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曾志恩 《全国造气技术通讯》2001,(1):21-23
本介绍小氮肥行业为节能降耗,在较少投资情况下,造气炉采用自动加焦控制装置的改造及运行情况,使造气炉单炉发气量提高10%以上,利用现有造气厂房高度,不改变厂房结构的情况下,实行自动加焦。 相似文献
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本文介绍小氮肥行业为节能降耗,在较少投资情况下,造气炉采用自动加焦控制装置的改造及运行情况,使造气炉单炉发气量提高10%以上.利用现有造气厂房高度,不改变厂房结构的情况下,实行自动加焦. 相似文献
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阐述了自动加焦的工艺流程、工作原理及优点,对造气炉况的影响及在安全、环保、节能降耗方面所取得的成就。 相似文献
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本文介绍小氮肥行业为节能降耗,在较少投资情况下。适气炉采用自动加焦控制装王的改造及运行情况,使适气炉单炉发气量提高10%以上。利用现有适气厂房高度,不改变厂房结构的情况下,实行自动加焦。 相似文献
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提出了一种基于JX-300XP系统的水煤气制气工序中自动加焦的控制方案。介绍水煤气制气的工艺过程、JX-300XP系统的组成与功能,给出自动探焦的控制方案。实际应用结果表明:加入自动加焦机后,造气炉运行稳定,有效提高了生产效率、降低了能耗。 相似文献
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针对传统间歇式造气炉存在的问题,提出改造方案.包括造气炉本身,加焦机,相关阀门等,同时还根据生产需要,适当增加测温点,以达到节能降耗,方便生产,安全环保的目的. 相似文献
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介绍了对造气老厂房中的造气炉加煤装置的改造,概述了简易恒炭层自动加焦机的工作过程及恒炭层自动加焦机的应用给企业带来的效益. 相似文献
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本文对不同加氮途径与控制方式对造气炉运行工况的影响进行探讨,并提出利用氢氮比自控装置自动调整吹风制气比,同时实现上吹加氮的具有造气炉温负反馈作用的加氮方式. 相似文献
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<正> 解放军化肥厂使用的J—28型造气炉上,原用自动加焦机,名曰自动,实则是由人工控制的间歇操作。由于加焦机分布器与造气炉下吹氮气自动阀不合理的连在同一操纵杆上,致使下吹氮不能正常进行,影响了造气炉效率的正常发挥,产气量仅为4500NM~3/小时。该厂造气车间的技术人员,在总结多年实践经验的基础上,借鉴先进技术,对J—28型造气炉上的自动加焦机进行了合理的改造。他们在不影响液压阀开关程序的前提下,将加焦分布器、焦槽盖和给焦门各自改由一根操作杆带动,不仅使下吹氮气得以 相似文献
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1 造气控制存在的问题我公司目前拥有无烟煤造气炉 6台 ,其中3 .2 m炉 4台 ,3 .0 m炉 2台 ,生产能力为 75kt/ a合成氨。煤造气工段作为合成氨生产的龙头 ,其能耗占氨成本的 5 0 %~ 5 8%左右。近年来 ,为了降低成本 ,我们对造气炉控制进行了长期不懈的改进。由最早的水压自动机人工加焦 ,改为华西所的微机油压自动控制 ,人工加焦 ,再改为南动的微机油压自动控制 ,又自行研制开发了全自动加焦装置。每一次改造均取得一定的效益 ,成本也有所降低 ,但总感到效益不明显 ,造气炉并未达到优化控制 ,炉况波动大 ,经常出现淌炭现象。自动加焦改… 相似文献
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1造气工艺及煤质
河南煤业化工集团永煤开封永大化工有限公司造气车间共有6台造气炉,其中Ф2400mm1台、Ф2610mm3台、Ф2610mm/2800mm2台,全部由中1980mm造气炉改造而成。为了防止造气炉流炭,各造气炉灰仓上方均增设了150~200mm的防流装置,炉内在灰仓上方增加了托灰板,采用自动加焦,人工除灰。 相似文献
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焦炭、气焦、白煤在富氧连续气化中的应用比较 总被引:1,自引:0,他引:1
通过造气炉分别以焦炭、气焦、白煤为原料生产半水煤气的比较 ,对气焦、白煤为原料代替焦炭造气时存在的问题加以分析 ,确定焦炭、气焦掺混使用的方案 ,不仅可以降低尿素生产成本 ,而且不影响造气炉和尿素的正常生产。 相似文献
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中小氮肥厂间歇式固定床煤气炉普遍采用传统自动加煤机,其是由布料器、圆盘阀(座板阀)、插板阀、探焦器等组成,具有加煤量可调,增大气化面积,减少气化阻力,提高单炉发气量,降低灰渣残碳等优势,已逐渐被越来越多的氮肥厂所采用。但据用户反映,采用该类型自动加煤机虽然优点多,实用性较强,但普遍存在不同程度的布料不均现象,成为影响造气炉加煤机使用的一大障碍。 相似文献
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1 我厂自动加焦机的情况介绍我厂1996年在新建8#煤气炉上使用自动加焦机。加焦机是自原苏联引进的,与3600mm炉子配套使用。因其结构简单使用效果好,又移植到3000mm炉子上使用。加焦机结构如图1所示。图1 自动加焦机结构图1-圆盘阀;2-拐臂;3,4-油压缸;5-防爆板;6-阀杆;7-容焦桶;8-分布器;9-焦斗其工作原理为,当煤气炉进入吹风阶段,圆盘阀向下开90°,形成最大流通直径。吹风结束后,圆盘阀和烟囱阀同步关闭。煤气炉进入下吹阶段,加焦机分布器下落打开,往煤气炉中加料,下吹阶段… 相似文献
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1改造前的状态造气系统共有3套装置,造气炉17台。由于这3套造气系统是分期建设的,其配置情况各不相同。第1套造气共5台炉(3台Ф2600mm和2台Ф2400mm),于1997年建成,整个配置属于老式配置,没有自动加焦系统,废锅是水管列管式结构,该系统存在的问题:发气量低,余热回收效果差,蒸汽消耗高(采用饱和蒸汽)。 相似文献
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徐玉华 《全国煤气化技术通讯》2009,(3)
固定层造气技术经过近百年的发展,人们对于造气炉的认识日趋完善,例如造气炉高径比完善到当前的2~2.2:1;夹套高径比完善到目前的1~1.1:1;自动加焦机的完善:传动装置和配套炉底的设计等。造气炉本身的设计近于完美,几乎没有影响因素在里面了,唯一的变量就是造气炉的炉箅选用。炉算对于造气炉来说,它就是“心脏”。 相似文献