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相似文献
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1.
徐嘉龙 《浙江电力》2000,19(4):34-34,53
1故障过程我局武林变的两台主变10kV进线柜 ,投运以来一直存在触头发热现象 ,1号主变10kV小车断路器曾因C相母线侧触头发热变黑 ,后由厂家更换触头。1998年5月运行人员巡视设备时发现2号主变10kV断路器触头发热(有红光) ,当时10kV负荷为555A ,拉出小车发现C相母线侧动触头严重烧伤 ,对触头进行全部更换。7月 ,2号主变10kV负荷1470A ,运行人员发现断路器柜门、小车面板温度过高 ,后决定控制负荷 ,同时加强巡视。8月 ,2号主变10kV开关柜因发热引起开关柜爆炸。在出现以上现象时 ,曾多次与厂…  相似文献   

2.
《电世界》2017,(9)
<正>1事故情况及处理大阳66 kV变电站新建两台10 MVA主变,两条66 kV进线。66 kV为内桥接线,10 kV单母线分段,手车式10 kV开关柜,微机型保护测控。工程竣工验收后,2015年12月某日,在做2号主变气体保护传动试验时,2号主变66 kV侧进线断路器和66 kV内桥断路器动作跳闸,2号主变10 kV侧断路器拒动。在试验人员检查过程中发现,高压  相似文献   

3.
朱业生  石安江 《电世界》2007,48(3):40-40
1 事故现象 某110kV变电站10kV系统为单母线接线,中性点不接地(见图1),两台主变运行,主变高压侧并列运行,主变低压侧10kV Ⅰ、Ⅱ段母线分列运行,10kV母线采用分段备自投方式(暗备用)。事故当日运行方式为10kV分段断路器(QFS00)热备用,1号主变10kV进线断路器(QFS01)、2号主变10kV进线断路器(QFS02)均在合位。  相似文献   

4.
《电世界》2016,(3)
正公司目前有两路110kV电源进线,向两座110kV变电站供电。1号110 kV变电站有四台110kV/6kV主变压器,6kV侧采用单母线分段运行方式。1号主变110 kV侧气体绝缘组合电器(GIS)进线断路器(以下简称事故断路器)曾在10 d内两次跳闸,而6 k V侧电源断路器却处于正常合闸状态,在微机后台监控系统及主变综合保护  相似文献   

5.
李永君 《电世界》2014,(10):7-9
1故障现象2013年4月,某110 kV变电站(系统接线如图1所示)Ⅱ段及2号主变停电检修,110 kV 906进线带Ⅰ段负荷运行。检修后送电,当值班员在后台机遥控操作合闸2号主变高压侧902断路器时,110 kVⅠ段母线差动保护动作,110 kV进线906断路器、母联903断路器、1号主变高压侧901断路器、1号主变低压侧931断路器(图中未画出)跳闸。  相似文献   

6.
1事故经过 变电站220kV双母线并列运行,1号主变201断路器、3号主变203断路器、进线253断路器上220kV Ⅰ母;2号主变202断路器、4号主变204断路器、进线252,254断路器上220kVⅡ母;3号主变303甲断路器带35kV V段母线,4号主变304甲断路器带35kV Ⅷ段母线运行;3号主变303乙断路器、4号主变304乙断路器冷备用(未投运);35kVV段母线带363断路器、364断路器分闸位置、365断路器运行,359甲电压互感器运行。  相似文献   

7.
张会建 《变压器》2017,54(9):80-81
正1故障基本情况某220kV变电站1号主变在某日上午10:47,三侧的开关同时跳开,导致了非常严重的故障。相关人员经过详细检查发现,该35kV主变侧的1台开关柜出现放电现象,电弧致使35kV主变的3号母线发生了短路,波及到了主变,进而烧毁了开关柜中断路器的接线端口,同时开关柜的手车和隔板等部位有明显的被放电痕迹,而断路器绝缘支柱及绝缘隔板等部位发生了非常严重的碳化,严重破坏  相似文献   

8.
1故障现象 某35kV变电站接线图如图1所示。因1号主变过负载,两台主变容量差的比值超过1/3,无法并列运行,故将运行方式由单台主变运行转为两台主变分段运行。运行人员在改变运行方式时计划的倒闸操作步骤如下:断开121母线分段断路器(10kVⅡ段所有出线均在投入状态)→合上主变35kV侧332断路器→合上主变10kV侧132断路器。  相似文献   

9.
1变电站运行情况变电站系统接线图如图1所示。220 kV N变电站(以下简称N变)通过110 kV NH1405线路供电给110 kV H变电站(以下简称H变)Ⅰ段母线1号主变,NJ1406线路供电给H变Ⅱ段母线2号主变。H变高压侧110 kV母联断路器、低压侧10 kV母联断路器均断开,Ⅰ段母线、Ⅱ段母线分列运行,高低压侧备自投装置均投入。  相似文献   

10.
邵方军 《电世界》2021,62(5):14-15
1现场情况 我单位茨榆坨工区所辖茨二变电站为66 kV/6.3 kV供电变电站,66 kV和6.3 kV均采用单母线分段接线,为中性点不接地系统,一条66 kV进线,两台主变并列运行,每段66 kV母线上各安装一组氧化锌避雷器,66kV变电站主接线如图1所示. 某日雷雨天,中午12:20,2号主变气体保护动作.现场检查发现,2号主变零序套管断裂,变压器油不断流出.汇报调度后拉开二次侧断路器及一、二次侧隔离开关,并做好安全措施.调取监控录像,雷电时监控系统瞬间失电.  相似文献   

