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苏里格气田召51区块下古生界奥陶系马家沟组属于以碳酸盐岩为主夹蒸发岩的复杂岩性地层,是典型的"三低储层"。采用常规酸液体系存在酸蚀反应过快、酸蚀裂缝作用距离短、高低渗储层改造不均匀等问题,最终导致酸压改造效果不理想。因此,针对该问题,开发了一种新的表面活性剂自转向酸体系,该体系在90℃时残酸黏度超过150 mPa·s,在地层内遇油气自动破胶,返排液黏度低于5 mPa·s。该酸液体系在苏里格气田召51区块现场应用1口井,转向效果明显,试气产量6×10~4 m~3/d,较采用常规酸压的邻井试气产量平均增加2倍,并创下了区块内单井酸压产量最高记录。 相似文献
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针对苏里格气田苏77-召51区块长关井、低产低效井、水锁及堵塞严重产能周期短的难点,本文研发了具有耐盐耐酸耐高温且配伍良好的解水锁解堵复合助剂、该助剂主要由解堵液、双子季铵表面活性剂等表面活性材料组成、具有扩孔增吼的功能,较常规解水锁剂渗透率恢复率提高74.3%、助排率提高10%、趋于中性润湿、应用平均单井增产2364m3/d、改造效果良好。 相似文献
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针对国内大部分高含水气田井底积液难排导致气井产量急剧降低甚至停喷的难点,本文研发了具有耐盐耐凝析油性能良好的V类排水采气用起泡剂、该助剂主要由AEO-7、SDS、MP聚乳硅、AOS发泡粉等表面活性材料组成、具有高效起泡、高抗盐、抗凝析油的功能,能满足国内大部分高含水气井的排水采气作业。 相似文献
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