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相似文献
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1.
郎素英  刘海龙 《小氮肥》2010,(10):22-22
石家庄柏坡正元化肥有限公司碳丙脱碳闪蒸气变压吸附氢回收装置于2008年3月12日投产,并一次开车成功,有效地回收了氢气。该装置设计处理原料气量9500m3/h(标态),实际原料气量4000m3/h(标态),产品气量1450m3/h(标态)。本装置采用变压吸附(简称PSA)法,循环  相似文献   

2.
简要介绍采用变压吸附方法回收利用脱碳闪蒸气中的有效气体,取得了较好的经济效益和环保效益。并介绍了变压吸附装置的工艺、设备及运行情况。  相似文献   

3.
《小氮肥》2015,(3):14
<正>变压吸附气体分离技术及成套装置变压吸附脱碳:本公司一改传统,对液氨、联醇和尿素等生产装置所采用的变压吸附脱碳工艺进行改进,特别是吸附剂的动力学特征作了深入的研究,在实际应用中,氢气收率99%,氮气收率96%,一氧化碳收率95%,装置投资低、自动化程度高、收率高,使变压吸附脱碳的技术真正上了一个崭新的台阶。尤其对一氧化碳含量较高的气体,采用内部回收工艺,使有效气体损失更少,该技术已开车成功。在河北永年县化肥厂97 000 m~3/h(标态)装置中使用,处理气中一氧化碳含量高达12%(体积分数)时,氢气收率99%,氮气收率96%,一氧化碳  相似文献   

4.
中原大化9万m3/h变压吸附装置系20万t/a乙二醇项目的配套装置。分析了脱碳气中CO2含量超标的原因;提出了相应的解决办法;总结了防止CO2含量超标的注意事项和技改措施。  相似文献   

5.
文章介绍了变压吸附二氧化碳技术的基本原理、工艺流程、吸附剂种类、研究进展以及该技术从合成气脱硫脱碳闪蒸气中回收氢气的应用。合成气脱硫脱碳闪蒸气主要成分为18%H_2,71%CO_2,8%N_2和1%CO,经变压吸附处理后,H_2的回收率超过93%。文章还分析讨论了该工艺仍然存在的问题,并提出了进一步提高成本效益的建议,为变压吸附技术的进一步应用提供参考。  相似文献   

6.
李刚 《小氮肥》2010,(1):8-10
0前言 山东阿斯德化工有限公司现有生产能力总氨250kt/a、尿素300kt/a。脱除变换气中CO2的装置采用2套,分别为总氨生产能力130kt/a的变压吸附(PSA)脱碳和总氨120kt/a的碳酸丙烯酯(PC)脱碳装置,其操作压力均为1.8MPa。2套脱碳装置有2种回收利用工艺,PSA脱碳过剩CO2制取CO生产甲酸,PC脱碳闪蒸气与三聚氰胺联产碳酸氢铵。  相似文献   

7.
王翔 《中氮肥》2011,(3):28-30
江苏恒盛化肥有限公司原有2套尿素装置,合计产能为400 kt/a,为其提供CO2原料气的脱碳工段采用的是传统的碳丙脱碳工艺。2007年4月,该公司在工业园区新上马1套300 kt/a总氨、400 kt/a尿素装置时,脱碳系统工艺选项有3种方案:①仍选择碳丙脱碳工艺;②采用变压吸附脱碳工艺;③采用无动力变压吸附脱碳工艺。通过充分的考察、对比、研究,最终决定  相似文献   

8.
《小氮肥》2015,(7)
<正>0前言河南鹤壁市宝马化肥厂具有350 kt/a的甲醇生产能力。煤制甲醇装置的废气包括10台Φ2 800 mm/2 600 mm造气炉产生的吹风气、60 000 m3/h(标态,下同)变压吸附(PSA-CO2)系统的脱碳尾气及10 000 m3/h和15 000 m3/h膜法提氢系统回收的尾气,供55 t/h三废混燃炉燃  相似文献   

9.
刘晓虹 《小氮肥》2011,(9):25-26
山东晋煤同辉化工有限公司脱碳系统采用碳酸丙烯酯(碳丙)液吸收法,原先由于闪蒸气中φ(CO2)高(约70%),故全部放空,造成了很大浪费。2010年,新增1套变压吸附氢回收装置,将闪蒸气中的N2,H2与CO2分离,N2和H2回收到气柜。  相似文献   

10.
《小氮肥》2017,(3)
<正>变压吸附气体分离技术及成套装置变压吸附脱碳:本公司一改传统,对液氨、联醇和尿素等生产装置所采用的变压吸附脱碳工艺进行改进,特别是吸附剂的动力学特征作了深入的研究,在实际应用中,氢气收率99%,氮气收率96%,一氧化碳收率95%,装置投资低、自动化程度高、收率高,使变压吸附脱碳的技术真正上了一个崭新的台阶。尤其对一氧化碳含量较高的气体,采用内部回收工艺,使有效气体损失更少,该技术已开  相似文献   

11.
介绍了采用变压吸附回收氯乙烯精馏尾气中氯乙烯和乙炔的工艺流程,并对变压吸附装置运行过程中出现的问题提出了解决方案。以中盐湖南株洲化工集团有限公司10万t/a PVC生产装置计,每年可回收乙炔气132 664 m3,回收氯乙烯单体246.48 t,产生的经济效益约200万元。  相似文献   

