,桃源县氮肥厂共同对桃源县氮肥厂的造气车间进行了测定。其项目包括:单炉产气量、蒸汽分解率、渣的残碳分析、返焦率、吹出物数量、吨氨白煤耗、半水煤气及混合煤气单耗,压缩机实际打气量、煤气炉火层分布、车间氨产量、折算氨产量、气质、煤气炉工况以及系统阻力等14项。桃源县氮肥厂是69年12月建成投产的五千吨型合成氨厂。采用7kg/cm~2变换碳化、320kg/ 相似文献
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江淮化肥厂原是年产4000吨的小化肥厂。近年来加强管理,不断挖掘企业潜力,年产量已突破万吨。由于重视节能工作和落实节能技术措施,因而消耗大降。吨氨两煤耗从原来的3吨降低到现在的2吨以下,吨氨电耗从1650度降低到1300度以下,吨氨总能 相似文献
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目前,以煤为原料的小合成氨厂燃料煤耗差距较大,先进企业的吨氨燃料煤耗只有300公斤左右,而不少厂仍高达1000公斤以上,吨氨耗蒸汽,先进企业只有3.8吨左右,而有些厂竟达10吨之多。仅就这一情况,亦已说明在许多小合成氨厂,降低燃料煤耗的潜力是很大的。现将影响燃料煤耗的几个主要因素分析如下,并浅谈降低燃料煤耗的途径。 相似文献
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用白泥作煤球的粘结剂,系众多煤棒、煤球粘结剂之一。该厂自1986年以来,应用白泥煤球于φ2260煤气炉上制气,吨氨综合能耗降到60870MJ、两煤耗为1533kg。本文对白泥煤球的特性、制气情况、加工制作及其设备等作了叙述。该厂认为:用白泥煤球(与碳化煤球比较)制气具有制作过程简单、设备投资少、能源消耗低、加工成本低等优点。 相似文献
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腐殖酸煤棒在中氮厂试烧经验总结 总被引:1,自引:0,他引:1
随着小煤窑的限产整顿,煤价大幅上涨,全国大部分以块煤为原料的中氮厂处在亏损与微利的边缘,而以粉煤或煤棒为原料的小化肥厂却过得比较滋润.湖南、湖北采用煤棒为原料的小化肥厂吨氨造气煤耗大都低于1800 kg,煤棒完全成本为250元/t,吨氨造气煤成本仅为450元.中氮厂吨氨造气全煤耗也普遍在1700~1800 kg,块煤价格每吨高达400元以上,吨氨造气成本比烧煤棒高200多元.中氮厂φ3000 mm以上煤气炉是否也能采用煤棒制气?从2001年下半年起,我公司进行了腐殖酸煤棒试制、试烧工作. 相似文献
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我厂是三版设计常压变换、常压碳化流程的合成氨厂。近年来通过设备挖潜和技术改造,合成氨的生产能力已从建厂初期的5000吨/年扩大到目前的20000吨/年,並增设了一套甲醇生产装置。1981年实际生产合成氨20135吨,精甲醇2092吨。合成氨的吨氨总能耗为1444万大卡,其中烟煤耗为423公斤;甲醇的吨醇总能耗为2290万大卡,其中烟煤耗为633公斤。合成氨及甲醇生产均采用半水煤气作为原料气体,由三台φ2260煤气炉供半水煤气,一台10吨双床沸腾锅炉供蒸汽。由于采用常压变换流程,变换工段的每吨氨耗用蒸汽高达1800公斤,比一般加压变换的厂高出一倍多。以前我 相似文献
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固定层气化是合成氨造气广泛采用的工艺,随着近年来造气技术的不断进步,在保证产量和质量的前提下,低煤耗成为造气工序的主要目标,吨氨煤耗在稳步降低,目前煤耗控制最好的企业吨氨耗煤已经降低到1t。通过近两年来在生产实践中的不断摸索发现:控制煤气发生炉下灰中的残炭、降低炉上温度等一系列手段对于降低煤耗非常有效,特别是通过降低炉上温度,减少热损失, 相似文献
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通过多种措施优化了造气工艺,提高了煤气炉运行周期,煤气炉装置水平得到充分的发挥,吨氨耗煤1.093t,吨氨耗蒸汽1.8t,灰渣残炭低于12%,各项指标进入全国先进行列。 相似文献
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煤气炉煤耗的多少,与很多的因素有关,对煤气站来讲,设备性能。煤种煤质,工艺参数影响最大。我公司通过设备改造,煤种改变,工艺参数调整,解决了影响煤气生产的一系列问题,从而降低了煤耗。 相似文献
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一、小氮肥厂的能耗分配目前先进厂的造气标煤耗约1.2吨/吨氨,锅炉际煤耗约0.5吨/吨氨,气体压缩电耗约1000度/吨氨,公用工程及其他工艺电耗约500度/吨氨(氨加工是碳化流程一部份故计入,原燃料运输能耗亦计入)。统 相似文献
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