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介绍了某电厂2号机组设备概况和凝汽器真空严密性不佳的现象,提出了采用氦质谱仪对凝汽器真空系统进行查漏的方法。处理漏点后重新开展真空严密性实验,发现低压侧凝汽器真空严密性为46 Pa/min,高压侧凝汽器真空严密性为86 Pa/min,均小于密封性优秀值130 Pa/min,达到优秀水平。 相似文献
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王常春汽封在汽轮机低压缸上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
汽轮机凝汽器真空系统严密性的好坏影响着汽轮机凝汽器真空,从而影响汽轮机的经济性。凝汽器漏入50kg/h空气时,凝汽器真空下降1kPa,机组热耗增加0.6%~0.8%。目前多数机组都达不到汽轮机严密性标准(小于400Pa/min)。造成真空系统漏气的原因很多,主要有:系统管道、容器的焊缝开裂,系统阀门不严,高压缸前汽封、排汽缸前后汽封漏气等。为保证有较好的严密性,在机组检修中都采用各种方法进行真空系统查漏堵漏,如凝汽器及系统注水查漏;调整汽封间隙;调整汽封供汽压力等。对于查漏堵漏工作,只要细心一般都能消除漏点,达到设备及系统本身严密性的… 相似文献
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分析计算得出汽轮机射水抽气器效率偏低、抽气管路及轴封系统布置不合理、空气管路中积存凝结水以及轴封送汽参数选择欠佳等是造成凝汽器真空低的主要原因。 相似文献
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机组在调试过程中出现了低压轴封带水、小汽机轴封供汽量不足和低压A缸侧轴封供汽温度与低压B缸侧轴封供汽温度偏差较大的问题,通过试验调整和分析,提出了解决方案并已实施,取得了很好的效果. 相似文献
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针对机组运行中低压缸轴封汽温度偏低、轴封汽带水的现象,结合机组的实际运行情况,制定切实可行的改造方案,提高低压缸轴封汽温度,避免轴封汽带水给机组带来危害,同时消除轴封汽影响真空严密性的缺陷. 相似文献
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凝汽器的主要功能是为动力装置建立高度真空,并向后续设备供给合格的凝结水。影响凝汽器真空的因素来自许多方面:设计、安装、制造、运行管理等。例如真空严密性差、循环水量不足、水温高、轴封系统欠合理、轴封漏气量多、接入凝汽器中的热量多等均可使真空难以达到理想的水平。1真空系统严密性的检验与处理 真空严密性差的主要原因是: (1)凝汽器本体因制造、运输等环节造成焊缝不严。 (2)空气蒸汽混合管及阀门因施工安装不注意,造成阀门不严,焊缝有泄漏。 (3)凝汽器中水侧冷却水因管板胀接质量不高漏入汽侧,造成凝结水位升… 相似文献
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汽轮机真空的高低对其运行经济性有着直接的关系,当凝汽器内漏入空气后会降低真空,漏空气是影响直接空冷机组真空的主要因素之一,而真空严密性试验是确定凝汽器真空是否泄漏的重要方法,通过凝汽器的真空严密性试验结果,可以鉴定凝汽器的工作好坏,以便采取对策消除泄漏点.给出了空冷凝汽器真空严密性的数学模型,通过理论分析及试验数据,获... 相似文献
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对国安电力有限公司2号300 MW机组真空系统进行严密性试验,对漏空气点分布规律、检漏方法和消除漏点措施进行了讨论。通过采用现代化的检漏堵漏等技术,总结出提高该型机组的真空严密性的一些方法和经验。消漏措施实施后,2号机组真空严密性由0.696 kPa/min提高至0.098 kPa/min。 相似文献
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神华内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司600 MW直接空冷机组随着运行时间的延长,真空系统因冷热温差大、膨胀收缩剧烈及机械损伤等原因,严密性持续下降,泄漏严重时严密性试验值达到800 Pa/min以上;空冷机组冬季运行期间背压始终保持在较高水平,运行经济性、安全性较差。通过现场试验总结出1套灌水检漏和压缩空气加压相结合的检漏办法,提高了漏点判断的准确性,系统实施改造后,2台机组的严密性试验值均降至100 Pa/min以下,取得了理想的检漏效果。 相似文献
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大型直接空冷机组真空泵的选择 总被引:3,自引:0,他引:3
在缺水的西、北部地区将陆续投运一批大型300、600MW直接空冷凝汽器,针对空冷器后的水环式真空泵是否能完全适应空冷机组运行要求的问题,从真空系统运行中漏气量的确定、容量选择和启动要求、对不同运行工况的适应性、空气漏入率与真空容积的关系等方面论述了大型直接干冷机组真空泵抽吸容量的选择和各种运行因素对容量的影响,提出了适合空冷器在运行中的空气泄漏率的意见:(1)直接空冷机组真空泵容量选择可以参照湿冷机组HEI的标准选取,但应注意采用湿冷机组凝汽器的最低运行压力;(2)空冷器设计应注意其逆流段出口的过冷却符合HEI标准的要求;(3)真空泵运行水温过高使真空泵排出的混合气体中的蒸汽分量加大,其数量可以通过计算求取;(4)对600MW直接空冷机组的空气泄漏率应以不大于30Pa/min为宜。 相似文献
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