12.
焦晓云  蔺静 《化肥设计》2010,48(2):45-47
简述了锦西天然气化工有限公司30万t/a合成氨装置(美国布朗流程)氨回收系统的工艺流程;介绍了氨回收系统存在的问题以及历次技改的情况。针对氨吸收能力差这一主要问题,实施了更换氨吸收塔内件的技术改造。技改效果表明:①氨吸收塔可在弛放气量5 200~10 000 m3/h的高负荷下运行,提高了系统的操作弹性;②出塔气体达到氨含量1 000×10-6的排放要求;③出塔气体无液体夹带;④因增加负荷可创经济效益355万元/a;⑤改善了现场环境。  相似文献   

13.
分析了14万t/a合成氨装置变换气脱硫系统存在的问题;提出了将高塔再生改为喷射再生的技改方案。技改结果表明:①技改后脱硫效果明显提高,再生气中H2 S含量由技改前的36.32 mg/m3降至17.84 mg/m3;②脱硫再生系统的动力消耗有所下降,吨氨电耗降低8 kW· h,每年节约电费30多万元。  相似文献   

14.
论述了利用原有φ800合成塔,将原料气净化系统由铜洗工艺改造为等高压醇烷化双甲工艺的实施过程.介绍了高压醇化和高压烷化的反应原理、工艺流程和主要设备;对比了改造前后的运行参数和工艺消耗指标;提出了进一步整改措施.结果表明,改造后吨氨成本由64.9元降低到14元,甲醇产能增加1t/d.  相似文献   

15.
陈家仁 《化肥设计》2007,45(3):22-23,41
烟煤水煤气气化炉是将双火层煤气发生炉的气化原理用于水煤气气化的一种炉型。介绍了双火层气化炉的炉型规格、供气形式和半水煤气组成;从煤气中CO2和CH4含量、气化炉反应温度、蒸汽量的调整等方面分析了烟煤水煤气气化炉生产运行的可行性;介绍了烟煤水煤气气化炉的结构形式和工艺流程;计算了原料煤成本的经济效益,结果表明,4万t/a合成氨装置每年可节约原料煤费用1160万元,20万t/a甲醇装置每年可节约原料煤费用6960万元。  相似文献   

16.
牛斌 《化肥设计》2012,50(4):12-15
在水溶液全循环法尿素工艺中,闪蒸槽产生的0.36 MPa(绝)蒸汽用于保温伴热,多余的蒸汽外供造气。由于这部分蒸汽在使用过程中热能损失巨大,笔者探讨性地提出了将1级闪蒸得到的0.63 MPa(绝)蒸汽用于吸解系统,2级闪蒸得到的0.36 MPa(绝)蒸汽用于保温伴热和外供造气的节能改造方案;进行了1级闪蒸和2级闪蒸的模拟分析计算和解吸塔热平衡计算;分析论证了2级闪蒸槽蒸汽用气的经济性;结果表明,1级闪蒸蒸汽用于解吸系统不仅可行且经济效益显著,2级闪蒸蒸汽可以满足造气系统的使用条件。  相似文献   

17.
推行清洁生产 实现又好又快发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
李凡禄 《聚氯乙烯》2009,37(3):43-44
介绍了宁夏英力特化工股份有限公司氯碱分公司电石法PVC生产过程中精馏尾气和聚合母液水的回收与利用。采用变压吸附法回收氯乙烯精馏尾气,可产生经济效益1206万元;采用膜法回收聚合母液水,可产生经济效益389.3万元。  相似文献   

18.
邸亚宁 《聚氯乙烯》2009,37(10):12-14
氯乙烯精馏尾气经变压吸附回收氯乙烯、乙炔后排空的尾气中含有大量氢气(富氢气体),通过对富氢气体在石墨燃烧炉燃烧生产低压(0.25MPa)蒸汽的可行性研究可知,富氢气体(流量为400m^3/h)燃烧后可生产低压(0.25MPa)蒸汽1.3t/h(按精馏装置生产能力为6万t/a计),可获经济效益84.4万元/a。  相似文献   

19.
李爱伟  王犇 《化肥设计》2009,47(6):40-42
分析了尿素装置增设惰气精洗器的必要性和可行性,简述了其工作原理、工艺流程、技术特点和应用实效。结果表明,增设惰气精洗器可将惰洗器尾气中的氨含量由10%降至0.3%,吨尿素回收氨6~10 kg;30万t/a尿素装置可节省生产成本360万元/a,增设惰气精洗器的投资回收期为2个月。  相似文献   

20.
唐万金  林春新 《化肥设计》2011,49(3):53-55,64
针对广西苍鹰化工投资有限公司合成氨装置变换工序存在的问题,实施了将中低低变换工艺改为全低变串煤球碳化工艺的技改措施.介绍了技改方案和改造后的工艺流程及主要设备,技改效果表明:吨氨蒸汽消耗由660kg下降到380kg,节省蒸汽的经济效益为268万元/a;半水煤气处理量由24000m3/h提高到27000m3/h,增加利润...  相似文献   

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