11.
《电世界》2020,(7)
正1现场情况2018年7月10日晚,某220 kV变电站1号主变压器在运行过程中第一套、第二套差动保护出口跳闸,主变压器三侧断路器跳闸,110 kVⅠ段母线、35 kVⅠ段母线失电。故障发生前,该变电站2台主变压器为正常运行方式。220 kVⅠ、Ⅱ段母线经母联2800断路器并列运行,1号主变压器2801断路器运行于220 kVⅠ段母线,2号主变压器2802断路器运行于220 kVⅡ段母线; 110 kVⅠ、Ⅱ段母线分列运行,即母联500断路器热备用,1号主变压器501断路器运行于110 kV  相似文献   

12.
周琳 《电世界》2013,(9):31-33
1故障现象 某1323:41,福州地区一座110kV用户变电站发出10kVI段母线接地信号,1号主变复合电压闭锁过流Ⅰ、Ⅱ段动作,110kV进线I段121断路器跳闸、1号主变10kV侧62A断路器跳闸,  相似文献   

13.
随着包头地区各变电站母线短路容量的不断增大,110kV河西变电站(以下简称河西变)和110kV哈业变电站(以下简称哈业变)的10kV三相短路电流值超过了站内运行设备的电流额定值,结合变电站实际情况,分别采取适当的限流措施。如哈业变需在2台主变压器10kV侧各加装限流电抗器,主接线形式不变,限流电抗器的电抗率计算值为8%,可将10kV母线短路电流降至21kA。河西变,由于主变压器至10kV配电室之间距离很短,不能加装限流电抗器,只能考虑将现运行的所有10kV开关柜设备更换为短路开断电流为40kA的设备,才能确保安全稳定运行。  相似文献   

14.
分析了220kV天缘变电站因主变低压出口10kV真空断路器引发的主变三侧开关跳闸故障。由于真空灭弧室存在缺陷。导致断路器在开断过程中产生重燃过电压,触头局部金属熔化;并对开关柜壳体放电,造成主变差动保护动作、三侧断路器跳闸。建议主变低压出口真空断路器严格执行有关反事故措施,强化真空灭弧室的老炼试验。  相似文献   

15.
《电世界》2015,(8)
<正>1事故情况我单位为基建矿井,现有一座35 k V变电站,变电站两回进线均引自长子110 k V变电站,使用的是JYN1-40.5型35 k V移开式交流金属封闭开关柜。现场主变型号为SZ9-25000,10 kV开关柜型号为KYN28-12,35 k V母线和10 k V母线均为单母线分段接线方式,正常情况下35 k V母联断路器和10 k V母联断路器均处于热备状态。  相似文献   

16.
信息动态     
1 故障基本情况 某220kV变电站1号主变在某日上午10:47,三侧的开关同时跳开,导致了非常严重的故障.相关人员经过详细检查发现,该35kV主变侧的1台开关柜出现放电现象,电弧致使35kV主变的3号母线发生了短路,波及到了主变,进而烧毁了开关柜中断路器的接线端口,同时开关柜的手车和隔板等部位有明显的被放电痕迹,而断路器绝缘支柱及绝缘隔板等部位发生了非常严重的碳化,严重破坏了二次电缆的绝缘外层.此外,检查了35kV主变侧2号母线的避雷器,根据检查结果推测过电压波侵袭导致了开关柜内部的放电现象.分析故障录波图和事项记录表明,事故发生时主变高压侧短路电流为1421A,低压侧短路电流为8 918A,在10:47:19时由于电容器的低电压保护措施发生动作掉闸,主变在10:47:29经历了2.4s的短路电流,之后重瓦斯保护动作,使得主变的三侧开关跳开.  相似文献   

17.
《电世界》2020,(1)
正1 现场情况2015年7月22日,某35 kV变电站正在运行的户外10 kV馈线间隔发生故障。该间隔真空断路器保护正确动作,但因断路器拒分,造成该站两台主变低后备保护动作,主变低压侧对应的101、102断路器跳闸,导致该站10 kV母线失压。该站户外10 kV系统采用单母分段接线方式,两段母线之间没有专用的母联断路器,只有一组母联隔离开关用于两段母线的联络。故障发生时,该母联隔离开关处于合闸状态。  相似文献   

18.
结合变电站现场操作步骤和检修的安全要求,以部分厂家10kV小车式开关柜为例,阐述了出线小车、母线分段小车、主变开关小车、主变隔离小车和接地车的相互联锁的工作原理,比较了其单元电气闭锁流程及特点,对联锁流程作出评价,并总结出一套10kV小车式开关柜操作常规流程,供设计、运行人员参考。  相似文献   

19.
郝照勇 《电世界》2007,48(3):38-39
1 事故过程 我公司所辖的微机保护变电站供电系统图如图1所示。运行方式是断路器QF0613控制进线1的110kV Ⅰ段母线及1号主变(冷备用),断路器QF0614控制进线2的110kVII段母线及2号主变,110kV分段断路器QF0610热备用。某日11时44分,值班员根据调度命令合上QF0610,发现QF0610电流互感器侧B相声音较大且无电流指示,判断是电流互感器开路。11时46分断开QF0610,11时55分断开QF0613。  相似文献   

20.
顾彦  倪方云 《电世界》2010,(1):43-44
35kV泖港变电站采用内桥接线方式,2台主变容量都为10000kVA。10kV系统为中性点不接地系统,单母线分段运行。其一次接线见图1。泖港站正常运行时万厍3662供1号主变及10kVⅠ段母线;隐泖173供2号主变及10kVⅡ段母线;35kV分段自切断路器和10kV分段自切断路器均在投运状态。  相似文献   

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