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海上油气勘探开发由于海上作业条件的特殊性,具有“高投入、高风险、高经济门槛”的特点,所以“少井高效”是海上经济有效评价油气田的主要策略,既要少钻井,又要达到满足探明储量计算的地质认识程度。为此,基于高分辨率地震资料制定了乐东22-1气田整体勘探部署计划,并根据钻探情况进行适时优化调整;同时采用叠前深度偏移剖面、f-K滤波、阵列感应及核磁共振测井等技术和方法,有效地解决了地震资料“模糊区”的地质认识和构造成图、含气面积落实以及薄层和低阻气层的识别与解释等制约评价和储量研究的关键问题。乐东22-1整个气田钻探井仅6口,落实气田探明含气面积约160 km2,从发现到钻探评价结束用了不到1年的时间,再到储量评价工作完成,累计仅用了15个月,是海上油气田“少井高效”评价的典型代表之一,可为海上类似油气田的勘探部署和技术合理应用提供借鉴。 相似文献
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低渗透无边、底水气水同产气藏产水原因分析 总被引:5,自引:0,他引:5
低渗透无边、底水气藏生产井出现气、水同产问题,产水的原因及其对开发的影响受到油藏工程师的关注。为此,分析了两个低渗透碳酸盐岩气、水同产气藏,通过对生产资料统计分析、理论分析和判断方法的研究,解释了无边、底水气藏的产水原因:孔隙毛细管力作用导致的气水同层,存在气水过渡带;在非均质条件下,气水界面并非水平界面或斜面,而是呈不规则起伏的界面,在此界面之下的气水过渡带高度不同,相同含水饱和度对应的高度也不同;处于低渗透气水过渡带的生产井在大生产压差作用下地层水开始流动,生产井产水量与产层部位水的饱和度有关。研究表明,尽管存在气、水同产,但产水规模不会对气田整体开发造成大的影响,应采取合理的措施避免生产井井底积液,以提高该类气藏的开发效果。 相似文献
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为了推动北部湾盆地涠西南凹陷海上勘探开发一体化,解决传统的“探井—评价井—开发井—调整井”接力钻探模式评价时间久、建产周期长、开发经济门槛高、许多探明与控制地质储量难以动用等问题,提出了开发评价井钻探模式。开发评价井钻探模式包括开发模式和勘探模式。开发模式依托生产平台实现快速建产,分为生产平台钻探模式、生产井项目钻探或兼探模式;勘探模式针对生产平台范围外目标进行评价,落实储量规模、规避开发风险,分为快速评价模式、滚动探井兼探模式。上述4种开发评价井钻探模式在涠西南凹陷取得了显著的应用成效,已钻探45口开发评价井中有37口井取得成功,成功率达到82%。研究认为,开发评价井钻探模式能够落实新增探明地质储量并动用难动用储量,有效促进油田可持续开发,对于勘探开发成熟区研究具有指导和借鉴意义。 相似文献
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反凝析对凝析气井产能的影响研究 总被引:2,自引:0,他引:2
反凝析污染对凝析气井的伤害是凝析气藏开发中遇到的一个非常重要的问题,它不但降低了近井地带的渗流能力,造成所求的产能偏小,且有时会使产能指示曲线出现斜率为负的异常情况。针对反凝析带来的一系列问题,结合某凝析气田实际情况,应用数值模拟技术系统分析了反凝析存在对凝析气井产能的影响,并定量给出了反凝析对产能的影响程度,为探索凝析气井的合理产能方程提供了指导作用。研究结果表明,反凝析对气井产能的影响严重,主要体现在三个方面:一是大大地消耗了地层能量,使储层产能降低;二是使用二项式产能方程求取的产能比实际的储层产能偏小,甚至有时相差会达到31%;三是有时会出现二项式产能方程指数曲线的斜率为负值的异常现象。 相似文献
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